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励磁涌流引起滤波电容器损坏原因分析及改进措施

2024-03-08石横特钢集团有限公司孙富强祝兆华董金虎姬广盈

电力设备管理 2024年1期
关键词:精炼炉炼钢电抗器

石横特钢集团有限公司 孙富强 祝兆华 董金虎 姬广盈

1 设备运行状态简要介绍

2022年11月,某公司轧钢变电站投运,所带负荷为炼钢两台精炼炉、大型板材生产线。轧钢变电站站内35kV 无功补偿采用TCR+FC 型SVC 装置,滤波支路采用2次、3次、4次滤波支路兼作补偿。2次滤波支路为C 型高通滤波支路,达到拓宽频带,增加阻尼和减少电阻基波功率损耗的效果,3次及4次滤波支路均为单调谐滤波支路,达到最佳的滤波效果。SVC 装置的容量及参数:某公司SVC 装置包括挂接在35kV 母线的一组晶闸管控制电抗器(TCR),3组滤波支路。TCR 支路额定容量42MVar。2次滤波支路安装容量12MVar,额定电流125A。3次滤波支路安装容量24MVar,额定电流294.12A。4次滤波支路安装容量24MVar,额定电流333.34A。2次、3次、4次滤波支路均投入中性点不平衡电流保护、过电压保护、低电压保护及过流保护、速断保护功能。

2 事故概况

2022年11月25日21:34,轧钢变电站报全站事故总信号,SVC 2次通道保护装置报不平衡电流1跳闸,连锁35kV SVC-TCR 2次R3005、3次R3007、4次R3011断路器跳闸。SVC 跳闸时炼钢1#精炼炉上精炼,SVC 2次通道保护装置报不平衡电流1跳闸;查看故障录波炼钢精炼炉三相电流分别为A:605A;B:953A;C 相:626A。

2.1 继电保护装置动作记录

2022年11月25日21:34:07 755ms,某公司轧钢变电站SVC 系统H2次滤波器,电容器保护装置出口跳闸,同时滤波设备运行现场安装的视频监控拍到保护装置动作时2次滤波支路有闪光出现。H2次滤波支路保护装置动作报文为:0ms 整组启动、0671ms 不平衡电流1动作,不平衡电流动作值为:2.322A,时间0.671s;H2次滤波支路中性点电流互感器变比10/5。H2次滤波支路容量为12Mvar,额定电流125A,不平衡电流动作定值为:0.29A,时间0.5s,保护装置正确出口动作。

2.2 现场检查情况

跳闸后2022年11月26日,H2次滤波支路转检修,进行故障排查,现场发现H2次滤波支路A 相电容器有一台鼓肚,同时发现A 相电阻器上部环氧树脂板有较多爬电痕迹。

2.3 试验情况

对A 相8台电容器进行了试验,鼓肚电容器电容值为1.23uF,偏离额定电容值约90%,其他7台电容器电容值均在±5%正常范围内。环氧树脂板在表面擦拭干净后,摇测绝缘电阻均合格。

3 事故时故障录波数据分析

通过调取山大电力故障录波的波形数据,事故分析如下:

一是炼钢精炼炉投入后约100ms 2次滤波支路三相谐波电流含量分别为A 相2次谐波电流319A;B 相2次谐波电流278A;C 相2次谐波电流271A。炼钢精炼炉投入后约100ms,精炼炉三相谐波电流含量分别为A 相2次谐波电流334A;B 相2次谐波电流286A;C 相2次谐波电流318A。可以看出精炼炉发出的励磁涌流中2次谐波几乎全被滤波支路吸收。

二是炼钢精炼炉投入后约125ms 2次滤波支路三相谐波电流含量分别为A 相2次谐波电流34A;B 相2次谐波电流255A;C 相2次谐波电流255A。炼钢精炼炉投入后约125ms,精炼炉三相谐波电流含量分别为A 相2次谐波电流241A;B 相2次谐波电流271A;C相2次谐波电流299A。可以看出该时刻B 相、C 相精炼炉励磁涌流中2次谐波几乎全部被滤波支路吸收,A相精炼炉发出2次谐波电流241A,2次滤波支路仅吸收谐波电流34A,说明此时,A 相滤波支路调谐发生变化,推断该时刻A 相已发生电容器单元损坏问题。

实际了解故障时的生产工况:炼钢精炼炉变压器合闸准备生产。炼钢精炼炉变压器合闸发出较大二次谐波,符合变压器励磁涌流二次谐波含量较大的特征,二次谐波含量最大值达到330A,产生的2次谐波被2次滤波支路全部吸收,炼钢精炼炉变压器空投后大概125ms,2次滤波支路A 相电容器出现单元故障导致A 相参数偏调,吸收2次谐波能力大幅降低。

4 电容器击穿及闪光结论分析

一是由以上的工况和录波波形数据分析判断为:由于炼钢精炼炉空投的励磁涌流含有大量2次谐波电流,2次谐波流入2次滤波支路,导致A 相电容器薄弱元件击穿,进而进一步增加电容器极间端电压,进而引发电容器击穿故障。

二是电阻器上出现的闪光分析原因是:电容器正常时,滤波电阻上的基波电压接近零,在2次谐波超大,电容器内部元件击穿的情况下,电阻上的电压增加,电压达到一定数值,环氧板表面污渍也较多,天气潮湿,将会引起爬电现象产生,这和环氧树脂板外观的表现是一致的,不是明显的烧痕。

5 采取的措施如下

为了防止再次发生电容器击穿事故,设计院提出把2次滤波电抗器偏调到最大,发生涌流时降低2次谐波流入,防止谐波或者涌流过大对电容器的损害,并对此措施进行仿真分析,仿真分析如下。调节电抗器值仿真分析:设备参数见表1。

表1 SVC 各滤波支路电容器参数

表2 SVC 各滤波支路电抗器参数

表3 电抗器电感值调整前后值及调谐点

仿真:假设负荷产生的谐波电流2次20A,3次20A,4次20A。建立仿真模型进行仿真分析。

当2次滤波电抗器按照2次谐波调谐时,电感值为额定电感值23.72mH,2次谐波调谐频率为100Hz,流入供电系统的谐波电流为7.9A。流入2次滤波支路的2次谐波电流是18.9A。流入2次滤波支路的谐波电流比例是负荷产生谐波电流的95%.

