涠洲11-1 油田调整井水基钻井液优选与应用
2024-01-23易鹏昌张立权李强申永强敬毅但春阳
易鹏昌,张立权,李强,申永强,敬毅,但春阳
(中海油服油田化学事业部湛江作业公司,广东 湛江 524000)
0 引言
涠洲11-1 油田位于广西北海市西南约70 km 的南海北部湾海域,距离涠洲终端42 km,距涠洲11-1N油田平台1.6 km,涠洲10-3 油田7 km,涠洲12-1 油田综合处理平台18 km,水深40 m。该油田钻遇的地层自上而下分别为望楼港组、灯楼角组/角尾组/下洋组、涠洲组和流沙港组。调整井开发的主要目的层为角尾组,底界垂深516.5~964.0 m,层厚346.5~402.0 m。该油田的温压系统正常,地温梯度为3.45 ℃/100 m,油组储藏中深温度为61.5 ℃;油组储层中深原始地层压力为9.58 MPa,地层压力系数为1.01~1.02。上部含大段软泥岩,下部为滨海相砂岩层。由于泥岩层极易水化出泥球[1],前期已钻超过35 口井,大多存在出泥球现象,严重影响了起下钻效率;砂岩层为储层,需要保证较高的渗透率恢复率。为了解决这些问题并提高作业效率,室内分析了已钻井的作业情况,并优选出适度的分散性海水聚合物钻井液和储保效果优良的EZFLOW 无固相钻井液。这些钻井液在现场应用中表现良好,有效地缓解了泥岩层出泥球的现象,使得起下钻过程更加顺畅,提高了作业效率;同时,也提高了砂岩层储层的保护效果。
1 已钻井钻井液类型及复杂情况分析
涠洲11-1 油田已钻井超过35 口,其中角二段上部低阻储层为浅滩相泥质粉砂岩/局部粉砂岩,孔隙度为22.8%~32.5%,渗透率为86.5~1 951.5 mD,属于高孔、中高渗储层[2]。平均泥质含量15.3%~26%,易水化造成泥球现象。针对角尾组大段泥岩,早期采用强包被强抑制的PDF-PLUS/KCL 钻井液进行钻进。钻进过程中,岩屑拍打在井壁上形成“南瓜饼”型岩屑,并粘附在下井壁,导致无法被及时带出,从而在井内聚集形成泥团,进而造成倒划眼起钻困难等复杂现象[3]。中后期采用适度分散和适度包被的PDF-PLUS/KCl 钻井液,利用PF-VIS 提高动切力和剪切稀释性,以改善钻井液的悬浮携砂性能;同时辅以固控设备和置换部分钻井液的方式保持钻井液性能稳定。钻井液常规配方:海水+(1~2)kg/m3烧碱+(1~1)kg/m3纯碱+(2~3)kg/m3PF-PACLV+(8~10)kg/m3PF-FLO TROL+(2~4)kg/m3PF-PLUS+(2~5)kg/m3PF-VIS,钻进期间配合加入润滑剂PF-LUBE 改善润滑性。调整后的钻井液产生泥团的现象有所改善,但仍然时有发生。
分析认为,钻井液中的包被剂PF-PLUS 属于聚丙烯酰胺型高分子聚合物,一般通过亲水性酰胺基团在钻屑表面进行吸附,从而形成隔水膜以阻止水分子与钻屑中的黏土相互作用,进而防止黏土水化分散,起到包被作用[4]。然而,在快速钻进过程中,井眼钻屑浓度高,经钻具拍打后的钻屑受到高聚物包被的影响会粘附在下井壁,难以被钻井液携带返出,也难以分散。最终这些钻屑会相互聚集成团,导致倒划眼困难,下钻遇阻等复杂情况。降低高聚物包被剂的加量只能起到改善作用,并未解决根本问题。
2 钻井液优选与性能评价
调整井是在原井眼中开窗侧钻,目的层为角尾组,与原井不同。原井眼在角尾组采用PDF-PLUS/KCl 钻井液钻进,只需满足钻井要求,而调整井除了满足钻井要求外,还需满足储层保护要求。因此,针对调整井角尾组以上地层及角尾组中上部的泥岩井段,采用了海水聚合物钻井液体系;而在进入角尾组中下部含砂地层前,采用了EZFLOW 钻井液以提高储层保护效果。
2.1 海水聚合物钻井液性能评价
