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加强塑池管理提高结晶单产

2024-03-22吴卫平王绪前

盐科学与化工 2024年3期
关键词:蒸发量卤水单产

吴卫平,王绪前

(连云港市工投集团日晒制盐有限公司,江苏 连云港 222227)

连云港市工投集团日晒制盐有限公司(以下简称“公司”)自2009 年以来,用江苏淮阴地区地下矿卤滩晒原盐,年产量约60 万t,每年公司结晶单产13~16 t/100 m2·a,各结晶单元结晶单产12~17 t/100 m2·a,而无降水无渗透皿内日晒试验结晶单产20 t/100 m2·a(年气象蒸发量1 500 mm)。近几年,公司加强塑池管理,结晶单产逐步提高(见表1),获得更高经济效益。文章结合公司生产实际,分析影响结晶单产主要因素,总结近几年公司采取的塑池管理措施。

表1 公司近5 a结晶单产Tab.1 Crystallization yield of the company in recent 5 years

1 影响结晶单产主要因素

1.1 蒸发量利用率

常温、自然条件下,饱和矿卤依靠太阳能、风能蒸发水分而产盐,提高单位面积实际蒸发水量是增加结晶单产的根本办法[1]。年度生产实际利用蒸发量应从年气象蒸发量中扣除,无雨误盖布防雨早盖布、天虽晴塑布依然在苫盖、雨后迟收布、空池作业等影响蒸发量。

原料饱和矿卤蒸发析盐结果参数见表2,饱和矿卤浓度在25.29~27.15°Be′之间,每产1 t 盐需蒸发2.57 m³水分,实际生产中加上降水影响,造成重复蒸发,每产1 t 盐需蒸发3 m3以上水分。表1 中数据显示公司近5 a平均气象蒸发量1 500 mm、降水量984 mm、结晶单产9.27 kg/mm·100 m2,由此可知每少利用1 mm 蒸发量,结晶单产下降0.009 3 t/100 m2·a。

表2 原料饱和矿卤蒸发析盐结果参数Tab.2 Parameters of salt precipitation from saturated brine evaporation

1.2 降水排除率

降水危害盐业生产:稀释卤水、溶化池盐、损害盐池板等,绝大部分降水被塑布隔离排出,但难以避免少部分降水进入结晶池。5 mm 以下降水不盖布,5 mm以上降水因失误或其他原因未盖布。雨前迟盖布,池埝边、对拉浮板间隙流入,破膜流入,收布时布面上雨水卷入,淡水漫池等。

结晶池内每进1 mm 雨水,稀释结晶卤水,但未溶化池盐,此时需要近2 mm 气象蒸发量才能恢复。如果降水不仅稀释结晶卤水,而且溶化盐,则需要更多蒸发量恢复。每进1 mm雨水(未溶化池盐),公司年结晶单产下降0.1÷2.57=0.038 9 t/100 m2·a。

1.3 结晶工艺

“新、深、长”结晶工艺及操作,是提高结晶单产工艺保障。新卤在结晶过程中平均浓度低,卤水蒸发系数大,同样气象条件下从新卤中蒸发出同样的水分容易,结晶卤水质量好,产每吨盐需蒸发的水分少,故新卤比老卤产盐多。适当深卤结晶,多吸收、多利用太阳能,一定范围内,其他结晶条件相同,卤水越深、蒸发量越大,结晶单产越高。适当长期结晶,可使扒盐次数减少,延长了有效结晶时间[2]。

以年蒸发量1 500 mm、降水量984 mm,蒸发量利用率、降水排除率都为90%时,考虑渗透、盖布、扒盐携带损耗卤水、堆存、集运损耗盐等,进行工艺理论测算,原料饱和矿卤自然蒸发结晶终止浓度分别为26.68、27.15°Be′,结晶单产分别为16.1、14.7 t/100 m2·a,二者相差1.4 t/100 m2·a。

1.4 卤水利用率

当年原料矿卤供给能力低于结晶需求,蒸发量利用率、降水排除率、结晶卤水质量数量、灌池面积等一定时,卤水利用率与结晶单产成正向关系。塑池渗透、降水盖布或进排卤口门泄漏、人员操作失误等,造成结晶卤水损耗。无降水、无渗透、原料矿卤中氯化钠100%析出条件下,每产1 t盐需要原料矿卤约3.3 m³,公司实际生产1 t 盐需要原料矿卤约4.3 m³,卤水利用率为76.74%。

