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改良A2O工艺在两级生物滤池改造中的应用

2023-12-12李绪忠叶娅萍

中国资源综合利用 2023年11期
关键词:沉池流式构筑物

赵 玺,李绪忠,叶娅萍

(长沙有色冶金设计研究院有限公司,长沙 410007)

某城镇污水处理厂于2020年初建成通水,项目设计处理规模为1.0×104m3/d,设计进出水水质如表1所示。主要监测指标有化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)和pH。本项目原有处理工艺流程为格栅槽→初沉池→调节池→厌氧生物滤池(AF)→曝气生物滤池(BAF)→斜板沉淀池→清水池→活性炭过滤→紫外线消毒。由于生物滤池对进水SS 的要求较高,原处理工艺设置地下式初沉池和地下式调节池,水力停留时间较长,初沉池在去除SS 的同时会去除部分BOD5,同时调节池进行曝气,也会去除部分BOD5,降低BOD5与TN 的比值,影响脱氮效果,导致出水TN 不能达标。由于进水TN 浓度较高,生化池需要补充大量碳源,同时采用专利载体填料,运行成本较高。在调试运行过程中,增加混合液回流设施(混合液回流比200%)同时补充碳源,投加固体微生物菌种,出水TN 浓度始终在20 mg/L以上。经分析,主要原因是进水温度偏低、氨氮负荷较高,不能培养出以硝化菌为优势菌种的成熟生物膜。为了节省工程投资和缩短施工时间,有必要充分利用原有构筑物和设备,对原工艺的两级生物滤池(AF+BAF)进行改造。

表1 设计进出水水质

1 改造思路

原生化处理工艺生物膜培养时间长,对后期运营管理人员的技术水平要求较高,因此原有生化处理构筑物适合改造为活性污泥法处理构筑物——改良厌氧缺氧好氧池(A2O)。活性污泥法的二沉池采用斜板沉淀池,活性污泥容易黏附在斜板上造成堵塞,改造时将其改为竖流式沉淀池。由于进水氨氮浓度较高,仅靠活性污泥法很难保证出水TN 达标,因此改造时在二沉池后增设反硝化滤池。为了减少滤池的反冲洗频率,保证滤池进水SS 符合要求,改造时在反硝化滤池前增加高效沉淀池,在高效沉淀池投加聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),去除污水中的TP,保证出水TP 达标排放。其中,PAM 包括阴离子聚丙烯酰胺(APAM)和阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)。改造后,设计工艺流程改为格栅槽→调节池→改良A2O 池→竖流沉淀池→清水池→高效沉淀池→反硝化滤池→紫外线消毒。原有初沉池改为调节池,原有调节池作为厂区事故应急池使用。

为了降低改造投资,本项目充分利用原有构筑物和设备,对原有构筑物进行改造。一是初沉池。将初沉池改造为调节池,为了防止有机物沉淀,增设潜水搅拌机。二是生物滤池。将两组生物滤池(每组有8 格滤池)改造为两组改良A2O 池,每组中1 格作为预缺氧池,1 格作为厌氧池,2 格作为缺氧池,4 格作为好氧池。保留池体结构,拆除池内滤料、支架和曝气管,在厌氧池和缺氧池内安装搅拌装置,在好氧池内安装微孔曝气器。三是二沉池。将原有的斜板二沉池改造为3 座相同的竖流式沉淀池。四是清水池。新建隔墙,一部分作为调节二沉池出水的中间水池,一部分作为清水池,兼做反硝化滤池的反冲洗水池。五是过滤车间。拆除现有活性炭过滤器,新增高效沉淀池、反硝化滤池,为了缩短施工周期,高效沉淀池及反硝化滤池均采用钢制设备。

