综采工作面过断层综合防治水技术应用
2023-11-10苗瑶
苗 瑶
(潞安化工集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿,山西 长治 046000)
煤矿井下采掘过程中,地质构造会威胁到矿井的安全生产,特别是断层,往往是天然的导水通道[1-5]。采掘工作面遇见断层时,若临近煤层存在老空积水或附近地层富水的,也往往会使工作面涌水量突然增加,导致排水系统失效,引发矿井水害。基于此,在慈林山煤矿9109 综采工作面回采过程中过F3正断层期间,对水害防治技术进行研究,对保证矿井安全生产具有重要意义。
1 工程背景
1.1 工程概况
慈林山煤业综采9109 工作面位于一采区,北部为9107 工作面采空区,南部上距何家沟村135 m,东部为矿井井田边界,西部为9#煤三条大巷(运输大巷、回风大巷和轨道大巷)。9109 工作面巷道均沿煤层顶板掘进,工作面皮带巷长702 m,轨道巷长712 m,切眼长150 m。工作面沿煤层走向布置,标高为+840~+890 m。该工作面为下组煤9#煤层工作面,煤厚0.00~1.66 m。平均1.12 m。
9109 工作面位于3#煤层采空区的下方,上距3#煤层38.45~64.20 m,平均56.34 m。3#煤层开采时正常涌水量为80 m3/h,最大涌水量为180 m3/h,目前采空区涌水量基本稳定在120 m3/h。采空区的补给水源为第四系松散层潜水及基岩裂隙水。F3正断层处9#煤开采导水裂隙带,能导通3#煤层采空区积水,9109 工作面开采过程会受3#煤层老空区积水的威胁。
1.2 断层特征
根据巷道顺槽显示,F3正断层位于9109 工作面运输巷488 m 处,走向NW309°,倾角∠65°,落差约0~10 m。据地质钻探显示,3#煤层和9#煤层间含水层富水性弱,钻孔通过该段基岩未见出水,部分钻孔穿过3#煤层采空区时,见老空水,因此,回采至断层附近处,易出现老空积水水害。
2 F3 断层处水害产生机理及防治措施
2.1 断层水害产生机理
9109 综采工作面F3断层处煤层厚度约1.6~2.0 m,平均1.8 m,采用走向长壁后退式开采,一次采全高、综合机械化采煤法。回采过程中,受采动影响,工作面顶板导水裂隙带会导通上方的3#煤层老空水,造成大量涌水进入工作面,形成水害。其防治难度取决于导水裂隙带的发育程度和规律。根据矿井以往采掘实践,工作面在采前和采后的水位探查数据,在推进60~90 m 后,导水裂隙会与富水层贯通,即在回采期间,采空区出水点一般位于工作面后方60~90 m 的采空区,架前一般不会出现含水层大量涌水。
9109 工作面皮带巷回采365 m,轨道巷回采357 m 时,工作面23#支架处揭露F3断层,上下相邻支架出现漏顶和涌水量突然增大的情况。随着工作面向前推进,断层逐步揭露,工作面顶板应力显现明显,顶板出现破碎、漏顶等现象。F3断层带附近围岩稳定性进一步遭到破坏,使导水裂隙带进一步发育,直至导通富水层,大量涌水进入工作面和采空区,架前、架间与架后的淋水量出现突增。断层处破碎顶板受径流冲刷作用,顶板完整性进一步受到破坏导致冒顶,冒顶所形成的通道成为涌水的主要通道。
2.2 断层处水害防治措施
根据断层处水害产生机理分析,工作面煤层顶板导通上覆3#煤层老空区是工作面水害发生的最主要原因。结合矿井回采实践,3#煤层采空区积水是工作面防治水的重点。针对断层发育特点和工作面水害产生因素及影响特征,形成顶板超前维护结合老空水及时疏导的水害综合防治方案。过断层前,重点进行顶板维护管理,通过在断层处顶板预注浆加固和顶板超前支护进行顶板加固;过断层期间,通过改变推采方式、滞后疏导老空水、优化排水系统等手段,对突水疏排进行综合治理。
