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某深埋TBM隧道断层破碎带卡机原因分析及治理方案

2024-01-26

水利规划与设计 2024年1期
关键词:塌方刀盘隧洞

路 强

(新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司,新疆 乌鲁木齐 830000)

0 引言

近年来随着西部大开发、南水北调等工程的兴建,越来越多TBM被用于深部工程施工,长、大、深以及复杂地质的特点越来越显著。TBM掘进过程中,不可避免遇到断层破碎带、富水区等不良地质,常发生TBM刀盘卡机事故,如云南掌鸠河引水工程施工过程中,发生多次刀盘卡机事故,致使施工成本大幅增加,严重影响施工效率。

刀盘卡机是制约TBM推广应用的主要影响因素之一,国内外许多学者针对刀盘卡机发生原因和机理进行了研究[1]。朱光轩[2]研究国内外98次TBM卡机事故,发现护盾卡机、刀盘卡机和涌水突泥卡机占比约77%,其中刀盘卡机占比最为突出,约35%,而导致刀盘卡机的主要原因是断层破碎带区域发生塌方,塌落碎石卡死刀盘[3-4]。针对断层破碎带导致的卡机,常采用辅助坑道法、爆破法、侧壁导坑法等[5-7]措施,同时,采用回填灌浆和固结灌浆,提高围岩完整性[8-9]。如杨杰[10]等采用人工开挖结合固结灌浆的手段帮助TBM脱困,保证了TBM顺利通过断层破碎带;徐虎城[8]提出了固结灌浆和化学注浆相结合的处理方法,缩短了TBM脱困时间;梁峰[11]综合采用超前地质预报和超前钻孔探测,明确断层产状和位置,提前采取措施,降低刀盘卡机风险。

目前针对断层破碎带TBM刀盘卡机治理研究多集中于固结灌浆等处理措施,尚未做到多手段综合治理,且多为被动脱困,延缓了施工效率。本文以某深埋TBM隧道为研究背景,综合分析TBM刀盘卡机原因,并提出“主动掌握,及时防控”的治理理念,采用超前地质预报和固结灌浆的方法帮助TBM顺利脱困,缩短工期。研究成果可为类似TBM穿越断层破碎带提供借鉴。

1 工程背景

某深埋隧洞全长20.4km,为独头掘进,隧洞最大埋深约720m,岩性主要为华力西期花岗岩夹黑云母花岗岩。采用敞开式TBM掘进,TBM刀盘厚度0.5m,开挖直径7m,脱困扭矩为1.07×107N·m。前期地质勘探表明,该TBM隧洞穿越f67~f71、f71-1共6条较大的次级断层,产状70°SE∠70°或290°~330°SW(NE)∠60°~75°,断层走向与洞线方向夹角20°~60°,破碎带宽度10~30m,破碎带内以糜棱岩、碎裂岩及断层角砾岩为主,节理发育。此外,在TBM掘进过程中多次穿越小断层,宽度多见10~50cm,TBM刀盘和护盾发生多次卡顿,延缓掘进效率。根据地质勘探成果和已揭露断层区域地质特征,断层破碎带区域围岩类别主要为Ⅳ类和Ⅴ类,占比约21.3%,TBM穿越断层破碎带时,围岩多处出现线状流水。

2 卡机过程及原因

2.1 卡机过程分析

断层破碎带作为一种天然的地质构造,围岩较破碎、结构面较发育,破碎带内伴有胶结强度低、稳定性差的充填物,在TBM穿越该区域时,经常发生塌方、涌水等地质灾害,极易发生卡机事故。

下面介绍该隧洞掘进期间3次发生于断层破碎带的刀盘卡机事故:①2021年8月28日15:40,TBM掘进至桩号K231+279时,TBM刀盘出现卡机现象。该区域发育两条断层,断层f255产状为1°~10°NW∠40°~50°,与洞轴线夹角12°~21°,断层破碎带上盘影响带宽度3~6m,断层f270推测与断层f255相交,产状330°SW∠45°~50°,与洞轴线夹角19°,断层下盘(左侧)岩体较完整-完整性差,断层上盘(右侧)为影响带,两条断层影响带内岩石蚀变强烈,岩体较破碎,局部有线状流水。②2021年11月25日,TBM推进至桩号K231+614~655段时发生卡机事故。该区段揭露一条断层,断层与隧洞轴线夹角41°~49°,断层影响带约4~7m,断层充填主要为岩屑、糜棱岩和断层泥,局部有线状流水,该区域发育3组节理,分别为27°~32°SE∠56°~70°、330°SW∠47°和69°~87°NW∠63°~82°。三组节理与隧洞轴线夹角约9°~45°,隧洞围岩完整性差,整体潮湿,局部有线状流水,如图1—2所示。③2022年1月12日,TBM于桩号K232+198~226段发生刀盘卡机事故,现场地质踏勘表明,该区段揭露一条断层,断层与隧洞轴线夹角约32°,断层破碎带宽度约5~8m,局部有线状流水,该区域主要发育3组节理,3组节理与隧道夹角约11°~82°,如图3所示。