当2次滤波电抗器按照偏调5%的电感值后(调到最大档位),电感值为214.3m,2次滤波支路调谐频率为97.8Hz,为1.95次。经仿真,流入供电系统的谐波电流为13.6A。流入2次滤波支路的2次谐波电流是12A。流入2次滤波支路的谐波电流比例是负荷产生谐波电流的60%。

根据上述分析,当滤波电抗器偏调5%的电感值(调到最大档位)时,流入2次滤波支路的2次谐波电流只有负荷谐波电流的60%,减少了37%的谐波电流流入2次滤波支路内。见,调节滤波电抗器电感值后,可以明显降低流入2次滤波支路内的2次谐波电流。为了防止2次支路设备故障,不能尽快投入3次、4次支路,对2次滤波支路退出后,2次谐波放大后的影响仿真分析:当退出2次滤波支路后,经仿真,2次谐波电流从20A 放大到36A,放大了1.8倍,不影响3次、4次支路正常运行,没有在2次频率处形成谐振。

2次滤波支路偏调后测试分析:2次滤波支路偏调后,采用电能质量测试仪在线数据测试,测试时间17h。

调谐前的35kV 总进及2次滤波支路电流。电感值调整前,对35kV 总进、2次滤波支路的电流同时进行了测试。35kV 负荷有两台精炼炉,且交错生产。测试时,测试仪器的不同电流通道按照实际电流互感器变比设置。

测试到的最大电流达到1750A(励磁涌流),变压器投入时的励磁涌流大小与变压器投入时电压角度、铁芯剩磁等都有关系,所以测试数据显示的变压器投入时,存在很多冲击性的电流远大于炉变额定电流,电流不相等。变压器投入时的励磁涌流包含有大量2次谐波电流,每一次变压器投入,2次滤波支路都会有电流增大的现象,表明2次滤波支路吸收了大量2次谐波电流。经过实测,最大流入2次滤波支路的2次谐波电流为106.6A,95%概率的2次谐波电流值为8.3A。详见表4。

表4 调整前35kV 总进谐波电流及2次滤波谐波电流

GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》规定,一般取95%概率的谐波电流值作为长期流入谐波电流值,经计算,当2次谐波电流为8.3A,母线电压为36kV 时(实际系统运行电压),电容器的过电压系数为0.9,没有超过电容器额定电压。按照流入2次滤波支路的最大谐波电流106.6A 计算,电容器实际电压是其额定电压的1.29倍。参照GB/T11024.1-2010,过电压持续时间在1min 之内,电容器最高可耐受的工频过电压倍数为1.3倍。2次滤波支路电容器的最大2次谐波电流每次持续时间只是数个周波,因此变压器投入运行时,其产生励磁涌流的2次谐波电流虽然被2次滤波支路吸收,但是引起的电容器端的过电压没有超过其过电压耐受限值。

表5中所列数据为间谐波电流,流入2次滤波支路的间谐波电流不大,对电容器电容不会造成影响。总进及2次滤波支路的间谐波电流95%概率大值很小,说明了精炼炉产生的间谐波电流较小,同时滤波支路也未对间谐波电流放大很多。

表5 调整前35kV 总进间谐波电流及2次滤波间谐波电流

调谐后的35kV 总进及2次滤波支路的电流:测试时,同时测试了35kV 总进电流、2次滤波支路电流、精炼炉电流。电抗器调整后,根据表6所示,流入2次滤波支路的最大2次谐波电流值是65.98A,95%概率大值是3.53A。根据表4所示,流入2次滤波支路的最大2次谐波电流值是106.6A,95%概率大值是8.31A,流入2次滤波支路的2次谐波电流减少50%左右,说明电抗器电感值调整后,能够有效降低流入2次滤波支路的谐波电流。按照流入的最大2次谐波电流65.98A 计算,电容器的过电压水平是1.13,加在电容器上的过电压水平明显降低。

表6 调整后总进、2次滤波支路谐波电流

根据表7可知,电感值调整后,流入2次滤波支路的谐波电流不大,不会对设备造成影响。

表7 调整后总进、2次滤波支路间谐波电流

根据上述分析得出以下结论:精炼炉本身产生的谐波电流不大。95%概率的2次谐波电流是4A,3次谐波电流是10.8A,4次谐波电流是2A,5次谐波电流是8.12A。精炼炉的额定电流是528A,精炼炉投入时的励磁涌流较大,测试时间内,最大励磁电流达到2000A,很多能达到1000A。2次滤波支路电感值调整前后,均没有出现谐波及间谐波谐振的放大的问题。2次滤波电抗器电感值调整后,有效的降低了流入2次滤波支路的2次谐波电流值,电容器过电压明显降低。2次滤波电抗器电感值调整后,总的2次谐波电流值从5.4A 上升到6.02A,对流入系统谐波电流影响不大。

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