2 塑池管理措施

2.1 做好塑池雨季操作

掌握雨前、雨后最佳收放时间,做到“三及时”,保证蒸发量利用率、降水排除率90%以上。

(1)雨前及时盖布。

平时做好塑布收放准备工作,绳子理顺,收放设备准备好;雷雨季节每当有预报或预兆要降雨时,日夜集中力量值班坐等,当降雨势头急或降水大小概率难以把握,但有降中雨以上风险时,先将塑池盖一半,另一半观察、等待。采用零毫米盖布,盖布15~20 min完成。

(2)雨中及时排淡。

①巡回检查。防止闸门、排淡口漏卤,保证排淡沟道畅通。

②防风。绳子拉紧浮板,与固定桩捆牢或两行浮板对拉;拉紧跑道小拉绳;结晶池四周间隙苫盖严密,防风布盖好跑道头、排淡口处等,使风无缝可入。

③减少受雨面积。中雨以上苫盖全封闭,对拉浮板间隙小于0.30 m。公司各块结晶池长100 m,宽60 m,拥挤式收放,年次5 mm 以上降水总量约900 mm,如每次降雨盖布,对拉浮板间隙多0.20 m,60 m 池埝与跑道丝处间隙多0.10 m,每块结晶池增加受雨面积0.20×100+0.1×120=32 m²,每年多进雨水32×0.9=28.8 m³,每年因多进雨水结晶单产降低28.8÷2.56÷60=0.187 5 t/100m2·a。

④防漫池。雨量特大,采取强排淡、扎紧排淡口导袖、泥包堵口门、小木凳垫高浮板等紧急措施,防雨水漫池、淌化池盐。

⑤排淡。“乘风排除”塑布上淡水,不断检查淡水浓度,分质收保,低于海水浓度的排出滩外;当各适宜储卤设备已储满,高于海水浓度的部分也排出滩外;雨住布上水干。经测算,全年盖布40次,每次盖布损耗塑池卤深0.003 5 m,公司每年次气象降水5~10 mm 盖 布 漏 损 池 内 卤,产 生7 °Be′卤 水 量7.8×106m³以上,回收7°Be′等咸水,利用塑苫卤台、下马格、副廪基、洼子等,采取“穷制卤”方法,蒸发制得饱和卤约1.25×106m3,由此年多产原盐12.5÷4.3=2.9万t[3]。

⑥维修。清除边口布面下沉处积卤,并查找漏洞,酌情维修。非必要,人不在布面上走,如人必须要走到布面上,应赤脚或靴底绑软布,减轻人体对塑布损坏。

(3)雨后及时收布。

设法加快排除塑布上淡水;当天气有转晴趋势时,抢收塑布,并在1 h 内完成;收布时,不准手抓脚挠;塑布每收一次,认真检查,及时修补塑布(含挡浪布)上破洞和沙眼。

塑布收缩,常温不超过0.30 m,冬季不超过0.45 m。塑布收缩每增加0.20 m,每块结晶池少产盐(0.20×2×100)÷100×14=5.6 t,结晶单产降低5.6÷60=0.093 3 t/100 m2·a。

2.2 量卤灌池

控制灌池面积。综合分析气象条件、原料矿卤供给能力、盐田滩存卤水量、生产实际结晶单产、原盐市场供需状况等,拟定年度原盐产量、结晶面积、结晶设备等既定条件下,决定产量的不是结晶池本身,而是结晶池的原料供应能力,贪多烂灌,造成生产损失。

公司计划年产60 万t 盐,设结晶单产分别为14、15 t/100 m2·a,则灌池面积分别为4 285 700 m2、4 000 000 m2,二者相差285 700 m2;设塑池渗透系数0.000 1m/d,则年塑池单位面积渗透耗卤深0.000 1×365=0.036 5 m,降水盖布耗卤深0.003 5×40=0.14 m,公司因多灌池年多损耗卤285 700×(0.036 5+0.14)=50 426 m³,少产盐50 426÷4.3=1.2万t。

