综采工作面安全高效过断层技术研究与应用
2024-12-15刘静波
摘要:针对某矿1077综采工作面推进过程中揭示的断层问题,基于现场地质情况与装备条件,提出采用深孔预裂爆破弱化坚硬顶板、超前加强支护减小巷道变形、注浆固化煤顶等方法,加强装备、技术和组织保障能力。实践结果表明:1077综采工作面在采用联合过断层技术方案后矿压显现程度大幅降低,液压支架工作阻力减少2.3MPa,过DF124和NDF137断层时推进速度达到3m/d和5m/d,实现了安全高效过断层,为矿井类似情况提供了参考。
关键词:综采工作面;过断层技术;安全高效
中图分类号:TD353文献标识码:B
断层是我国井工煤矿回采时常见的一种地质构造[1],在采动应力的作用下断层活化,严重制约工作面的正常生产,甚至影响井下人员的生命安全。[2]工作面过断层时,由于断层影响范围内煤岩破碎、围岩承载能力差以及构造应力发育,容易引起采面架前或架间漏矸、漏顶[3]煤壁片帮、顶板垮落等。此外,由于顶底板不平整,断层带岩层的不均匀分布,工作面过断层时支架的实际支护性能出现一定程度的降低,导致巷道变形严重。[4]为此以安徽某矿1077工作面为工程背景,针对断层带坚硬顶板、煤岩破碎和支架性能下降问题提出采用深孔预裂爆破的过断层方法,辅以多种围岩控制方案,以期提高煤炭生产效率和安全保障能力。
1工程背景
某矿1077工作面回采二叠系下统山西组10煤层,上距铝质泥岩约61.5m,下距太原组一灰顶界约64.1m。地层沉积稳定,煤层原生结构简单,煤层倾角1°~17°,平均6°,煤层厚度0.4~9.7m,平均3.3m。工作面走向长度2325m,倾向长度230~200m,埋深-442.5~-561.8m,对应地面标高25.3~27.7m。工作面顶板以灰色细砂岩为主,局部渐变成泥岩,底板以深灰色粉砂岩为主,局部含有少量泥岩。工作面煤层顶底板岩性见下表。
1077综采工作面回采范围内将揭露断层41条,其中31条会对回采产生影响,8条对回采影响较大。断层DF124沿走向方向延展453m,沿倾向方向贯穿整个工作面,1077风巷、机巷实揭断层落差分别为6.0m、8.3m,工作面内实揭最大落差为13m,岩石段影响范围最大为70架。断层附近煤层顶板岩性以中粒砂岩为主,中粒砂岩厚度最大达到7m。当前1077智能化综采工作面正在过逆断层NDF137,该断层走向延展270m,倾向延展范围15~70m,断层附近煤层顶板岩性以细砂岩为主,预计该断层破岩影响范围最大为50架,DF124断层和NDF137断层平面图如图1所示。
21077工作面过断层技术方案
2.1深孔预裂爆破方案
根据断层顶底板特性和工作面矿压显现程度确定过断层的方法,DF124断层最大落差达到13m,远远超过工作面采高,采用直接破岩方式采煤机需破下盘顶板中粒砂岩,截齿磨损严重,电机负载巨大;重新布置切眼方法工艺复杂,制约工作面的高效生产;而挑顶切底方法同样对设备损耗严重,顶板控制难度增加。因此提出采用深孔预裂爆破技术通过断层的方案。
深孔预裂爆破技术通过采用人工爆破的方式破坏坚硬顶板的完整性,增加岩体中的裂隙和节理,降低矿山压力的显现程度,同时降低采煤机破岩损耗,在钱营孜煤矿[5]、临涣煤矿[6]等地的使用取得了优异效果。1077工作面过断层DF124前,联合中国矿业大学实施深孔预裂爆破工程,对煤机截割轨迹范围内的岩石进行预裂爆破,如图2所示。在1077风巷施工深孔预裂钻孔13个,1077机巷施工21个钻孔,钻孔直径均为94mm。
深孔预裂爆破工艺流程及注意事项主要包括:
(1)钻孔施工。严格按照设计规定的位置和倾角进行施工,及时对不符合规定的钻孔进行补钻,清除炮孔内煤渣或岩渣。
(2)炸药安装。使用L公司生产的筒装炸药,采用煤矿许用导爆索连续串联装药结构。
(3)导爆索敷设。严禁大力推送和拉扯导线,药卷尾部应增加防退装置。
(4)注浆封孔。封孔炮泥必须捣实、封满,封孔长度不得少于钻孔长度的1/4。
(5)安装雷管。为确保安全,雷管脚线应当进行扭结以形成短路。雷管脚线与脚线、脚线与放炮母线的连接必须采用绝缘胶布进行固定。
(6)二次封孔。确保铜芯导线在使用过程中不受破坏,不能被带入炮孔中而导致卷曲。