2 改造内容

2.1 改良A2O 池

改良A2O 池分为两组,总容积为6 860.8 m3,水力停留时间为16.47 h。好氧池的混合液悬浮固体浓度(MLSS)约为3 500 mg/L,溶解氧(DO)浓度为3~5 mg/L,污泥回流比为100%,硝化液回流比为200%。每格预缺氧池、厌氧池和缺氧池配备2 台潜水搅拌器,单台功率为2.2 kW;可变微孔曝气器配备972 个,直径为260 mm,流量为2.5 m3/h;磁悬浮离心鼓风机配备2 台,1 用1 备,单台风量为50 m3/min,风压为80 kPa,功率为75 kW;潜水轴流泵配备4 台,2 用2 备,单台流量为417 m3/h,扬程为5 m,功率为22 kW,用于硝化液回流;污泥池配备2 台潜水排污泵,1 用1 备,单台流量为400 m3/h,扬程为28 m,功率为45 kW,用于污泥回流。

2.2 竖流式沉淀池

竖流式沉淀池分3 格,中心筒直径为1.8 m,表面负荷为0.83 m3/(m2·h)。出水采用三角堰集水槽,出口堰负荷为1.37 L/(s·m)。

2.3 高效沉淀池

高效沉淀池采用4 套钢制设备,单套处理水量为2 500 m3/d。单套斜管区面积为16.25 m2,表面负荷为6.4 m3/(m2·h)。每格竖流式沉淀池配备1 台泥位计,当达到最高泥位时,自动开启电动排泥阀,通过静压排泥至污泥池,当到达最低泥位时,关闭电动排泥阀。

2.4 反硝化滤池

反硝化滤池采用4 套钢制设备,单套处理水量为2 500 m3/d。滤池设计滤速为3.5 m/h,强制滤速为4.65 m/h,设计最大过滤水头为2 m。滤池采用恒水位等速过滤方式,过程如下:待滤水→配水总渠→单格进水阀门→进入滤砖→砾石承托层→石英砂滤层→集水渠→出水总管。冲洗分3 个阶段。一是单独气冲,历时3 min,气洗强度为90 m3/(m2·h)。二是气水同时反冲洗,历时3 min,气洗强度为90 m3/(m2·h),水洗强度为15 m3/(m2·h)。三是单独水冲,历时4 min,冲洗强度为15 m3/(m2·h)。定时进行反冲洗,反冲周期为24 h,水头损失控制在1.5 m,先到者优先。驱氮周期为4 h,每次水冲的冲洗历时70 s,冲洗强度为15 m3/(m2·h)。

3 运行效果分析

本项目于2021年1月底改造完成,调试运行1 个月,2021年3—9月进出水水质如表2所示。改造后,本项目出水能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A 标准。改良A20 工艺具有良好的脱氮除磷功能,进水中大部分有机物、TN、TP 可通过改良A20 工艺去除[1]。

表2 2021年3—9月进出水水质

冬季,本项目进水温度较低,最低水温为10 ℃左右,进水TN 浓度高达80 mg/L,绝大多数微生物正常生长的温度是20~35 ℃,低温会影响微生物细胞的酶活性,从而降低污水处理效果[2]。设计时,采取改善构筑物保温性能、增加水力停留时间、降低污泥负荷等工程措施,提高生化系统脱氮除磷效果[3]。为了提高TN 去除率,改造时在生化池进水端根据进水水质投加乙酸钠补充碳源,保证污水BOD5与TN的比值大于5,出水TN 明显降低。由于进水氨氮及TN 的浓度波动较大,可采用多点进水、多点硝化液回流的方式,充分利用进水中的有机物作为反硝化反应的电子供体,减少外加碳源的投加量[4]。反硝化滤池能够有效去除SS 及TN,根据生化池出水TN 变化,调整反硝化滤池碳源投加量,保障TN 稳定达标。

本项目主要运行成本估算结果如表3所示。经合计,运行成本为0.96 元/m3。本项目运行费用偏高,主要原因有两点。一是进水氨氮浓度较高,反硝化补充碳源乙酸钠的成本较高;二是本项目设计规模偏小,人工成本偏高。

表3 运行成本估算结果

4 结论

本项目主要处理生活污水,冬季进水温度低,氨氮和TN 浓度高,这就需要强化脱氮除磷功能。改造后,经改良A20 池+竖流式沉淀池+高效沉淀池+反硝化滤池的组合工艺处理,出水水质能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A 标准,其经验可供冬季寒冷地区城镇污水处理厂借鉴。

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