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一起特高压变压器局部放电试验异常的分析和处理

2024-01-08侯全兵胡鹏飞侯永涛

山东电力高等专科学校学报 2023年6期
关键词:压板绕组绝缘

侯全兵,王 磊,胡鹏飞,赵 拓,侯永涛

(1.山东电工电气集团有限公司,山东 济南 250101;2.山东电力设备有限公司,山东 济南 250024)

0 引言

电网的迅速发展和输电电压的不断提高,对大型电力变压器绝缘的可靠性提出了更高的要求。局部放电试验对电力变压器的绝缘性能没有破坏性,并且能够灵敏、有效地发现变压器绝缘内部的固有缺陷,因此局部放电试验得到广泛应用[1-3]。变压器出厂试验发生局部放电超标现象的原因有很多[4-7],绝缘件的质量不合格是重要原因之一[8-9]。

本文以一起特高压变压器预局部放电试验异常为例,对异常现象进行详细分析,确定异常原因为上压板内部存在气隙,总结此类事故的处理和防范措施。

1 故障概况

在某1000 kV 特高压变压器的出厂预局部放电试验中,首先使用1.7 倍作用5 s,然后将电压降至1.5 倍作用3 min,变压器出现明显异常放电现象,其中中压和铁芯、夹件的放电量较大。在持续加电1.5倍的40 min期间,放电量时大时小,最大放电量为2000 pC,并且能够听到变压器内部的放电声。继续施加电压,进行局部放电超声波定位,初步确定放电部位为上部中压柱间“手拉手”的右侧,中压放电量最大约为10 000 pC,对变压器进行油色谱试验,测得乙炔含量为0.56 μL/L。

鉴于中压端放电量较大,油中已出现乙炔,并且能够检测到明确的局部放电超声波信号,决定进行吊罩检查。在检查过程中,打开疑似放电的中压“手拉手”绝缘管,未发现放电迹象。对变压器重新进行真空注油操作,再按照预局部放电方式进行试验。在反复加电试验中,中压放电量依旧较大。在试验电压由1.5 倍提高至1.7 倍的过程中,放电量剧增,且夹件接地引下线与油箱外壳发生放电,内部发生击穿现象。

2 放电部位检查

将变压器器身吊出,发现柱Ⅱ上部中压出线绝缘角环经顶部绝缘大压板、副压板与一夹件磁分路间有放电痕迹。对器身进行脱油处理,并对Ⅱ柱进行拆卸检查,发现多处放电部位,如图1 所示。击穿放电的主要路径是从中压出线经绝缘大压板和副压板开始,直到接地夹件磁分路以及相对独立的高压绕组。

图1 放电部位图

由图1 可见,放电部位包括4 个部分。第1 个部位为绝缘大压板,在Ⅱ柱中压出线右上方的绝缘大压板内层树枝状放电;绝缘大压板层间放电;绝缘大压板紧固副压板的螺孔放电。第2 个部位为绝缘副压板及其紧固螺栓(螺栓内层有树枝状放电痕迹)对夹件磁分路放电。第3 个部位为Ⅱ柱中压出线绝缘角环(包括涉及的邻近绕组外围屏)及其出线均压铜管放电。第4个部位为Ⅱ柱高压绕组段间放电。

3 故障原因分析

3.1 试验现象与故障检查情况对比分析

对故障部位进行解体检查,发现变压器的器身存在2 个放电区域,一是Ⅱ柱高压绕组上压板螺杆对条形磁屏蔽放电,二是Ⅱ柱高压绕组13、14 饼间放电。对故障区域进行检查,结合试验现象分析故障原因,如表1所示。

表1 试验现象与故障检查情况对比分析

3.2 放电区域解体检查及分析

对故障区域及试验现象进行分析,认为压板内部可能存在缺陷,因此对压板进行解体检查,同时对绕组饼间放电原因再次进行确认。对Ⅱ柱上压板进行检查时,发现压板外表面存在放电痕迹,但未形成连贯的放电路径。对上压板分层检查后,发现上压板内部(从上表面向下约5 mm处)放电路径明显,对压板螺杆放电,同时压板层间发生了不同程度的放电现象,压板烧蚀严重,最大烧蚀深度约为2 mm,如图2所示。

图2 相同位置压板外部、内部放电痕迹对比

绕组饼间短路会造成绕组电流增大,短路位置会出现严重的放电烧蚀现象,但在13 饼露铜位置未发现大范围放电烧损痕迹,同时该处围屏纸板也未发现明显的放电痕迹,因此13 饼露铜位置并非放电起始点。从现场检查情况看,13 饼的外径较14 饼突出,分析认为绕组压板发生放电后,碳化物等异物掉落在13 饼上,由于该处为高电场强度区域,碳化物等异物在高电场强度下悬浮放电,导致线匝绝缘损伤,最终导致绕组13、14饼间放电。

通过对压板、高压绕组两处放电区域的解体检查分析,结合两次试验,将此次事故的放电路径还原,如图3 所示。由于Ⅱ柱高压绕组上压板内部存在缺陷,放电现象首先发生在Ⅱ柱高压绕组上压板内部。其中一条放电路径沿压板层间向下传递至最外一层角环,随后沿角环横向传递至柱间连线屏蔽管,未继续向绕组下部传递。另一条放电路径沿压板横向传递至螺杆,并通过螺杆对夹件磁屏蔽放电击穿,产生的碳化物掉落在Ⅱ柱高压绕组的13 饼上,从而引发13、14饼间放电。

图3 放电路径还原

4 事故处理及防范措施

在事故处理过程中,重新绕制Ⅱ柱高压、中压、低压绕组,对上述绕组所有绝缘件进行更换,同时对Ⅱ柱绕组上压板、端圈、垫块、角环等绝缘件进行全部更换处理。Ⅰ柱绕组解体过程中未发现其他异常点,为确保变压器器身绝缘件不受影响,对Ⅰ柱上部压板、垫块、角环等绝缘件进行全部更换处理。对铁芯、垫板、铁轭垫块、中高压出线装置等部位进行彻底清理,清理完毕后使用。

处理完毕后,重新安装变压器,按正常工艺抽真空、注油、热油循环、静放后,复核试验合格,现场特殊交接试验顺利通过。说明本次特高压变压器局部放电故障原因分析正确,处理措施有效。

与压板生产厂家联系,探讨放电事故原因。发现在压板压制过程中,胶纸黏结强度不足会造成层间出现轻微气隙导致压板放电。建议将层压绝缘件单位压力由40 kg/cm3提高到60 kg/cm3,增加胶液在纸板表面的流动性,提高层压件黏结性能,排除气隙。通过精密涂胶机在纸板的两面均匀涂胶,消除产生气隙的隐患。

5 结语

针对一起特高压变压器局部放电异常的问题,通过试验现象、故障位置、放电路径及压板解体检查情况,确定事故原因为Ⅱ柱绕组上压板内部存在气隙。在后续项目试验中,若同时出现放电持续、放电量较大、超声定位点明确(或变压器内部有异常响声)、油中产生乙炔气体等现象,建议进行变压器器身解体检查,查找放电部位,解决异常放电问题。

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