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水泥磨球磨机防堵中间筛改造成效

2023-11-28关庆

广东建材 2023年11期
关键词:电耗压机磨机

关庆

(广州市越德企业管理咨询有限公司)

0 前言

广州市越堡水泥有限公司6 000t/d 生产线窑的规格为Φ5.2m×70m,其中配套的熟料冷却机是采用德国CP公司型号为HE9-1445R/1445R的冷却机+天津水泥工业研究设计院第四代篦冷机,水泥磨为3 台Φ4.2m×14m 球磨机,年产水泥超过300 万t。3#、4#、5#为开路磨,2017 年5 月,水泥磨系统原来3#,4#,5#磨增加3 台Φ1800×1400mm 辊压机作为预粉磨的改造。水泥磨系统的改造后经过几年生产,台产偏低,电耗偏大,在水泥库内容易形成结块。

1 概述

2022年1月份,针对水泥磨机台产偏低,电耗偏大,水泥过粉磨等现象,越堡组织对3#水泥磨进行了隔仓板改造,将原有4 层盲板拆掉3 层,更换间隙为6mm 的筛板并在头仓增加铸件进行保护,共减轻负载约5吨,图1为水泥粉磨改造前后中间筛对比。2 月26 日起根据新隔仓板特点,重新进行工艺操作调整,因3~6月份3#磨中修、设备故障及熟料质量等原因开机率比较低,从7月份开始进行PII水泥的生产进行对比分析。

图1 水泥粉磨改造前后中间筛对比

2 工序电耗与产量对比

PII52.5R 水泥主要由3#磨生产,表1 为3#磨中间筛改造前后电耗、台产对比,,中间筛改造前后电耗下降约1.18kwh/t,平均台产增加21t/h。

表1 3#磨中间筛改造前后电耗、台产对比

根据2021 年越堡PII 水泥产量、平均电费0.6 元/度计算,全年共可以节约电费677459 元;同时增加了磨机检修时间,提高了产量。

3 筛余曲线及磨内检查

3.1 筛余曲线前后对比

根据改造前后筛余对比(表2)和为改造后筛余曲线图(图2),与隔仓板改造前相比较得出:

表2 改造前后筛余对比

图2 改造后筛余曲线

⑴头仓与尾仓之间比表、细度变化幅度比去年平缓;

⑵磨内通风变好,温度下降后磨内不再包球,提高了粉磨效率;

⑶头仓和尾仓之间没有再像以前一样,出现细度和比表的突变;

⑷物料在磨内的时间变短,减少物料再磨内的过粉磨现象,提高水泥通过时间和产量,也能减轻库内水泥结块,优化水泥标稠等性能;

⑸改造后,在12m、13m、14m 处,细度和比表均相对平和,变化不大,可以考虑进一步降低装载量或者增大入磨物料的细度,为提高产量创造出有利条件。

3.2 磨内检查

图3为磨机内检查的情况,检查情况如下:

图3 磨机内检查

⑴头仓水泥明显较少,大部分埋在1.5 层钢球以下;

⑵磨内没有包球现象,钢球表面光亮;

⑶中间筛没有明显磨损;

⑷头、尾仓头仓衬板表面光滑;

⑸尾仓物料微浮在钢锻表面,钢锻表面光滑不包锻。

4 改造前后磨机工艺参数对比

由表3 可以看出,磨内通风改善后,可以降低入磨物料的比表,减少辊压机的物料循环压力,提产降耗。

表3 水泥磨主要工艺参数对比

由表4 可以看出,磨内改造后,可以根据实际情况,降低了辊压机动选的转速,提高了磨机和辊压机的工作效率,提高了产量。

表4 辊压机改造前后参数变化

5 改造的综合分析及意见

⑴按吨水泥电耗降低1.18kwh/t,全年节约电费67万元;

⑵工艺优化后,入辊物料均匀,使得辊压机做功更好,入磨物料细度反而下降;

⑶物料在磨内时间变短,磨内的通风有所改善;

⑷水泥45µm 由8.5%左右上升至10%左右,标稠有所改善,同时有望改善过粉磨和库内结块现象;

⑸辊压机动选转速由原来的72%下降到最低58%,入磨物料反而更细,辊压机做功由原来的76A 提高到80~85A,实际台产可以提高15~20t/h,整体工艺工况改善;

⑹动选回料细度变粗,同时回料量相应会减少,入动选压力下降,说明动选和V 选回料在辊压机的循环量相应的降低。

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