22317卡轨车硐室大规格U型钢支护顶板技术研究
2009-09-21高彦华
高彦华
摘要:本文着重介绍了22317运料巷卡轨车硐室大规格顶板支护的可行性和实用性,为卡轨车安装创造了有利条件。通过U型钢与长梁搭接、顶板注浆、下卧底板等方式保证了9吨卡轨车硐室的安装与使用,避免了今后回采期间卡轨车安装工序,并为类似大断面巷道顶板控制提供了依据。
关键词:大断面顶板U型钢支护卡轨车硐室注浆
1 技术背景
邢台矿22317底层工作面是2010年的主打面,今年其掘进工作成为采掘接替正常与明年产量达产的关键。该面底层掘进布置时间距顶层回采结束仅仅3个月时间,围岩不稳定,动压影响仍然较大,后路物料运输成为制约掘进施工的主要瓶颈。顶层卡轨车硐室位置受顶层工作面回采影响,顶板下沉严重,底、帮压力显现,为了利于9吨卡轨车在原硐室成功安装,保证掘进与回采期间卡轨车均能使用,需要对硐室进行扩巷与卧底,并进行大断面顶板维护技术研究,为此,我们在原顶层卡轨车硐室位置进行巷道下卧同时处理底鼓,采用可缩性U型钢配合直梁联合支护,对破碎顶板进行注浆加固等措施,保证了卡轨车的成功安装,从而为巷道快速掘进提供重要手段,精简回采安装期间的施工工序。22317卡轨车硐室顶板加固的成功,不仅为职工创造了安全作业环境,而且对于今后大断面巷道支护形式提供了科学依据和技术保障。
2 技术研究内容
2.1 22317卡轨车峒室下卧方案研究 考虑到该硐室属于原规格扩巷,用于布置底层工作面,而且巷道顶板比较完整,煤帮破碎突出,底鼓严重的现实,故此决定硐室布置不破坏巷道顶板,只对底、帮突出煤岩进行卧底扩帮,这样也有利于里段22317运料巷下卧找底,减少卧底长度与坡度,为正规巷道掘进创造条件。而且根据硐室附近地质条件分析,巷道下卧后可以延长运料巷坡头作为平车场。
2.2 卡轨车峒室大断面支护方式技术研究 根据一般规律,大断面破碎围岩条件下硐室支护一般采用两种以上的联合支护手段,采用综合技术提高巷硐稳定性,22317卡轨车硐室受采动影响,围岩严重破碎,松动圈逐渐扩大且不稳定,采用可缩性U型钢单一支护方式,虽然能够控制顶板变形,但属于被动支护,最终将使围岩松动圈继续扩大。配合围岩注浆加固,破碎围岩形成一个整体构造,深层位移将有效降低,可以较好地保证大规格巷道的有效支护及安全使用。
2.3 大规格U型钢与直梁配合使用优化 9吨卡轨车要求的硐室断面宽度不低于5500mm,才能满足卡轨车与轨道铺设、支架运输的同时使用,采用特制的大规格U型钢与直梁配合使用,即在原10m2U型钢架棚基础上加长加宽,腿加长300mm达到2900mm,两段U型钢梁之间搭接1700mm直梁,增加支护宽度,最终形成5544×3200mm(宽×高)的硐室支护规格,其受力状况基本合理,可以满足卡轨车安装及铺设轨道、支架运输的技术要求。
附22317运料巷卡轨车硐室U型钢断面图。
2.4 顶板注浆期间,注浆孔密度及注浆量的技术研究 在实际施工期间发现,卡轨车硐室工程结束不久,靠近运煤通道交叉点附近顶板出现下沉,此后包括运煤通道内及硐室人行道一侧总长35m范围内顶板明显开裂下沉,如果仅靠常规支护手段,该段巷道维护将非常困难甚至造成巷道报废,采用化学浆注浆加固方式,提高岩石松动圈整体强度,成为一种切实可行的手段。根据2#煤顶层非稳定条件下矿压活动规律,其围岩松动圈初期厚度一般在1500-2000mm,注浆孔设计深度初步定为2200mm,化学浆尤力散扩散半径取2000-2500mm,设计注浆孔间距1000mm左右,排距按2000mm左右布置,每孔注浆量掌握在150Kg/孔左右,根据现场条件,个别参数适当调整。实际注浆期间,在顶板严重下沉地段共打35孔,注浆量约6000Kg尤力散,注浆范围40m,有效控制了顶板的剧烈下沉,近几个月硐室基本保持在稳定状态。
3 结语
卡轨车硐室大断面U型钢顶板支护技术研究,创造了大断面巷道动压影响、围岩破碎条件下巷道支护的成功案例。不仅减少了今后安装施工工序,而且大大提高了掘进后路运输效率,保障了职工安全,创造了良好的作业环境,为实现邢台矿首季开门红奠定了安全基础,也为今后类似大断面巷道顶板维护提供了技术依据。