相比PDF-PLUS/KCl 钻井液,海水聚合物钻井液不添加增黏剂,而是采用少量膨润土来提高黏度;基本不添加包被剂PLUS 和抑制剂KCl,以保证钻井液的分散性,从而预防出泥球现象的发生。海水聚合物钻井液基础配方为:海水膨润土浆+(1.5~2.5)kg/m3烧碱+ (1~2)kg/m3纯碱+ (8~15)kg/m3PF-PACLV+(8~15)kg/m3PF-FLO TROL,综合性能如表1 所示。由表1 可知,海水聚合物钻井液的流变性能(包括表观黏度、塑性黏度和动切力)以及控滤失性能(滤失量) 与PDF-PLUS/KCl 钻井液基本相似。然而,在泥岩滚动回收率和泥岩防膨率方面,海水聚合物钻井液的表现明显较低。因此,海水聚合物钻井液具有更好的分散性,能够在角尾组上部地层更好地预防出泥球现象。但这也意味着它更容易发生增稠,需要进行钻井液置换操作。另外,由于海水聚合物钻井液的配方相对简单,所需材料种类及用量较少,因此它更适合于角尾组上部地层的快速钻进需求。
表1 海水聚合物钻井液综合性能评价
2.2 EZFLOW 无固相钻井液性能评价
相比PDF-PLUS/KCl 钻井液和海水聚合物钻井液,EZFLOW 钻井液采用无固相设计,配方中不添加膨润土和重晶石等惰性固相。这主要采用生物聚合物PF-EZVIS 调节钻井液黏切,改性淀粉PF-EZFLO 调节钻井液滤失量,酸溶暂堵剂PF-EZCARB 提高泥饼质量和改善储层保护效果。无机盐KCl 主要作为加重剂调节钻井液密度并兼具抑制功能,润滑剂属于通用型。所有材料均可生物降解,钻井时具有良好的暂堵效果。完井时泥饼可液化可降解,最终实现直接返排,达到保护储层的目的[5-6]。EZFLOW 无固相钻井液基础配方为:海水+(2~3)kg/m3烧碱+(1~2)kg/m3纯 碱+ (10~30)kg/m3PF-EZFLO+(3~8)kg/m3PFEZVIS+(20~50)kg/m3PF-EZCARB+(30~50)kg/m3PF-LUBE+(30~50)kg/m3PF-JLX,综合性能如表2所示。
表2 EZFLOW 无固相钻井液综合性能评价
由表2 可知,EZFLOW 无固相钻井液的表观黏度、低温低压滤失量和高温高压滤失量与PDF-PLUS/KCl 钻井液保持一致。然而,EZFLOW 钻井液具有更高的动塑比、低剪切速率黏度、渗透率恢复率和更低的摩擦系数。高动塑比,即较高的动切力和较低的塑性黏度,使钻井液具有更优秀的携砂能力。而高的低剪切速率黏度则赋予钻井液更优的悬砂能力,并可以有效防止钻井液侵入储层。高渗透率恢复率说明钻井液的储层保护效果更佳,更适合于储层裸眼钻完井。低摩擦系数则有助于降低摩擦阻力,提高钻井效率。
3 现场应用
涠洲11-1 油田A 平台两口调整井A16H1 和A24H1 采用海水聚合物钻井液深钻,进入目的层后转换为EZFLOW 无固相钻井液钻进,基本概况如表3所示。
表3 涠洲11-1 油田A 平台两口调整井基本概况
两口井均为水平井,平均机械钻速超过60 m/h,钻井过程中无复杂情况,整体作业顺利。下面以A24H1 井为例,分析各阶段钻井液施工工艺和实际钻井液性能。
3.1 钻前准备
开窗前检查振动筛并换上120 目+140 目的筛布,充分筛除铁屑。并配制200 m3稠膨润土浆,配方如下:钻井水+2 kg/m3烧碱+(100~120)kg/m3钻井级膨润土,原则上预水化24 h 以上。开窗期间向循环系统加入3 kg/m3PF-PAC LV+3 kg/m3PF-FLO TROL,维持钻井液黏度在32~33 s 范围内,为进入灯楼角组做准备。修窗结束后,充分进行井内循环,保证铁屑清除干净。随后,向井底垫入10 m3高黏膨润土浆稠塞,进行地层承压实验,折算当量密度1.30 g/cm3未漏,井筒稳定性较好。
3.2 灯楼角组施工工艺
开窗期钻具出窗口前,适当降低钻井液排量,减弱其对井壁的冲刷力度。进入灯楼角组后,钻进期间维持钻井液黏度在32~38 s 范围内,钻井液密度在1.06~1.07 g/cm3范围内,并间歇补充PF-PAC LV 和PF-FOLTROL 以稳定钻井液黏度,同时降低钻井液滤失量。每钻进1 柱划眼2 遍,停泵前垫8 m3稠膨润土浆至井底。在进入角尾组时,扫10 m3稠膨润土浆,充分循环直至振动筛干净。然后将裸眼段全部垫满稠膨润土浆,起钻更换旋转导向。
