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空压机系统的节能技术改造

2010-02-14叶校圳张晓东陈诚忠

中国设备工程 2010年8期
关键词:减压阀压缩空气空压机

叶校圳,张晓东,陈诚忠

(厦门烟草工业有限责任公司,福建 厦门 361022)

空压机作为工业生产中的通用设备,其耗电量在工厂的总耗电量中占据15%以上。厦门烟草工业有限责任公司原来采用三台40m3/min和一台20m3/min的空压机,PLC群控。但由于末端空压气负荷波动较大,运行过程中发现空压机加卸载频繁,储气缸压力不稳定,气电比偏低,能耗较大。因此,对空压机系统进行了节能技术改造。

一、技术分析

空压机系统的能耗情况主要与空压机的运行效率(气电比)、压缩空气的使用量及使用压力有关,具体如下。

1.空压机的运行状况。除去大气压力、环境温度等客观条件无法改变外,影响空压机运行能耗的因素有空压机的加载率以及是否变频、空压机台数的合理配置情况。

2.压缩空气的传送过程。空压站不宜离用气点太远,弯头处采用圆角连接比采用折角连接的损失系数小很多。

3.压缩空气的使用。分压供气,避免提供的压缩空气压力过高;末端用气点的泄漏点检,避免压缩空气泄漏。

二、改进措施

1.采用变频空压机。原空压站配置的一台小空压机低负荷调节,但调节能力有限,无法满足末端负荷频繁变动的要求。购入一台50m3/min的变频空压机替换原来20m3/min的空压机。与定频的空压机相比,变频空压机可进行转速调节,保证系统压力稳定。通过合理设置各机台压力,能避免其他定频空压机频繁加卸载。

2.分压供气。压缩空气的需求,除一个车间(制丝膨胀线)需要压力达到0.65MPa以上,其余车间用气压力均在0.5~0.55MPa,而需求压力高的车间的用气量只有3m3/min,其他车间用气总量在80m3/min左右。为此,车间配置一台小型空压机,大型空压机输出压力即可从原来的0.7MPa降至0.6MPa,可节约6%的电量。

3.减少弯头压损、去除过滤减压阀。经过对压缩空气主要管网排查,共改造弯头五个,减少了局部压力损失。初始管路设计时,均在末端加装减压阀和过滤器,经过运行发现,空压机的压力控制精度较高,减压阀从来没有启动过。因为空压机进口设有空气静压初效室,空压机后面有精密过滤器,所以末端过滤器的滤芯很干净。这些配件阻力大、泄漏点多。经改造共去除减压阀及过滤器共52套,减少了压力损失和泄漏点。

4.排查设备用气泄漏点。在设备停机时关闭气源阀门。三、实施效果

1.节能降耗。采用变频空压机不仅可以降低启动电流,也可以减少系统中空压机加卸载次数,因此能够起到节能作用。通过排查泄漏点,有效节约用气量。对比2008年和2009年,在产量增加的同时,空压用气量减少5.5%,节约用电17.5万kW·h,减少二氧化碳排放137t。

2.提高压力控制精度。由于变频控制电机速度的精度提高,使管网的系统压力变化较小,提高了生产工艺条件。

3.空压机采用变频启动减少系统设备的磨损及故障,延长空压机使用寿命。

4.降低噪声。

[1]蔡茂林.压缩空气系统的能耗现状及节能潜力 [J].中国设备工程,2009(7).

[2]陈卓如.工程流体力学(第2版) [M].高等教育出版社,2004.

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