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提高植筋验收合格率的措施与成效浅析

2024-02-01栋,杨帅,王

海河水利 2024年1期
关键词:植筋合格率施工工艺

马 栋,杨 帅,王 扬

(德州市水利局水利施工处,山东 德州 253000)

近年来,随着水利事业的迅速发展,人们对水利建筑的要求越来越高,水利施工技术也在各个方面有了很大的进步。植筋技术在这一大背景下发展起来,已广泛应用到对原有建筑物改造、漏埋钢筋或位置偏离的补救、梁柱加长以及剪力墙加固等施工中,成为我国水利工程建设中极具优势的加固改造技术之一[1]。与施工中繁多的加固技术相比,植筋技术具有独特的优势:①设计使用灵活,可以广泛应用到结构的任何部位;②精确定位,不用采取复杂的加固措施,可靠性强;③施工工艺简单,可操作性强,可有效加快施工进度;④抗拔承载力大,几乎不影响甚至超过原结构强度;⑤施工对原有结构以及周围环境影响非常小。虽然植筋工艺简单,但在实际施工过程中,往往因施工管理不严谨、施工环境异常、施工工艺不规范等诸多因素造成植筋施工质量差、验收合格率低,甚至对建筑物使用寿命以及人民生命财产安全带来不可估量的损失,因此如何改进植筋工艺,提高植筋验收合格率显得尤为重要。

1 基本情况

马颊河是德州重要河道之一,境内河道长205 km,担负行洪排涝和沿岸8 个县(市、区)、36 个乡镇的农田灌溉任务,其中马才老河闸担负着输水与行洪排涝的重要功能。马才老河闸除险加固工程为山东省重点水利建设项目,也是德州市委、市政府挂图作战重点工程。

按照设计要求,马才老河闸共计4控5个闸墩,每个闸墩总长为13.30 m,需切除7.80 m,剩余5.50 m范围内拆除高程18.20 m以上全部结构后进行平、立面植筋然后重新浇筑混凝土,将新老截面进行结合。通过对已完植筋施工段检查,发现普遍存在质检合格率较低、植筋位移偏差现象严重、抗拔承载力试验值低等多项问题,严重影响了植筋工艺的安全性和符合性。为减少这些质量缺陷、提高植筋验收合格率,在第一个闸墩植筋施工时,有针对性地从专业施工人员选择、施工过程规范化、植筋材料选择等方面进行加强管理,但后期对已完植筋施工段检查,发现其验收合格率仍低于期望值。本文找出了影响植筋质量验收合格率低的主要因素,制定了相应的改进措施,不断优化施工工艺和方法,从而达到提高植筋验收合格率的效果。

2 原因分析

为找出植筋验收合格率低的原因,在已完植筋施工段中随机抽取200 个点,按《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013)和《混凝土结构后锚固技术规程》(JG J145-2013)等相关要求,对施工记录以及试验数据进行仔细分析与对比,发现造成植筋质量差、验收合格率低的主要原因有4 项,即施工管理不严谨、施工环境异常、工艺不规范以及其他。综合整理调查验收数据,发现合格点数为178 个,不合格点数为22 个,合格率89%,略显偏低。对不合格点运用统计学工具进行分析,结果详见表1。

表1 植筋质量验收问题统计

依据植筋质量验收问题统计情况,绘制出植筋质量问题排列如图1 所示。从图1 可以看出,“施工管理不严谨”“施工工艺不规范”2 项累计频率高达91.0%,是影响植筋施工质量的关键原因。针对这2项关键原因,运用头脑风暴法从“人、机、料、法、环、测”6个方面并结合现场实际情况开展进一步分析,共得到10 条末端因素,即人员流动较大,熟练工较少;不熟悉工艺;植筋设备枪头选用不正确;成品胶入场未检验或检验不合格;钻孔清理不到位;植筋固化期内发生扰动;胶枪选用不正确;施工时气温异常;测量仪器没校核有误差;未配备有效的登高操作平台。然后,对这10 条末端因素通过资料审阅和现场逐条查验排除,最终确定造成植筋验收合格率低的3 条主要末端因素为:①人员流动较大,熟练工较少;②钻孔清理不到位;③植筋固化期内发生扰动。

图1 植筋验收质量问题排列

3 改进措施

针对以上造成植筋施工质量差、验收合格率低的3 条主要末端因素,通过借鉴先进施工经验方法并结合实际施工条件,逐条展开分析与研讨,集思广益,最终针对每条主要因素都制定了相应改进措施。

3.1 “人员流动大,熟练工少”改进措施

(1)现场施工经验丰富的人员组成固定的植筋施工班组,禁止随意抽调挪用,确保施工人员的稳定性。

(2)开展专业培训,学习先进的工艺流程和规程,不定期进行考核,考核合格后方可上岗,保证每位员工熟练了解并掌握植筋工艺的流程和方法,从而将影响验收合格率因素降到最低。

(3)开工前对当天施工工艺进行技术交底,要求全员参与并在交底记录上签字,加深员工对本岗位工艺流程的了解,未参与者禁止上岗。

(4)由植筋班组组长和经验丰富的施工人员组成方案研究预判小组,每晚结合植筋施工方案对第二天的具体施工任务进行模拟分析,确定最佳的施工方法,力争将不可控因素降到最低。

