罗茨鼓风机故障诊断与处理
2010-04-14栾月秋杨再清
设备管理与维修 2010年9期
翟 凯 栾月秋 杨再清
1.故障
一台ARE-250HS型罗茨风机,功率108kW,运行约30min后,突然电流急速升高,随后跳车,当即检查发现风机已无法盘动。
解体检查风机,发现轴承箱内润滑油变黑,骨架油封安装方向装反,两叶轮之间,叶轮与机壳之间以及叶轮与前后墙板之间均发生咬合,驱动端主动叶轮与从动叶轮轴承座产生裂纹,轴承有不同程度磨损。
由于骨架油封方向装反、工艺介质内含有大量硫化氢气体、工艺介质压力高于油箱内压力,造成工艺介质大量泄漏至油箱,严重污染了润滑油,造成轴承磨损严重,引起振动,导致叶轮与各间隙较小部位发生接触,产生咬合。
风机机壳与侧墙板材料为HT250,叶轮材料为不锈钢,两者热膨胀系数存在较大差别,在两者膨胀不均匀的情况下,会导致间隙过小,引起咬合。
前后轴承箱循环水量过小,不能较好冷却润滑油,导致轴承温度过高,使磨损加大,引起损坏。
地脚螺栓与基础松动,导致风机振动加大,引起风机损坏。
2.处理
对损坏的叶轮、壳体及侧墙板进行打磨、补焊处理;重新对叶轮转子做动平衡试验,重新调整各部位间隙。
正确安装新的骨架油封,定期检查风机润滑油品质。增大轴承箱循环水管管径,即增大了循环水水量。
对于叶轮与机壳热膨胀系数不同问题,制定了严格的操作规程,确保风机各部位热膨胀稳定后方可缓慢提升负荷,同时密切监视电机电流情况,发现大幅度波动及时停止增加负荷,等待系统及设备的稳定。
对地脚螺栓增加止动垫圈,同时在基础下面边沿等处增加多条螺栓支撑,并将螺帽调整到合适的位置时点焊死。
经以上方法修复及改进后,再次投用,运行情况正常,振动明显降低,噪声显著减小,长期运行也未发现异常情况。