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钢铁冶金烧结烟气脱硫含铊废水的研究

2024-01-07孙亚男

山西冶金 2023年10期
关键词:废水处理标准溶液废水

孙亚男

(吕梁市生态环境局,山西 吕梁 033000)

0 引言

在钢铁生产过程中,冶金烧结烟气会对环境造成严重污染,通常采用脱硫液体对其进行处理,这些液体虽然在脱硫效果上较为优异,但同时也产生了一定量的含铊废水,如不及时处理,容易造成地表水重金属铊浓度超标,其污染问题仍然不容忽视[1-2]。针对含铊脱硫废水中水质波动大、干扰因素多和去除率要求高等现状,需要进一步研究开发具有创新性的含铊废水处理技术,以实现污染物的高效去除。

1 项目概况

某钢铁冶金企业拥有3 台烧结面积为360 m2的烧结机设备。在该厂实际运行过程中,由于铁矿石和煤炭中均含有一定量的硫化物,因此,在烧结过程中产生的SO2和粉尘问题均较为突出。为解决此问题,该厂使用湿法脱硫工艺对烧结烟气进行处理,并在湿法脱硫工艺末端增加废水处理措施,以实现对脱硫废水的处理。但从实际运行情况来看,该厂既有的废水处理工艺仅能去除常规的铅、锌等重金属污染物,对于铊的去除效果较差,导致该厂周边地表水中铊离子含量长期超标。对此,该厂技术部门研究决定,采用混凝强化ZTI 重金属捕集法对既有的废水处理工艺进行优化设计。

2 含铊废水处理工艺流程

结合实际需要并参考已有研究文献,优化含铊废水处理工艺流程[3-4],如图1 所示。

图1 含铊废水处理优化工艺整体流程图

在本次含铊废水的处理过程中,首先,将烧结脱硫废水送入平流沉淀池进行处理,除去颗粒物和结晶体等杂质,并对其温度和pH 值进行初步调整。然后,将初步处理后的废水送入反应系统,投加ZTI 重补剂进行反应,反应完成的水进入到物化沉淀池和高效过滤器做进一步深度处理。将深度处理完成的废水排放至清水池,而反应剩余的污泥则进入到压滤机中脱水,并将泥饼外运处置。

基于该流程,研究人员进一步开展以下研究工作。

一是进行ZTI 重补剂的自主制备。本次采用改良型DTC 重金属捕集剂ZTI,由尿素和碱性物质、直链小分子胺类物质、SO2和表面活性剂等混合制备而成,各组分的比例如图2 所示。

图2 本次重金属捕集剂ZTI 的组分

从理论角度分析,由于本次自主研发设计的重金属捕集剂ZTI 将传统二硫代氨基甲酸盐(DTC)类重金属捕集剂与阴离子表面活性剂复配。因此,这种设计能够降低水溶液的表面张力,对重金属离子进行选择性吸附,两者共同作用捕捉重金属生成螯合物,进而实现对铊离子的高效处理。

二是设定运行策略。考虑到实际需要,本次设置将重金属捕集剂ZTI 原液稀释10 倍,以10%的浓度投加以进行废水处理。同时,在投加过程中,利用低流量高扬程的小型离心泵,将稀释完成后的ZTI 重捕剂从加药箱中输入到沉淀反应池的进水管道,再利用加药管道内的紊流和离心泵叶轮的剪切力,实现ZTI 重捕剂与沉淀反应池进水的充分混合。

三是对相关构筑物进行改造。首先,针对该厂废水水质波动情况较为突出的现状,对现有调节池进行优化改进,对原调节池进行加高处理,以承载更多的调节药剂,加高处理后的调节池尺寸变更为225.0 m×5.3 m×5.0 m,仍采用钢砼结构进行设计。其次,对压滤车间进行改造,将其调整为三层结构(见图3),以实现对污泥水分的充分处理。再次,在清水池上增设化验室、中控室、配电间和鼓风机房等运行模块,以上4 个运行模块均采用框架结构进行设计与布置。

图3 三层压滤结构示意图

四是对本次含铊废水处理所使用的部分设备进行更换或调整。首先,将沉淀池的搅拌机械设备进行更换,选用具有变频调速功能的碳钢防腐搅拌机,共计配置4 台,所有设备规格相同,均为1.5 kW。其次,针对废水提升泵和冷却塔提升泵进行冗余设计,均设计为3 台,采用“2 用1 备”的方式进行布置。第三,针对投加重金属捕集剂ZTI 稀释液的实际需要,在加药系统中配置8 套加药设备,每套设备均由2 台加药泵、1 台溶药搅拌机和1 套加药管道组成,同时配备型号为3 t 的电动葫芦等辅助设备。

3 应用效果测试

在本次含铊废水处理工艺设计完成后,对实际应用效果进行测试。本次测试主要分析废水中铊的去除率,该指标基于如下方程进行计算:

式中:ρ0和ρ1分别为废水中铊的初始质量浓度和处理后的铊浓度,μg/mL。

为进一步提升检验结果的准确性,本次同时配置含铊标准溶液用于检测。在此环节中,首先量取铊标准溶液(1 000 μg/ml)0.2 mL,并定容于50 mL 容量瓶中,以制备质量浓度为4 mg/L 的含铊离子母液。在得到母液后,分别取母液体积为0.625 mL、3.125 mL、10 mL、12.5 mL 和37.5 mL,均分别在50 mL 容量瓶中进行定容,以分别获得质量浓度为0.05 mg/L、0.25 mg/L、0.8 mg/L、1 mg/L 和3 mg/L 的标准溶液。在配置完成后,使用电感耦合等离子质谱仪对标准溶液进行检测,获得元素标准曲线,如图4 所示。

图4 标准曲线图

从该标准曲线图中可见,该标准曲线近乎线性。对此,应用最小二乘法进行计算,计算结果显示,该线性回归方程为y=0.011 2x+0.007 1,相关系数R2为0.999 9,拟合程度较优,可进一步开展后续的实验分析。

由此,选取技术改造前和改造后各自一个周期,对含铊废水的处理效果进行对比分析,分析结果如表1 所示。

表1 含铊废水处理效果对比分析 单位:mg/L

根据上表的数据可见,在应用本次含铊废水处理技术后,废水中的铊离子含量显著降低,能够满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—2012)的相关要求。同时,其他重金属离子浓度并未出现升高,表明本次含铊废水处理技术基本取得了预期效果。

在此基础上,对实际运行效果进行监督评估,结果显示,本次工艺新增的构筑物对占地的要求不高,整套工艺对管理及操作人员的技术水平要求不高,可以在不增加过多投资和运行费用基础上,实现烧结脱硫含铊废水达标排放。

4 结语

在本次研究中,基于钢铁厂含铊废水的处理目标,采用混凝强化ZTI 重金属捕集法,针对钢铁冶金烧结脱硫废水中的铊离子进行有效去除。从实际运行情况来看,该方法能有效去除铊离子和其他主要重金属离子,且不溶物沉淀速度较快,易于固液分离,具有一定的实际应用价值,可推广应用。

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