图1 f231+615小断层

图2 塌腔

图3 桩号K232+200~K232+280地质展布图

3次事故表明,TBM卡机事故发生段地质条件存在大量共性特征,即结构面和地下水发育,岩体较为破碎,此外,断层破碎带区域发育多组结构面,且断层与隧洞轴线呈小夹角,断层呈现大倾角。

2.2 卡机原因

2.2.1岩体条件

该段内地层主要为华力西期花岗岩夹黑云母花岗岩,3次刀盘卡机事故均因塌方导致刀盘卡机。充填物成分结果表明,断层破碎带成分主要由碎块石、泥、石粉、砂砾、黏粒,其中碎石和砂砾占比约78.3%,极大地弱化了围岩稳定性。TBM穿越断层破碎带时,刀盘附近揭露断层带,围岩性质突变,由硬岩进入松散软弱的断层破碎带,围岩强度瞬间下降,大量的碎岩和岩块进入刀盘,导致扭矩快速上升,同时,断层带岩土体软弱破碎、无自稳能力,对TBM产生较大的载荷作用,为刀盘卡机灾害的发生提供了地质基础。

2.2.2结构面特征

现场地质踏勘表明,断层破碎带区域结构面发育,且多为软弱结构面,伴有白色钙质充填,结构面充分交切,致使围岩较破碎,稳定性差。为进一步分析结构面带来的影响,采用结构面综合密度指标[12],对3次刀盘卡机附近围岩结构面特征进行分析,该指标为单位面积内的岩体内包含所有结构面的长度之和,可用于衡量岩体完整性。表1为3次刀盘卡机前、后刀盘附近围岩结构面综合密度和结构面间距的平均值,由表可知,刀盘卡机后结构面密度显著高于卡机前的结构面密度,能够显著反应现场围岩的完整性。

表1 刀盘卡机前后结构面综合密度

2.2.3地下水特征

现场地质勘查表明,3次刀盘卡机区域的断层破碎带均位于河谷区域,汇水条件较好,地表水极易在断层中汇集渗流。且断层内地下水丰富,在地下水的浸润和润滑作用下,断层软弱充填介质易发生流动,增加了刀盘卡机风险。此外,由开挖揭露地层情况可知,隧洞开挖由隔水层进入含水层,同时构造裂隙发育,富水岩层具有胶结松散、岩体破碎、透水性强等特性,围岩强度低,稳定性较差,掘进施工具有高风险性。

综合分析可知,断层破碎带区域TBM刀盘卡机主要受岩体条件、结构面特征以及地下水影响。因此,如何保证TBM顺利通过断层破碎带,降低刀盘卡机风险,解决、减小上述因素影响是关键所在。

3 刀盘卡机治理方案及效果评价

3.1 断层破碎带刀盘卡机治理难点

断层破碎带岩体松散破碎,TBM掘进开挖扰动围岩体,形成一定范围的塌落拱,TBM刀盘受载加大卡机,刀盘卡机事故处理存在以下难点:

(1)断层带围岩塌落范围难以确定

明确断层带围岩的塌落范围,是确定注浆加固范围、设计注浆加固工艺的重中之重。断层带有多种破碎介质组成,且影响范围、节理密集程度无法提前预知,同时受TBM设备结构影响,无法在揭露时第一时间评估断层带影响范围,故而由此造成的塌落范围难以确定。

(2)注浆难度大

断层带围岩体极为破碎,且临近地层被扰动,注浆钻孔成孔困难,极易塌孔卡钻;断层带处于动水、突水突泥环境中,涌水量大,注浆浆液流失严重。断层破碎带渗透性与可注性差,注浆压力过小无法充分粘合围岩,注浆压力过大则有可能导致断层破碎带变形量增大,易发生二次坍塌及次生灾害。

