综采工作面上隅角瓦斯综合治理技术研究及应用
2024-01-07边高沁
边高沁
(山西高平科兴申家庄煤业有限公司,山西 高平 048400)
1 N10909 综采工作面概述
申家庄煤N10909 综采工作面位于辅助水平北一采区西翼,北部为N10911 工作面(设计),南部为N10907 综采工作面采空区,西部为地质不可采区,东部为北轨道大巷、北胶带大巷、北回风大巷。地表多为山丘、荒地,相对位于马家庄村东北部,有少量树木和耕地[1-2]。
N10909 综采工作面切眼长度为150 m,顺槽长度为782 m,回采煤层为9 号层,煤层在工作面内部发育完整,厚度1.10~1.60 m,平均厚度为1.26 m,工作面局部含一层夹矸,夹矸厚度变化在0.2~0.3 m。煤层顶底板岩性如表1 所示。
表1 N10909 综采工作面回采的9 号煤层顶底板岩性表
N10909 综采工作面地质条件复杂,根据物探资料显示,工作面回采区域内主要地质构造以中下断层为主,预计共计揭露29 条断层,断层平均落差为0.9 m,平均倾角为52°,在480~790 m 段共计揭露21 条断层,形成断层群区。受断层影响,工作面回采至482 m 处时上隅角出现瓦斯异常现象,实测上隅角瓦斯最大浓度(体积分数,下同)达1.7%,工作面推进至485 m 处时共计出现6 次上隅角瓦斯超限断电现象,严重制约着工作面安全快速推进[3]。
2 上隅角瓦斯超限原因分析
1)地质构造影响:N10909 综采工作面回采至480 m 处进入断层群区,受断层影响,工作面煤体及围岩出现高密度裂隙区域,在裂隙带内富含高浓度瓦斯,工作面的9 号煤层整体稳定性差,在断层群区回采时煤壁垮落严重,导致裂隙区内瓦斯快速涌入工作面内,造成工作面及上隅角瓦斯超限现象[4]。
2)邻近采空区影响:N10909 综采工作面南部为N10907 综采工作面采空区,与采空区之间预留保安煤柱宽度为30 m,工作面回采过断层群区时受断层影响,顶板围岩出现裂隙,且裂隙带向N10907 综采工作面采空区方向延伸,并与采空区围岩裂隙贯通,形成瓦斯流动通道,导致N10907 综采工作面采空区内残留的瓦斯沿裂隙通道进入N10909 工作面,导致工作面内瓦斯浓度超限。
3)采空区漏风:N10909 综采工作面采用U 型通风系统,工作面设计配风量为556 m3/min,采用“一进一回”通风方式,新鲜风流从运输顺槽进入工作面,由于端头支架与巷帮以及架与架之间间隙大,风流进入工作面后,部分风流沿架间间隙进入采空区内,在采空区负压作用下漏风风流将采空区内有害气体从上隅角带出,导致上隅角处瓦斯积聚超限现象。
4)采空区瓦斯影响:工作面过断层期间采用仰俯斜回采工艺,导致断层区内工作面底煤遗留量大,并随着工作面推进甩入采空区内,遗煤内富含瓦斯在采空区内释放,同时受采动影响,工作面顶板形成高位裂隙区,瓦斯聚集在裂隙区内,随着采空区顶板垮落,裂隙区内瓦斯涌入采空区内,从而在架后50 m 范围内形成采空区瓦斯富集区,部分瓦斯在负压作用下进入工作面内。
3 上隅角瓦斯综合治理技术
为了解决N10909 综采工作面过断层区上隅角出现的瓦斯超限问题,根据N10909 工作面上隅角瓦斯积聚原因,决定对上隅角采取合理有效的综合瓦斯治理技术[5]。
3.1 顺层瓦斯抽采钻孔抽采
1)在断层区对N10909 工作面煤层布置顺层瓦斯抽采钻孔进行超前瓦斯抽采,钻孔采用交替式布置方式,钻孔深度为80 m,直径为75 m,钻孔布置在头尾顺槽两侧煤壁上,钻孔开口位置与顶板间距为1.5 m,每侧钻孔布置间距为10 m,以5°仰角进行布置。
2)工作面回采至485 m 处开始布置顺槽钻孔,尾顺槽煤壁第一个钻孔距工作面5.0 m,头顺槽煤壁第一个钻孔距工作面10 m,头尾顺槽钻孔交替布置;钻孔施工完后对钻孔内安装瓦斯抽采花管,花管采用直径为70 mm 的无缝钢管焊制而成,钢管上布置若干个直径为8 mm 的瓦斯抽采小孔,每个钻孔内安装3 节花管,每节长度为2.0 m。
