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污水处理系统问题分析与对策研究

2024-02-28冬,魏彬,黄

冶金动力 2024年1期
关键词:环水中板水站

王 冬,魏 彬,黄 祺

(鞍钢股份能环管理中心给水分厂,辽宁鞍山 114001)

前言

鞍钢本部北部区域污水处理由能环管理中心给水分厂新水作业区11#水站负责,主要回收处理中板厂工业污水、热轧厂工业污水和周边地区生活污水,污水经气浮池物化处理后送5#水站大池及净环水系统,用户包括炼钢、炼铁、轧钢等生产单位。11#水站过滤间气浮池分一、二层布置,单池处理水量800 m3∕h,最大水处理总量1 600 m3∕h,投加PAC和PAM 药剂。11#水站吸水井为半圆形,由混凝土隔墙分隔为提升吸水井(北井)和送出吸水井(南井),各对应3台泵组。将吸水井污水提升至过滤间气浮池后自流进入送出吸水井,再加压送至5#水站大池或10#水站吸水井,溢流进入DN900 排水管后回到北大沟。处理后的气浮出水(悬浮物≤50 mg∕L)水质指标高于净环水标准(浊度≤20 NTU),对净环系统水质造成影响。随着节能减排力度的加大,北大沟水处理系统水量需求增加,大部分情况需要将11#水站出水送往北大沟,泵的二次提升作业率提高,造成了能源浪费。

1 存在问题

1.1 水质超标

11#水站污水处理系统缺少一次沉淀池,无法降低污水中悬浮固体浓度,中板厂、热轧厂及周边厂矿污水直接送到11#水站提升吸水井(北井),气浮池来水悬浮物过高(≥200 mg∕L),处理后出水的悬浮物为30~50 mg∕L,而净环水标准浊度≤20 NTU,这部分水对5#水站大系统净环水造成了污染和破坏。

1.2 用水量不平衡

近年来鞍钢本部用水需求改变,造成用水量南高北低的情况,如将气浮出水直接送往北大沟,既能平衡厂区用水量,又可以停用1台送出泵组,减少二次提升造成的能量浪费。

1.3 设备损耗大

中板厂污水进入提升吸水井(北井)再提升至气浮池,污水中含有大量铁皮对水泵造成极大破坏,检修频繁,且二次提升浪费能源,中板厂送出泵扬程为30 m,如能将中板来水直送气浮池,可减少1台提升泵运行,减少泵的损耗。

1.4 安全生产

11#水站为地下泵站,热轧改造时将外部排水破坏,热轧地区排水进入11#水站无截流措施,汛期或故障状态时,泵站安全系数极低,存在被淹的危险。泵站提升与送出泵组无联络,保产系数低。中板检修期间,来水量少,水质相对较好,可将这部分水直接放至排水系统,为地下泵体检修提供更充分的时间。

2 方案制定

2.1 利用标高实现自流排水

11#水站过滤间气浮池一、二层的出水标高分别高出地面约5 m、15 m,而排水管(DN900)的标高在地面下2 m 左右,具备自流排水的可行性。一层出水管规格为DN600,二层出水管规格为DN500,排水干线管规格为DN900。经过比较现场平面位置并分析管道障碍,选择一、二层出水管合并,汇入现有排水干线,流向北大沟。在保留原有生产工艺的前提下,11#水站过滤间气浮池改自流北大沟,停运1台加压送出泵,实现节能降耗运行[1]。

2.2 利用中板厂排污泵直上气浮池

中板厂共有3 台泵,泵的技术性能可以将中板回水直接提升至上一层气浮池,现场具备足够平面位置,中板提升泵技术参数见表1。

表1 中板污水提升泵技术参数表

2.3 安装事故闸板及中板回水直排阀门

经过测量,现有泵站吸水井前的另一排水井从平面和标高上均具备条件。新建事故闸板井,阻止热轧地区排水进入11#水站,可以保证汛期泵站安全。使中板来水直排北大沟,可以在故障时减少泵站来水,赢得检修时间,保障不被淹的安全目的。

2.4 提升泵组与送出泵组安装联络门

根据测量结果,可以安装1 台电动阀门(DN700),并增设提升与送出泵组的联络线,提高备用率[2]。

3 方案实施

11#水站为地下泵室,热轧改造时破坏了外部排水系统,水站存在被淹的危险。制作新的闸板井(长1.6 m,宽1.0 m,深4.22 m),安装1 台电动闸板,配套启闭机(QSY-5t)。闸板关闭状态时,将水位憋高,使水流向北大沟,不进入吸水井,可保障水站安全,特别是汛期的安全。

气浮出水与排水系统增设1 条联络线,管道规格为DN900,长约20 m,增设电动阀门、阀门井、排水井,排水井内的管内底标高在井口下约2.0 m,气浮池出水改为自流。

中板区域新增直送气浮池的联络线,节省提升泵运行,检修时中板来水可直排至DN900 排水暗渠。

在11#水站送出泵组与提升泵组间,增设1条联络线,提升泵组停运时也能将来水全部送出,避免泵室被淹。同样,送出泵组若停运,可通过提升泵组将水送出[3]。

4 改造效果及效益

经过试运行,中板来水直上气浮一层可提高回水水质,降低了设备维修成本。中板来水直排效果较好,但考虑中板来水含有大量铁皮,故仅在其水质较好时或水站故障状态需紧急排水时使用。净环水水质大大改善,大部分排入北大沟,减少了对5#水站大系统水质的破坏。改造前、后5#水站净环大池水质指标见表2。

表2 改造前、后5#水站净环水大池水质指标

改造后,停运了1 台送出泵,对比改造前、后给水成本中心的财务数据,每年可节约电费约113 万元。改造项目实际投资约142 万元,改造后污水处理系统运行状态良好,静态投资回收期约1.26年。

5 结束语

11#水站是鞍钢北部厂区污水处理系统中重要的水处理泵站,通过一系列改造在满足生产工艺要求的同时,改善了水质、降低了用电量,为日后鞍钢集团公司水处理系统设备节能改造提供了依据,值得在其他水泵站推广使用。

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