脱硫石膏生产通用硅酸水泥工艺研究
2010-03-21和南方孙俊杰周冠东
和南方, 孙俊杰, 周冠东
1 河南煤化集团焦煤公司(454150) 2 焦作千业水泥有限责任公司(454150)
1 项目立项的背景及目的意义
随着新型干法水泥技术的快速发展,水泥产能急速增大;生产水泥的原燃料价格上涨,天然石膏价格上涨至约130元/吨,水泥生产成本上升。同时,火电厂烟气湿法脱硫工艺技术已广泛应用,产生大量的工业废渣——脱硫石膏,价格低廉,约 70元/吨。
天然石膏主要成分是CaSO4·2H2O,在水泥生产中的作用是调节水泥凝结时间和改善水泥性能。脱硫石膏是火电厂烟气湿法脱硫产生的工业废渣,主要成分是CaSO4·2H2O和微量的亚硫酸盐。通过试验研究,用脱硫石膏代替天然石膏生产通用硅酸盐水泥,节约了资源,降低了生产成本,实现了节能减排和综合利用的目的。
2 项目详细技术内容
天然石膏(CaSO4·2H2O)对水泥熟料的缓凝作用是由于水泥水化时,石膏很快与C3A及Ca(OH)2发生反应生成难溶于水的水化硫铝酸钙即钙矾石C3A·3CaSO4·Ca(OH),在C3A粒子表面形成包裹层,阻止了C3A进一步水化,使溶液中铝酸盐的溶解度降低,以致铝酸钙的水化产物不能分离出来。这样,对凝结时间起决定作用的将不是C3A,而是反应较慢的C3S胶体溶液。其自身浓度的增大,可延缓了水泥的凝结时间。脱硫石膏主要成分是CaSO4·2H2O和少量的亚硫酸盐,应用其主要成分同天然石膏一样是CaSO4·2H2O的原理,通过实验研究验证其对水泥物理、化学性能及对混凝土性能的影响,特别是脱硫石膏中微量的亚硫酸盐对水泥物理、化学性能及对混凝土性能的影响,研究证明微量的亚硫酸盐轻微地延长了水泥凝结时间,对水泥其它物理、化学性能及对混凝土性能没有不良影响,通过调整熟料配料方案,将熟料n由2.7调整为2.6,P由1.6调整为1.7(调整前后熟料配料方案及检验结果见表1),提高熟料的C3A含量,缩短水泥凝结时间来控制微量亚硫酸盐对水泥凝结时间的轻微延长,可以在保证水泥质量的前提下,应用脱硫石膏生产通用硅酸盐水泥。
实施方案分四个阶段进行。第一阶段是试验阶段(2009年6月8日至8月15日)。首先在实验室进行小磨试验,验证脱硫石膏和微量亚硫酸盐对水泥物理、化学性能及对混凝土性能的影响(试验结果见表2、表3),试验证明微量的亚硫酸盐轻微地延长了水泥凝结时间,对水泥其它物理、化学性能及对混凝土性能没有不良影响,通过调整熟料配料方案,提高熟料的C3A含量,可以达到控制少量的亚硫酸盐延长水泥凝结时间的目的,保证水泥凝结时间正常,产品质量合格;确定了应用脱硫石膏生产通用硅酸盐水泥的可行性。
表1 调整前后熟料配料方案及检验结果
表2 小磨试验配料方案
然后,进行生产大磨试验,重新验证脱硫石膏和微量亚硫酸盐对水泥物理、化学性能及对混凝土性能的影响,试验证明少量的亚硫酸盐轻微的延长了水泥凝结时间,对水泥其它物理、化学性能及对混凝土性能没有不良影响,通过调整熟料配料方案,提高熟料的C3A含量,可以达到控制少量的亚硫酸盐延长水泥凝结时间的目的,实现水泥凝结时间的正常,保证了产品质量的合格,确定应用脱硫石膏生产通用硅酸盐水泥是可行的结论。
表3 小磨实验产品检验结果
表4 大磨实验配料方案
表5 大磨实验产品检验结果
第二阶段是确定工艺改造方案(2009年8月18日至8月28日)。改造水泥配料站配料工艺,制作两个给料斗,增加两台调速皮带秤,四条输送皮带,计量装置并入DCS控制系统,建脱硫石膏堆场厂棚,总投资130.3万元(其中土建29万元,设备34.3万元,钢厂棚67万元)。
第三阶段是实施工艺改造方案(2009年9月1日至12月30日)。其中9月1日至10月5日完成土建工程,10月6日至10月18日完成设备安装,11月20日至12月30日完成堆场厂棚建设。
第四阶段是试生产及验收(2009年11月20日至12月30日)。在完成设备安装后即开始试生产,脱硫石膏水分含量在15%左右的情况下给料稳定、计量准确,满足配料要求,达到了工艺设计要求;水泥产品各项技术要求符合国际GB175-2007的规定,水泥性能优良(配料方案及产品检验结果见表 6、表 7)。以稳定应用。
表6 试生产配料方案
表7 试生产品检验结果
3 项目与同类技术的综合比较及创新点
用脱硫石膏生产通用硅酸盐水泥技术在我公司投入应用以来,运行稳定,脱硫石膏使用正常。主要的技术创新点是通过调整优化熟料配料方案,提高熟料p及C3A含量,解决了脱硫石膏中微量亚硫酸盐对水泥凝结时间的影响,保证了水泥产品质量合格稳定,使脱硫石膏在水泥生产中得以应用;应用高分子聚乙烯板和双辊布料技术及计量装置并入DCS控制系统,解决了因脱硫石膏水分大,现有生产工艺无法使用的问题,使脱硫石膏水分含量在15%左右的情况下给料稳定、计量准确,满足水泥工艺配料要求,使脱硫石膏得
4 应用情况及所取得经济、社会效益和发展前景
千业水泥应用脱硫石膏生产通用硅酸盐水泥三个月来,水泥产品质量符合国标GB175-2007的规定,优质稳定;已累计使用脱硫石膏生产水泥25万吨,每吨水泥可以降低成本4.05元,合计降低成本4.05元×25万吨=101.25万元。同时,节约了资源和保护了环境,取得了很好的经济、社会效益。在国家大力推行节能减排,节约资源和保护环境,大力推进经济结构调整,转变增长方式的战略方针指引下,应用脱硫石膏生产通用硅酸盐水泥有着广阔的发展前景。
[1]王方群,原永涛,齐立强.脱硫石膏性能及其综合利用[J].粉煤灰综合利用,2004,(01)
[2]顾雪慈,赵虎奎,练礼财,关生林.脱硫石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂[J].水泥,2006,(12)
[3]侯坤.电厂烟气脱硫渣代替天然石膏作水泥缓凝剂[J].水泥,2005,(10)
[4]徐留艳,李付宇.脱硫石膏作缓凝剂的试验及应用[J].水泥技术,2008,(03)