3.2 采空区埋管瓦斯抽采
1)N10909 工作面北部为N10911 回风顺槽,间距为30 m,首先在N10909 回风顺槽与N10911 回风顺槽施工通风横贯,横贯断面规格为宽×高=3.0 m×3.0 m,长度为30 m,通风横贯布置间距为50 m,通风横贯内施工2 道密闭墙,在墙体内安装2 趟直径为219 mm 的瓦斯抽采支管并采用阀门控制,支管与安装在N10911 回风顺槽内抽采主管连接,如图1 所示。
图1 采空区埋管瓦斯抽采施工平面示意图
2)当第一个通风横贯进入采空区后,及时在瓦斯抽采支管上安装2 根直径为163 mm 的瓦斯抽采软管,横贯进入采空区10 m 后,打开阀门进行采空区瓦斯抽采;当第2 个通风横贯进入采空区后,及时关闭第1 个通风横贯抽采阀门,并对第2 个横贯内接入采空区瓦斯抽采软管,并打开阀门继续进行瓦斯抽采,依次类推,直至工作面过断层群区。
3.3 高位裂隙钻孔抽采
1)对N10909 工作面裂隙带布置高位裂隙钻孔进行瓦斯抽采,为了不影响工作面正常回采,将高位裂隙钻场布置在N10911 回风顺槽内,钻场布置间距为30 m,钻场规格为长×深×高=3.5 m×4.0 m×3.0 m,钻场内围岩采用锚杆(索)、金属网联合支护。
2)在每个高位钻场内位于采空区的侧煤壁上布置4 个高位裂隙钻孔,钻孔编号为1 号、2 号、3 号、4 号,钻孔深度为80 m,钻孔布置仰角为12°,钻孔终孔位置与工作面顶板垂高不低于15 m,其中1 号钻孔向工作面侧水平角为15°,2 号钻孔水平角为30°,3号钻孔水平角为45°,4 号钻孔水平角为60°。
3)高位钻孔施工完后进行高位裂隙带瓦斯抽采,每个高位钻场瓦斯抽采时间不得低于10 d,当工作面回采至与第1 个高位钻场水平距为5.0 m 时停止瓦斯抽采,并对第2 个钻场内高位钻孔进行瓦斯抽采。
3.4 安装风障、引射器
1)为了解决端头漏风问题,在工作面端头支架与顺槽处安装一道“Z”型风障,风障采用Z 型钢架、风筒布制成,风障长度为30 m,两边长为2.0 m,将风障一端固定在端头支架顶梁下方,另一端固定在头顺槽非煤壁侧巷帮上,在风障上设置人行通道,便于人员通行。
2)在工作面进风流距上隅角15 m 处安装1 台风流引射器,引射器功率为15 kW,通过直径为300 mm柔性风筒将风流引入上隅角处,从而对上隅角积聚瓦斯进行排除。
4 实际应用效果分析
截至2022 年3 月17 日,N10909 工作面已回采至610 m,且完全过断层群区,通过对断层群区工作面上隅角采取合理有效的瓦斯综合治理技术后,取得了以下显著应用成效:
1)工作面在后期回采过程中实测上隅角处平均瓦斯浓度为0.3%,工作面内平均瓦斯浓度为0.7%,回风巷内平均瓦斯浓度为0.8%,如图2 所示。采取相关治理措施后,未出现1 起上隅角瓦斯超限出现工作面断电事故。
图2 综合瓦斯治理技术后工作面瓦斯浓度变化曲线图
2)工作面煤层采取顺层瓦斯抽采、采空区埋管瓦斯抽采、高位裂隙孔瓦斯抽采后,降低了工作面瓦斯涌出量,瓦斯抽采率达37.8%。
3)对工作面安装风障后起到了风流引导作用,减少了端头漏风量,通过现场实测发现,安装风障前端头处漏风量达17%,安装风障后端头漏风量减少至5%。
4)对上隅角处安装引射器后,解决了传统U 型通风系统造成上隅角窝风问题,以及自然风流排瓦斯能力差等技术难题,杜绝了上隅角瓦斯积聚现象,现场实测安装风流引射器后上隅角平均瓦斯浓度在3%以下。
5 结语
申家庄煤矿根据N10909 综采工作面上隅角瓦斯超限原因,对工作面提出了顺槽煤层瓦斯抽采、高位裂隙瓦斯抽采、采空区埋管等一系列瓦斯治理技术,实践应用效果表明,采取综合瓦斯抽采技术后有效控制了工作面瓦斯浓度,降低了上隅角瓦斯超限现象,保证了工作面回采安全,取得了显著应用成效。