(3)施工空间受限

TBM刀盘紧贴掌子面,断层破碎带注浆加固过程中,要防止浆液扩散到刀盘,导致刀盘与掌子面凝固在一起,浆液扩散范围需要严格控制,对注浆控制要求高。前期封闭围岩和钢拱架支护对注浆钻孔设计施工影响大,部分位置难以布孔、成孔;由于TBM机械结构的阻挡,施工作业空间狭小,实现不留盲区注浆难度大,具体如图4所示。

图4 施工作业空间受限

3.2 治理方案

为保证TBM顺利通过断层破碎带、刀盘顺利脱困,同时为降低后续塌方等二次灾害风险,选取合理的注浆范围并采用有效的加固措施是治理TBM刀盘卡机的关键所在。

为获取前方塌方范围,缩短TBM刀盘脱困时间,提出了“主动掌握,及时防控”的治理理念,采用超前地质预报和治理方案的综合防治方法。首先,应采用TSP超前地质预报对前方地质条件进行勘察,主动评估断层破碎带塌方范围,根据上述结果进一步准备注浆工作。其次,断层破碎带区域围岩条件较差,自稳能力不足,应及时对已揭露区域和塌方区域进行加固处理,采用榀距为0.5~0.9m的HW150型钢拱架和5~20cm排间距的钢筋排结合@200×200钢筋网片共同进行支护,拱架纵向连接筋采用间距1m的10#槽钢连接,同时为尽早封闭钢筋排及网片并形成保护壳,对拱架内弧面侧270°范围采用钢板进行封闭,并回填混凝土。最后,在塌方处布设监测断面进行收敛及顶拱沉降测量,并对量测数据及时分析评价,确保塌腔处理期间的施工安全及塌方临近段的施工安全。

采用化学浆液表层灌浆保护护盾及刀盘,采用水泥浆液深层固结灌浆锚固围岩能够有效保证围岩完整性,提高围岩强度。图5是某TBM隧道断层破碎带区域塌腔充填开挖前后最大主应力分布情况,如图5所示,充填前塌腔区域附近存在显著的应力集中特征,最大主应力达到69.8MPa,采用水泥砂浆充填后,塌腔区域附近应力集中程度显著下降,且集中范围减小,充填附近区域最大主应力仅为51.36MPa,下降了26.4%。结果表明水泥砂浆充填能够有效提高围岩完整性,降低围岩内部应力集中状态,进一步保证施工安全。

图5 断层破碎带区域塌腔充填前后最大主应力云图

3.3 典型案例及效果评价

3.3.1典型断层破碎带TBM刀盘卡机案例

2022年8月25日21:45,TBM掘进至桩号K233+703时,护盾末端桩号K233+698附近1~3点半方位护盾内围岩发生塌方,塌方体为碎块石夹岩屑、泥质,从一次支护钢筋排空隙间流出,并迅速堆积于钢筋排上,护盾内围岩塌方情况不可见。8月25日夜班TBM再次掘进2m(K233+705)时,TBM刀盘上部和下部出现大量渣体堆积,使TBM刀盘负荷过大而出现卡机现象。

如图6所示为该区段地质展布图。该段围岩为黑云母花岗岩,砖红色,块状结构,中硬岩。发育2条小断层,①f233+705小断层与隧道轴线呈小夹角,断层带内为碎裂岩、糜棱岩、断层泥,上下盘影响带宽约4~6mm。②f233+712断层与隧道轴线夹角约45°,断层带内为似全风化状花岗岩夹3~5mm厚断层泥,发育4组节理,走向与倾角分别为332°SW∠44°、86°NW∠61°、358°NE∠41°和300°SW∠80°,4组节理均与隧洞轴线成小夹角,约3°~38°,延伸长度约3~8m,并伴有钙质充填,局部有线状流水和涌水,如图7所示。

图6 桩号K233+705.5~726段地质展布图

图7 断层特征

为确定前方地质条件以及塌落范围,现场开展TSP超前地质预报工作,如图8所示,桩号K233+705~K233+750段推测围岩与掌子面基本一致,围岩较破碎,易发生掉块,局部易出现塌腔,并伴有滴渗水,局部甚至出现线状流水;桩号K233+750~K233+805段,推断围岩与上段相比有变好趋势,围岩完整性差。此外,x方向塌方范围集中于桩号K233+720~K233+735段,长度约10m,y方向集中于-7~7m,z方向主要集中于0~12m。