合理调节年度矿卤供需平衡。在现有井矿、输卤设施设备及原盐生产企业不同需求条件下,原料矿卤每月或每年供给量不同,受蒸发量、降水量等气象因素影响,公司每月或每年盐田结晶能力、矿卤需求差距大,淡季结晶面积显小,呈现供卤能力大于结晶需求的状况,矿卤结余,旺季结晶面积显大,呈现出供卤能力小于结晶需求的状况,矿卤欠缺,而结晶池长期结晶、连续生产,结晶周期内结晶面积不能随时增减。依据矿卤各月份盈亏情况,合理安排储卤设备,淡季适时适量储备卤水,旺季以储补欠,实现全年结晶卤水供需平衡。这样既保证原料矿卤序时纳取,又不过多窝存卤水;既能提高塑池利用率,又能确保结晶工艺条件不降低。

2.3 科学除硫

饱和原料矿卤主要成分为氯化钠,次要成分为硫酸钠,另有含量极低的硫酸钙、硫酸镁,随着结晶过程结晶卤水浓度升高,硫酸钠含量逐渐上升,卤水黏度逐渐提高,比蒸发系数逐渐降低,结晶单产下降。结晶卤水浓缩到约27.2°Be′/20 ℃,硫酸钠含量约60 g/L,继续蒸发或温度下降,有芒硝析出,继续蒸发或温度上升到32 ℃以上,有硫酸钠析出,析盐质量大幅下降,此时将高于27.2°Be′/20 ℃结晶卤水排出结晶池,用氯化钙溶液清除部分硫酸钠(以下称“除硫”)后再结晶。

表2 数据显示,饱和原料矿卤蒸发浓缩到27.15°Be′/20 ℃时,氯化钠析出率73.00%,吨盐剩余老卤1.29 m3,此时用氯化钙溶液净化老卤,提高卤水比蒸发系数,同时循环利用老卤,提高卤水利用率。

过多清除老卤中硫酸根,易使除硫卤水中钙离子含量增加,除硫卤水结晶质量差,甚至结晶单产降低。既要杜绝排老卤不及时、不除硫、迟除硫、少除硫,又要避免过勤、过多除硫。一般老卤硫酸根清除率为50%~60%;除硫卤水再灌池质量要求为飘花、钙离子≤0.6 g/L、硫酸根≤18 g/L、澄清。

2.4 严格分晒

分晒结晶可以使质量(浓度)不同卤水,在不同结晶池分别结晶,避免新老卤混合,减少蒸发抵抗,提高结晶单产。

采用上卡下撤与定点相结合分段结晶:相邻两结晶单元,按是否循环使用除硫母液,分为原料矿卤结晶单元、混合矿卤结晶单元;各结晶单元内使饱和矿卤按不同浓度(主要为硫酸根含量),进行上卡下撤分段结晶;原料矿卤结晶单元只使用原料饱和卤灌池,结晶母液除硫后,输送到混合矿卤结晶单元再结晶,混合矿卤结晶单元循环使用母液,也使用原料饱和矿卤;控制老卤覆盖面,各结晶单元内一二级池分晒面积比例一般为6∶4或7∶3。

加卤注意事项:串联加卤;一次灌(加)一次排,不零加卤;加卤使用飘花卤,严禁加生卤。

旺产高温季节结晶卤水深:灌池0.25~0.30 m,结晶终止高于0.15 m,平均0.20 m以上。

2.5 整池防渗

每年撤换一部分池板软烂、池埝坍塌严重的结晶池,新灌一部分修复、质量好结晶池,对撤换下结晶池的要求:池口认真加工,口门管闸配套;池埝宽、高、坡按工艺标准修复,夯填拍打,坚实平直,用优质砖或其他耐腐蚀材料护坡,并设置防渗布;修整泥池板严格遵守泡滩、除泥、晾池、压磙等操作要求,再灌池前达到硬、平、净。初灌池后在泥池板上制作厚度不低于0.07 m死碴盐池板[4]。

2.6 建立健全规章制度

建立健全规章制度,并严格执行《结晶单元生产经营责任制》、《矿卤晒盐工艺技术操作规程》、《塑池管理百分考核法》等,将生产效益与员工个人利益相联系。

《塑池管理百分考核法》按月定量考核结晶单元,对塑池进行定人、定格、定标准管理,营造安全、文明作业环境。

3 结语

受天气、原料矿卤供给、盐田设备及生产管理等综合影响,导致不同年份、不同结晶单元及生产实际与皿内试验间结晶单产差距大,因此加强塑池管理是提高结晶单产根本技术保证。

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