(7)联线起爆。起爆时工作人员必须撤离到距爆破地点200m以上位置,且与爆破地点不在同一巷道。出现残爆、拒爆时必须制定专项措施处理。深孔预裂爆破炮孔装药结构如图3所示。
2.2巷道围岩控制方案
断层带影响范围内,围岩节理裂隙发育,承载能力较低,在采动应力的影响下,围岩应力异常,常规的对称支护无法形成均匀的承载结构,难以适应巷道近断层侧的复杂应力环境,进一步加剧围岩非对称变形的程度[7]。因此必须采用非对称支护的方式超前对该段巷道进行加强支护,机巷超前加强支护断面示意图见图4。在机巷顶板沿走向方向施工3排锚索和钢带,中间两排锚索垂直顶板,锚索规格为Φ22mm×L10000mm;肩窝处的锚索与顶板成45°夹角,锚索规格为Φ22mm×L6300mm,锚索间排距1500mm×1000mm。在机巷下帮沿走向方向施工3排锚索和钢带,下面两排锚索垂直巷帮,锚索规格为Φ22mm×L3150mm;上肩窝处锚索与巷帮成45°夹角,锚索规格为Φ22mm×L6300mm,锚索间排距1500mm×1000mm。
2.3固化煤顶方案
1077风巷逆断层DF124实揭地段煤层厚度最厚达到7.1m,走向影响35m,断层带范围内煤较为破碎,采煤机割煤后上覆破碎煤冒落,造成顶煤漏、冒问题,存在片帮、掉顶风险,超前实施“骨架孔+注马丽散”煤顶固化工程,能够有效杜绝顶板漏、冒引起的瓦斯和顶板事故。骨架孔施工地点为风巷下帮上肩窝处,间距200mm,用长10m、直径为25mm的钢管作骨架,骨架孔施工结束后,注马丽散浆液。一方面,马丽散因其速凝胶结的特性,充入煤岩体裂隙中后快速对破碎煤岩进行胶结,提高内聚力和内摩擦角;另一方面,浆液遇水膨胀,形成具有承载能力的结构体,进一步提高对煤岩体的加固作用[8]。
3实施效果
对工作面液压支架进行监测,绘制各支架工作阻力随回采时间变化图如图5所示。从图中可以看出,在采取措施之前,断层附近应力集中,液压支架工作阻力较高,其最大工作阻力可达到44.2MPa。采用深孔预裂爆破+超前加强支护+注浆加固顶煤联合过断层方案后,周期来压程度降低,工作面液压支架最大工作阻力降为36.4MPa,来压持续时间减少为16h,顶板来压程度得到有效控制。
选取25#、50#、75#、100#和125#液压支架,分析在不同倾向距离上采取措施后的矿压控制效果,如图6所示。自2022年10月1日至2023年3月1日,工作面液压支架工作阻力呈现“凹”形变化趋势。采取措施前工作面液压支架平均工作阻力为30.3MPa,采取措施后平均工作阻力降低为28.0MPa,工作面通过断层DF124后,受其他地质条件影响液压支架平均工作阻力上升至29.2MPa。
通过采用深孔预裂爆破+超前加强支护+注浆固化煤顶的联合过断层方案,1077综采工作面实现安全高效过断层,平均回采进度达到3m/d,其中2022年12月份月度回采进度达到123m,2022年累计生产有效煤量186万吨。借鉴过断层DF124的经验,当前1077综采工作面采用相
同技术方案过断层NDF137(H=0~14m),回采进度达到5m/d。
结语
通过对1077工作面过DF124断层问题提出采用深孔预裂爆破、超前加强支护和固化煤顶的技术方案,并应用到NDF137断层,减小采煤机破岩难度,降低巷道围岩变形,杜绝顶板事故,为综采工作面过断层问题积累宝贵经验,保证工作面安全快速地推进。
参考文献:
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[4]张云天.综采工作面过断层架前漏顶技术研究[J].煤炭科技,2022,43(02):2630.
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[6]杨宇.综采工作面斜穿性大断层构造深孔多向聚能爆破预裂技术研究[D].徐州:中国矿业大学,2023.
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作者简介:刘静波(1987—),男,辽宁彰武人,本科,工程师,研究方向:采掘生产技术管理。