(5)由专业管理人员组成植筋质量检查小组,对植筋工艺方法和流程进行监督检查,施工班组每完成一步工序报质量检查小组,确认合格后方可开展下一步工作。

3.2 “钻孔清理不到位”改进措施

(1)将以往的“三吹、三刷”清孔工艺改为“一冲、三吹、三刷”。①冲孔:使用高压水枪将钻孔内、外侧混凝土残渣以及灰尘等杂物冲洗干净,高压冲洗时水流应成雾状并保持水平冲刷,不得直接冲击孔洞,避免孔洞造成损坏,既保证了大颗粒杂物以及粉尘会被高压水流冲走,又不会使粉尘扬起,避免了二次污染;②吹孔:冲孔完毕后,使用空气压缩机吹入洁净无油的压缩空气,将孔内残渣和水分吹干(如水分过大则使用烘干机烘干,确保孔洞干燥);③刷孔:用毛刷或棉布插入孔中,往返旋转擦拭,以上步骤应不少于3 次,直至孔洞内无灰尘碎屑为止,避免因其产生隔离作用而影响植筋胶粘结效果[2]。

(2)孔洞清理完毕后,因特殊原因不能立即进行植筋的,用干净的纱布将洞口严密封堵,若周围有灰尘或异物污染工序时,还应覆盖塑料薄膜或土工布等进行保护,从而避免灰尘和异物落入孔中,造成污染而重复清孔工作。

3.3 “植筋固化期内发生扰动”改进措施

现场调查发现,发生扰动部位多为立面植筋(受自身重力因素易发生向下倾斜),经研究试验后对立面植筋采取借用外力固牢的办法,确保植筋在固化期内不发生或不超出允许偏差范围内的扰动,具体做法如下。

(1)闸墩顶面沿植筋轴线位置固定钢管(钢管数量与闸墩立面植筋列数相同),外探1~1.5 m,植筋完成后,利用铁丝或施工线将其与钢管连接,如图2所示。借用外力防止其向下倾斜,保证其处于水平位置固化,且在植筋胶固化前不被扰动,以免影响锚固效果。

图2 闸墩立面植筋固牢示意

(2)钢管固定可采取其两侧安设钢钉或膨胀螺丝,再用钢丝绳拉直的方法,如图3 所示,每根钢管固定不少于3处。

图3 钢管固定示意

(3)植筋工艺完毕后,现场设置围挡或警戒线进行封锁,固化期内禁止闲杂人员随意出入现场或碰触植筋,若有较大扰动宜重新植筋。

(4)植筋完成72 h后,随机选取不少于植筋数量1%且不少于3 根进行抗拉拔试验[3],验收合格后进行下步工序,否则进行返工处理,待复验合格后方可继续进行。

4 成效检查与分析

4.1 成效检查

实施以上3 项改进措施后,对第二次植筋合格率进行调查,同样随机抽取200个点,并与第一次调查结果进行对比,发现影响植筋质量验收合格率的主要因素明显降低,详见表2。

表2 对策实施后质量缺陷不合格因素分析

影响目标的关键因素解决后,合格率为193/200=96.5%,显著提高了植筋验收合格率。

同时,委托第三方工程质量检测机构对其进行抗拉承载力试验,受拉强度实测值均大于1.15 Nt(Nt为轴向受拉承载力设计值),且化学植筋在持荷期间无滑移,基材混凝土无裂纹,植筋质量验收合格。

4.2 成效分析

马才老河闸除险加固工程采用改进的植筋施工工艺后,植筋质量和验收合格率都取得了显著提升,抗拉承载力实验值也符合设计及规范要求,工程质量得到保证,在经济、进度以及社会效益方面取得了良好的成效。

(1)经济成效。现场进度提前了5 d,每个闸墩单位需3 人/d 植筋施工,现场共计5 个闸墩,人工日工资200元,共节约人工3×5=15人,节约工日15×5=75 d,节约成本200×75=15 000 元,虽然成本降低率不高,但是植筋质量验收合格率得到提高,并大幅降低了维修成本。

(2)进度成效。通过采取措施二、三,节约工期5 d,提前完成植筋施工任务,保证了工程如期交工。

(3)社会效益。通过成立专业植筋施工队伍,确保了施工人员的稳定性,从而降低了农民工失业的风险。通过加强安全生产和专业知识培训,增强了个人安全防范意识,让其学到了一门工艺,加大了其立足于社会的保障性。

提高植筋验收合格率的措施得到了建设方的认可,并鼓励和支持施工方将此工艺充分运用到工程施工中,完成剩余马才新河闸、郭桥闸、仙人桥闸除险加固工程。全部主体工程结束后,该项改进措施总节约工期24 d,节约成本13.2万元,在指定工期前完成了主体结构,同时不影响输水和行洪任务。

5 结语

本文通过一系列措施对原有植筋施工工艺进行改进,大大提高了植筋施工的工作效率,保障了植筋质量和验收合格率,解决了原有植筋施工质量差、验收合格率低、返工率高的难题。该项提高植筋验收合格率的措施,获得水利工程优秀质量管理小组成果奖,并在多项水利工程建设中使用,具有较强的推广价值和应用前景。

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