3.3 角尾组施工工艺
在泥岩井段上部,采用海水聚合物钻井液进行钻进。在钻进期间每柱划眼4 遍,将钻井液黏度控制在32~34 s 范围内,以确保泥岩段井径适当扩径以提高起下钻效率。当钻进至1 400 m 角尾组大套泥岩时,振动筛出现糊筛现象。为了解决这个问题,扫入10 m3的海水来冲刷井壁,同时降低钻井液黏度,促进泥岩分散,防止出现泥球。当钻进至角尾组中部砂岩段时,向循环系统中适当补充PF-PAC LV 和PFFOLTROL 以减少渗漏损失。为了提高钻井液的携砂性能,回收了部分膨润土浆,并将钻井液黏度提高至34~37 s。在角尾组一段钻进期间每柱垫入8 m3的稠膨润土浆,并全程开启2 台离心机及除砂除泥器,适当置换钻井液,保持钻井液性能稳定。
当钻进至角尾组一段底部(1 900 m) 时,替入EZFLOW 无固相钻井液,为进入角尾组二段目的层做准备。替浆后,通过补充PF-EZVIS 和PF-EZFLO 提高钻井液黏度至42~45 s,以保证钻井液R6/R3 达到9/8 及以上,以确保钻井液具有较好的悬浮携砂能力。调整后的EZFLOW 无固相钻井液配方如下:海水+3 kg/m3烧碱+20 kg/m3PF-EZFLO+2 kg/m3PFEZVIS+20 kg/m3PF-JLX+15 kg/m3PF-LUBE+20 kg/m3PF-HLUB+20 kg/m3PF-EZCARB+50 kg/m3KCl。在钻进期间,根据钻井液性能情况,调配胶液以补充钻井液消耗。在确保筛面不跑浆后,将120 目筛布替换为140 目+170 目复配筛布,并加强破损筛布检查更换。为了清除钻井液中的固相,全程开启2 台离心机和除砂器除泥器。在水平段钻进期间,随着扭矩摩阻的增大,及时添加液体润滑剂以改善钻井液润滑性。
3.4 全井起下钻情况
3.4.1 第一趟起下钻
为了确保筛面干净,本井在钻进至2 649 m 后进行了循环处理。随后,倒划眼起钻至930 m,过程总体顺畅。只是在1 952 m 和1 492 m 两处出现憋泵现象,但下放后划眼通过,无其他复杂情况。下钻通井全程顺利到底,无任何遇阻或憋泵、蹩扭矩现象。
3.4.2 第二趟起下钻
在第一趟下钻通井到底后,充分循环至筛面干净。然后垫入新浆,直接起钻全程顺利,无任何遇阻或憋泵、蹩扭矩现象。
总的来说,全井两趟起下钻过程顺利,井眼稳定且通过性良好。
3.5 现场钻井液性能
878~1 900 m 井段是一个大斜度井段,井斜角范围为70.01°~85.09°。在这个井段,采用了海水聚合物钻井液进行施工,将密度调控在1.06~1.07 g/cm3范围内,并保持漏斗黏度在32~34 s 内。这种钻井液配方简单,维护方便,整体性能稳定。1 900~2 649 m井段是一个水平段,井斜范围为85.09°~90.60°。在这个井段,采用了EZFLOW 无固相钻井液进行钻进。这种钻井液的综合性能如表4 所示。其钻井液流变性能稳定,且动塑比超过0.7 Pa/mPa·s,低剪切速率黏度超过15 000 mPa·s,这为水平段井眼清洁提供了良好的性能基础。此外,它的低温低压滤失量小于5 mL,高温高压滤失量小于12 mL,尽可能避免过多液相进入储层对储层造成损害。最重要的是,这种钻井液的摩擦系数始终低于0.1,为水平段低扭矩提供了技术支撑。
表4 涠洲11-1-A24H1 井EZFLOW 无固相钻井液性能统计
4 结语
(1)在涠洲11-1 油田的调整井项目中,目的层角尾组的泥质含量较高。在高速钻井作业中,强包被钻井液很容易导致出泥球的问题。
(2) 针对泥岩层出泥球所引起的起下钻遇阻问题,适度的分散性海水聚合物钻井液来提高分散性,从而防止泥岩岩屑聚集成球。此外,考虑到砂岩储层对渗透率恢复率的高要求,优选了EZFLOW 无固相钻井液,以提高储层保护效果。
(3)所选择的优化水基钻井液在涠洲11-1 油田A平台的两口调整井中得到了成功的运用。钻井液的综合性能保持稳定,两口井的平均机械钻速超过60 m/h,并且全程没有出现泥球,起下钻过程顺畅。