图8 超前地质预报结果

为使TBM快速脱困、确保硐室及施工安全,首先在护盾尾部采用榀距45cm的HW150型钢拱架进行支护(如图9(a)所示),并对桩号K233+698.5~700段进行封闭和固结灌浆,对拱架内弧面侧270°范围采用间距20~40cm、直径φ16钢筋固定1mm厚钢板作为模板,对拱架间等空隙及塌腔内回填M25砂浆形成保护壳并确保回填密实,为防止固结松散体的水泥浆液流至护盾尾部,于护盾尾部11~3点钟方位梅花形布置4环注浆孔,采用排距0.5m、直径为φ32的中空注浆锚杆进行注浆,每环布置4~7根,水泥灌浆注浆压力控制在0.5~0.8MPa,如图9(b)所示。

图9 封闭和固结灌浆

其次,对左右两次和拱顶护盾及刀盘附近进行化学注浆。为保护护盾及刀盘,防止水泥浆液将护盾及刀盘与松散体固结在一起、快速固结护盾及刀盘周围松散体使TBM尽早脱困,在桩号K233+698.6和K231+699.3处与洞轴线夹角20°及30°斜向上从护盾盾尾至掌子面各设置两环注浆孔灌注化学浆液,要求注浆孔深度应超前于掌子面,为确保灌注效果,注浆孔交叉且呈阶梯型布置。注浆孔环向间距1.0m,通过中空注浆锚杆灌注化学浆液(组合聚醚多元醇(发泡型))形成保护壳保护刀盘,中空锚杆长度根据松散体范围确定,锚杆孔位视现场能够实施操作情况布置。

最后,在护盾尾部桩号K233+700处,采用φ32中空注浆锚杆灌注水泥浆液固结塌腔上部松散体,中空注浆锚杆头部尽量穿过松散体靠近岩面,从而保证固结效果;此外,对桩号K233+660~700段塌腔进行混凝土回填,提高围岩强度,避免二次灾害发生。

待围岩收敛稳定后,TBM开始掘进,并重复上述工作内容,直至掌子面超过桩号K233+735,刀盘顺利通过断层破碎带范围。

3.3.2治理效果评价

为进一步评价断层破碎带区域围岩稳定性,在塌方处(桩号K233+698)布置监测断面进行收敛及顶拱沉降测量,如图10所示。该监测断面的钢拱架下沉监测结果如图11所示,由图可知,在8月28日—9月5日期间钢拱架沉降累计值快速上升,这表明该段时间范围内围岩尚未实现稳定,其自身承载能力依旧较差,9月5日后,沉降累计值逐步趋于平缓,这表明注浆效果逐步显现,围岩承载能力逐渐加强,9月8日后,沉降累计值几乎再无显著变化,这表明钢拱架不再下沉,围岩已稳定,且不再渗水,注浆加固效果完全满足现场施工要求,已经符合TBM再次掘进的要求,后续持续测量也表明围岩处于长期稳定,发生二次塌方的可能性极小。9月11日,TBM开始掘进,顺利通过断层破碎带(桩号K233+730),期间并未发生卡机等现象,TBM顺利脱困。TBM从刀盘卡机到顺利脱困,历时14天,显著缩短了施工工期,降低了经济损失。

图10 桩号K233+698监测断面

图11 钢拱架下沉监测结果

4 结论

本文以某深埋TBM隧洞为研究背景,针对TBM穿越断层破碎带刀盘卡机事故,分析了刀盘卡机原因,提出了TBM穿越断层破碎带刀盘卡机治理理念和治理措施,并取得了以下结论:

(1)分析了TBM穿越断层破碎带刀盘卡机原因。分析认为刀盘卡机主要受岩体条件、结构面特征以及地下水影响,三者共同作用下,导致围岩岩体松散,涌入刀盘,最终引发卡机事故;

(2)针对TBM刀盘卡机事故,提出了超前地质预报和治理方案相结合的治理理念。应首先采用超前地质预报主动获取掌子面及前方地质条件,以及塌腔范围,然后采用针对性的固结灌浆措施提高围岩承载能力,为TBM顺利脱困提供了保障。此外,将该方法用于现场TBM刀盘卡机处理,并设立监测断面,对钢拱架进行收敛及顶拱沉降测量,结果表明,该方法能够在较短时间内实现围岩稳定,提高围岩承载能力,保证TBM短时间内顺利通过断层破碎带区域;

(3)本文提出的治理方法能够有效提高围岩承载能力,缩短TBM脱困时间,降低了经济损失。

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