闪底泵振动故障的监测诊断分析及处理
2010-05-04陈兆虎何振歧欧阳健
陈兆虎,何振歧,欧阳健
(中海炼化惠州炼油分公司,广东 惠州 516086)
闪底泵是中海炼化惠州炼油分公司常减压装置101单元的大型关键设备之一,它的安全平稳运行对常减压装置101单元的安全平稳生产具有至关重要的意义。闪底泵101-P101A在运行过程中,由于振动大导致机械密封损坏。2009年9月,对设备的振动进行状态监测,通过监测诊断分析找出设备振动过大的原因,针对原因采取相应的整改维修措施,取得了明显经济效益。
1.设备主要技术参数与监测点
设备结构简图及监测点如图1所示。图中1H、1V分别为电机前端轴承座水平、垂直测点,2H、2V、2A分别为电机后端轴承座水平、垂直、轴向测点,3H、3V分别为泵前端轴承座水平、垂直测点,4H、4V、4A分别为泵后端轴承座水平、垂直、轴向测点,5V、8V分别为泵前端基础地脚螺栓处垂直测点,6V、7V分别为泵后端基础地脚螺栓处垂直测点,10V、11V分别为电机前端基础地脚螺栓处垂直测点,9V、12V分别为泵后端基础地脚螺栓处垂直测点。设备参数技术参数如表1所示。
2.监测方案与结果
设备监测系统配置如图2所示,采用法国OneproD XPR-300监测系统。根据标准ISO10816-3及GB10889,设定原油泵的一级报警值为4.5mm/s(有效值),二级报警值为7.1mm/s(有效值)。表2是2009年9月21日101P101A闪底泵振动测试数据汇总。
表1 设备技术参数
表2 各测点振动值
3.监测结果分析及处理
从以上监测数据结果看,电机振动值均很小,属良好范围,泵基础的振动值也很小,排除基础地脚螺栓松动故障存在。在泵的3V、4V测点振动值分别为15.3mm/s、15.4mm/s,均超过二级报警值11.2mm/s,振动加速度3V、4V测点均超过6g(g为重力加速度),且对应的轴承故障因子DEF值超过报警值6。
根据相应的频谱和时域波形图分析,频谱图中主要是125Hz、481.25Hz处频率幅值最大,其他频率幅值很小,其中125Hz与XPR-300预测维修系统软件显示的滚动体特征频率相近,同时通过对应点的时域波形分析看出,该点出现明显的振幅调制现象,再次说明泵轴承发生明显故障,设备需停机处理。停机检查发现该泵的轴承损坏,滚动体有明显故障,这与监测诊断结论吻合。及时更换轴承,使设备正常运行。
4.结语
该泵经上述维修处理后,2009年10月14日试泵监测结果显示设备运行状况有了根本性好转。设备振动幅值也有了明显降低。泵的前端垂直方向振动速度值降至3.53mm/s,泵后端的振动速度值降至2.75mm/s,其余各监测点振动值都相应大幅下降,保障了设备的安全平稳运行。
[1]盛兆顺等.设备状态监测与故障诊断技术及应用[M].化学工业出版社,2002.
[2]陈克兴等.设备状态监测与故障诊断技术 [M].科学技术文献出版社,1991.