东方1-1气田生产废液处理技术研究
2024-04-11郭海峰
郭海峰
中海油田服务股份有限公司 河北 廊坊 065021
随着海洋油气资源开发的深入,国家对海洋环境保护愈发重视,如何在生产作业的同时,兼顾海洋生态环境的保护,促使油气生产作业不断向环境绿色友好、资源可循环利用方向发展,是新时期海洋勘探开发需要探索的重要问题[1-3]。
油田生产废液中含有大量有机高分子聚合物、表面活性剂等物质,具有高COD值、高稳定性、高粘度且细菌含量高等特点。废水外观一般呈淡黄色,具有强烈的刺激气味。废水中聚合物的浓度越大,污水的粘度越大,包裹油珠、悬浮物的能力越强,另外由于聚合物的存在使得油水界面水膜强度增大,界面电荷增强,污水中的细小的悬浮颗粒更易吸附在固液界面上,使Zata电位绝对值增大,乳状液稳定性增高,从而导致污水处理难度加大。本文以东方1-1气田生产废液为研究对象,对其废液处理技术进行了研究[4~6]。
1 东方1-1 气田生产废液的特点
东方1-1气田共有6个生产平台,由于每个平台开采层位/井数均不详同,各平台生产废液水样存在差异,室内对东方1-1气田的水样进行了分析,分析结果见表1。从外观来看,整体较浑浊,静置后上部漂浮黑色絮状物。其中尤以F平台的水样外观最为特殊,呈乳液状,初步判断,F平台乳液为水包油乳液(O/W乳液),且所形成的乳液稳定性较强,导致破乳比较困难。
表1 东方-1气田水样分析
从东方1-1气田水样分析来看,该气田水样含油量较高,且具有一定的悬浮物含量,根据国家标准GB 4914—2008《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》石油类生产水一级标准含油量一次容许值≤30mg/L,月平均值≤20mg/L;根据行业标准SY/T 5239—2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》,东方1-1气田对应高渗注水层位悬浮物含量应≤30mg/L。因此,目前东方1-1气田生产废液不具备排放或回注标准。
2 东方1-1 生产废液处理技术研究
2.1 东方1-1 生产废液处理技术难点
通过对西东方1-1气田生产废液理化性能指标,其在处理过程中主要存在以下几个方面的问题:
①部分水样矿化度较高,处理水样的处理剂需要具备一定的抗盐能力;
②悬浮物含量较高,且粒径中值细,基本在10μm以内,常规过滤或者加压过滤方式效果较差;
③F平台生产废液呈乳状液,处理之前需要先进行破乳。
2.2 东方1-1 气田生产废液处理对策思路
结合东方1-1气田生产废液特点及处理的技术难点,计划采用先破乳的方式,破坏乳状液稳定性,再通过净水剂去除悬浮物并降低含油量。
2.3 生产废液处理剂优选评价
由于东方1-1气田生产废液组成各不相同,但废液需要相同的处理流程,因此选择处理难度最大的F平台生产水样作为破乳剂及净水剂的主要研究对象,对处理剂进行筛选研究;再对其他平台水样进行评价,看整体能否达到排放标准。
①破乳剂的优选
室内研究首先对生产废液破乳剂进行了优选,以去除生产废液中的油相。
A.破乳剂类型优选
室内研究选择不同破乳剂对F平台生产废液进行破乳处理[7],不同破乳剂的优选实验及结果见表2及图1所示。
图1 东方1-1气田生产废液破乳剂筛选
表2 破乳剂优选实验
从筛选实验结果来看,破乳剂PF-OWT对F平台生产废液的破乳效果比较好,加入破乳剂之后,乳液基本均在在1min内产生破乳,但所形成的溶液有少许的浑浊。室内研究最终确定选择破乳剂PF-OWT作为首选。
B.破乳剂用量优化
室内进一步研究破乳剂用量对破乳效果的影响,实验方法为加入破乳剂后,手摇50下,静置30秒后,油水分层。实验结果见表3。
表3 破乳剂浓度影响
实验现象表明,不同浓度的破乳剂破乳速度均很快。浓度在100~200×10-6时,破乳效果较好。其中破乳剂浓度为120~150×10-6效果最好。从经济效益考虑,推荐破乳剂最佳浓度为120×10-6。
②净水剂的优选
东方1-1平台生产废液经过破乳剂的破乳处理之后,虽然含油量大幅度降低,但是水样仍然浑浊,说明悬浮物含量仍很高,因此室内研究对净水剂进行了优选[8]。
A.净水剂类型优选
室内对不同净水剂的效果进行了评价,评价结果见表4。
从净水效果和最终产生的絮凝物的量整体对比来看,几种净水剂的效果均良好,其中OCCLA3相对而言效果最佳,处理之后其清水剂效果与其他清水剂效果相当,净水之后其含油量及絮状物含量均最低,室内评价最终确定净水剂OCCLA3。
B.净水剂用量优化
室内研究对净水剂OC-CLA3不同加量条件下的净水效果进行评价,评价结果见表5。
表5 OC-CLA3净水剂不同浓度下净水效果
从实验结果中可以看出,从含油量及絮状物量综合对比来看,净水剂OC-CLA3的使用浓度为800~1000ppm时可得到较好的处理效果。
③F平台水样处理效果
向F平台水样中加入120mg/L破乳剂PF-OWT,手摇50下后加入1000mg/L净水剂,之后用滤纸过滤,对滤液进行水样分析,结果如图2所示。
图2 F平台生产废液处理前后对比
从图4中可以看出,由于加入了破乳剂及清水剂,生产废液的矿化度略有提高,但是由于排放及回注对矿化度要求不严格,对整体性能影响不大。
针对生产废水高含油及高悬浮物含量的情况,处理后含油量降低99%,悬浮物减少90%,取得了良好的效果。由于清水剂的絮凝效果,生产废液处理后的粒径中值略有降低。
3 东方1-1 气田生产废液处理前后对比
室内通过最终确认的破乳剂以及净水剂产品及加量之后,对东方1-1气田生产废液处理前后进行了对比,对比结果见表6:
从室内评价结果中可以看出,东方1-1气田生产废水经过处理之后,其悬浮物含量以及含油量均大幅度降低,含油量在20mg/L以内,悬浮物含量10mg/L以内,达到排放标准。
4 结论与建议
(1)东方1-1气田生产废液具有高稳定性、高含油量、高悬浮物含量等特点,导致污水处理难度加大。(2)室内通过对生产废液处理中的破乳剂及净水剂进行优选,最终确定了破乳剂及净水剂种类及加量。(3)室内研究表明,经过破乳剂及净水剂处理之后的生产废液,其悬浮物及含油量均大幅度降低,可达到回注及排放标准。