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电站直流励磁机运行中的常见故障处理

2010-04-17董素红周振雄张大彪

中国水能及电气化 2010年11期
关键词:换向器剩磁电刷

董素红,周振雄,张大彪

(1河北省邢台市朱庄水库水电站,邢台 054001;2邢台钢铁有限责任公司,邢台 054001)

引言

河北省邢台市朱庄水库水电站于1981年建成,一期工程安装三台水轮发电机组 (1#机3200kW,3#、4#机为500kW),其直流励磁机均采用自并激励磁方式。在多年的运用中,励磁系统在基本满足机组开停机及运行调节要求的同时,也出现过一些影响正常运行的现象,造成发电机不能建立电压,现就其中常见的几例故障介绍分析如下:

1 常见故障及处理

1.1 调整刷握架与换向器间隙,造成电刷与换向器接触面过小,发电机不能建压。3#机刷握架与换向器间由于机组安装时调整的间距偏大 (约6-7mm),并且刷握纵向轴线指向偏离换向器轴线,经过一段时间的运行磨损,电刷与换向器的接触面成马蹄形,造成电刷的纵向轴线指向远远偏离电机轴心,电刷虽然还有较大的剩余量,但在刷握内安全可靠性已较差。在检修过程中,我们仅调整电刷纵轴线指向了电机轴心,并调节刷握与换向器的间隙至3mm左右,但忽视了电刷与换向器接触面的处理。造成了在调整后的开机过程中,出现了机组在额定转速下不能建压的现象,经对电刷与换向器接触面进行处理,使电刷与换向器接触面达90%以上,开机建压成功。

1.2 1#机短接强行减磁电阻RQJ用的接触器接点QJ接触不良(见图1),造成开机时机组不能建压。由于强行减磁直流接触器灭弧罩在组装过程中不细心,造成了接触器动触头连杆灵活性较差,在接触器动作复位后,常闭触点不能可靠接触,造成不能建压,经对接触器灭弧罩重新组装调整,故障消除。

1.3 机组转速偏低,合灭磁开关后不能建压。3#机组启动后,在转速约为额定转速80%的情况下,合灭磁开关,调节励磁用磁场变阻器已超过额定电压位置,发电机不能建立电压,检查调整机组转速至额定值,机组建压成功。

1.4 1#机电刷型号选择不当,造成换向器与电刷接触面形成深沟。1#机原配电刷为DS214型,运行初期,后刷边有轻度火花,经过一段时间的运行,火花逐渐加大,经过几年的运行后,在电刷和换向器接触面间形成了相互吻合的锯齿面,凹凸深度达1-2mm。在检修过程中我们对换向器进行了车削处理,并用DS104型电刷替换了原来配置的电刷。经过一段时间的运行,换向器表面形成了氧化铜层,电刷与换向器接触面运行效果良好,电机工作正常。

2 故障的原因分析

2.1 直流励磁机励磁回路电阻过大,机组不能建压

由直流发电机的建压原理可知:直流发电机自行励磁建立稳定的电压,必须满足:

2.1.1 具有剩磁和磁饱和特性;

2.1.2 正确的电枢旋转方向和电机励磁绕组与电枢绕组的正确连接;

2.1.3 励磁回路电阻值必须小于临界电阻值。

由图1可见在故障现象1.1、1.2当中,无论是电刷接触面的减小,还是强行减磁接触器接点QJ接触不良,均造成了电机励磁回路励磁电阻的增加,从而对励磁机的建压造成了影响。其原理可结合图2分析见得:

在图1所示的励磁回路中,励磁电流IL,电阻RL和机端电压间Ua的关系,可用Ua=ILRL表示。(RL为励磁回路总电阻)如图2所示在合适的RL下,当电机达到额定转速后,电枢切割主磁极的剩磁磁场而产生剩磁电动势E0,并由此在励磁回路中产生励磁电流IL0,该电流又在电机磁路内建立磁场,使主磁场得到加强,使电动势进一步提高;经过电动势产生电流,电流增加磁场进而提高电动势的不断反复,使电动势沿曲线规律得到增大;并最终使发电机电压稳定在场阻线U=ILRL与电机电动势Ea曲线的交点a,机端电压达到稳定。由图1图2可见,在相同的IL下,当对应的Ea>ILRL,即电枢电动势Ea比IL在RL产生的电压降大时,电枢电动势能使励磁电流增大,进而使主磁场增强,电枢电动势升高,经不断反复,直至Ea=ILRL点达到稳定,建立电压。当Ea=ILRL时,由于Ea不能产生使磁场增加的励磁电流,磁场不能进一步得到增强,电动势只能维持在剩磁电动势E0,而不能升高,发电机将不能建压。

当电机励磁回路电阻RL增大并超过发电机建压的临界电阻 RJ时, 电枢电动势 Ea<IL′RL′,电机不能正常建压;在这故障1、2中均应属因励磁回路电阻增大,导致电机在额定转速下不能正常建压。

2.2 机组转速过低时,机组将不能正常建压

在因转速偏低造成不能建压的故障1.3中,由线圈感应电势E与转速n和气隙磁通量准的关系E=Fn准可知,当电机剩磁磁通一定时,建压过程中产生的电动势E与电机的转速n成正比。参照图1、图2分析可见,在同样的励磁电阻RL下,当转速降低时,同样的剩磁产生的感应电动势将较正常转速时变小,至Ea<ILRL时,电机即不能建压。因此,在励磁回路电阻配置调试完成后,达到或接近发电机额定转速,是发电机建压的必要条件,当转速过低时,发电机在原定的励磁回路电阻下,不可能成功建压。

2.3 电刷选择得当,才能使换向器得到保护

在电刷的选择中,通过查阅电刷的有关资料得知:D214型电刷一般应用于换向困难,电压在200V以上带有冲击性负荷的直流电机、汽轮发电机的励磁机,如工矿冶金用直流电机、热电机车主发电机等部分的设备。该碳刷在使用过程中,尽管我们采取过调整碳刷压力、车削处理换向器接触面等措施,力图使换向器避免烧痕,但是均未能避免碳刷与换向器间产生火花,并使换向器形成沟痕,不得不再次进行车削处理。本站该机为转速300转/分的小型水轮发电机励磁用电机,对换向无特殊要求,运行电压在115V以下,通过查找比较碳刷的性能参数,发现D104型广泛用于换向正常、电压为80-120V的直流电机、汽轮发电机、同步发电机及电焊发电机等,如一般直流电机、直流发电机组、船电直流电机、专用直流电机、机车电机等场合,D104型电刷的适用范围更接近于本站机组(如表1)。故而我们选择D104型碳刷试用,结果,电刷与换向器间没有产生火花,而且经过一段时间的运行,换向器表面产生了氧化层,换向器被烧蚀的现象得到了避免,机组运行正常,收到了优良效果。

表1 碳刷技术性能表

3 结 论

根据朱庄水库水电站机组的多年运行经验总结,为防止因使用维护不当影响机组的正常运用,自并激励磁直流发电机在使用过程中需要注意以下几点:

① 为使机组建压成功,投励磁时,一定要确保电机转速已达额定值;

② 在转速、剩磁条件都具备的情况下,当出现不能正常建压时,要认真检查励磁回路电阻,在消除引起回路电阻增大的原因后,一般建压可以成功;

③ 如果电机运行中电刷火花较大,并经调整电刷压力、位置等均无效时,要选择其它型号电刷试用,只要选型合适,总能使电刷火花得到消除,使电机换向器避免烧蚀。

[1]吴大榕,电机学[M].北京:水利水电出版社,1979.

[2]宋正芳,电机电刷的应用与维护[M].沈阳:黑龙江科学技术出版社,1984.

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