3 水害防治工程实践
3.1 过断层前
(1)工作面煤层顶板超前支护:为保证顶板完整性,提高围岩支撑强度,降低导水裂带隙发育高度,架间空隙处顶板采用锚网索方式进行加强支护。锚索选用φ21.8 mm×7 100 mm,托盘选用300 mm×300 mm×16 mm,锁具选用KM22 型。施工时,与煤壁呈60°水平夹角,同时配合使用金属网片进行顶板维护。
(2)预注浆加固:距断层15 m 时对工作面煤壁进行超前预注浆施工,以增强断层围岩结构稳定性。注浆材料选用矿用SCPJG-2 型复合型加固材料,该材料由A 和B 两种物料组成。注浆孔施工选用MQT-130 锚杆钻机,以180°方位角在支架前方煤壁进行施工,钻孔高度为1.6 m,钻孔间距为1.59 m,孔径φ42 mm,钻孔深度6 m,花管长度1.5 m (由4 分钢管加工)。封孔使用专用封孔器,封孔深度2 m,注浆孔施工角度呈水平夹角45°。施工时应注意,在每个钻孔施工完毕后立即进行注浆,并严格按照A、B 材料进行配比;若发生漏浆,可先暂停15~30s,然后再注浆;若按此法仍漏浆,则停止注浆作业,可在注浆孔中间位置,重新施工钻孔,再次注浆。注浆钻孔如图1 所示。
图1 注浆钻孔
3.2 过断层期间
(1)改变推采方式:在9109 工作面接近断层时,调整原有回采推进方式,以摆采方式(“波浪式”推采)进行推进。即沿走向方向利用工作面安设的激光,先以每刀进尺保持0.2 m 仰采的方式进行工作面整体抬高,进尺5 刀后(即工作面整体抬升1.0 m),进行工作面调平。当工作面液压支架底座全部调平后,再以每刀进尺保持0.2 m 俯采的方式进行工作面整体调低,当上下出口与工作面底板呈水平状态,即视为完成单个推采循环。通过多个推采循环后,能够人为设置出多道围堰,将水煤泥通过采空区沉淀后,再由两巷水沟流至排水点,进入排水系统后排出。
(2)滞后疏导老空水:9109 工作面风巷在机尾出现涌水后,通过人工深挖扩刷水沟、采面机尾抬高、设置拦水袋等措施,实现风巷老空水与工作面运输系统的隔离,水煤泥不再与老空水混合,有效提升风巷排水系统运行的稳定性和安全性,降低因为水泵频繁更换对生产的影响,实现“零水害”安全生产。
(3)完善排水系统:9109 工作面在完全通过断层和巷道最低点前,大量煤泥间杂碎岩排放至水仓,产生的淤积清理难度大,水泵排水效率大为降低,且水泵及管路备品备件不足,会进一步引发排水系统功能不足,工作面正常回采很难有序开展。因此,对原排水管路进行升级改造。首先,增设一套30 m 软连接装置,保证巷道最低点处水泵出水口能够在异常情况下连接至主管路;其次,增加备用水泵数量,确保一趟管路至少配套2 台水泵,且未完全通过断层和巷道最低点前不得提前撤回两巷排水管路。
3.3 应用效果
过断层期间防治水措施实施后,顶板得到有效控制,特别是断层处顶板,未产生类似以往的片帮、冒顶等情况,顶板淋水和老空水问题也得到了解决。9109 工作面顺利通过F3正断层,整个回采过程没有发生老空透水危害,综合防治水措施效果显著。
4 结论
1)在煤层回采过程中,围岩受采动影响,特别是在遇断层构造时,往往伴随顶板破碎,引发冒顶等事故。过断层构造带不仅顶板管理难度大,且断层带破碎围岩及泥沙会沿断层面涌入工作面架前,在高应力和上覆老空区积水渗流持续冲刷作用下,断层导水通道逐步扩大,涌水逐渐增大将造成水害。
2)通过在断层处工作面煤壁及顶板采取超前预注浆支护,有效增强围岩整体性,提升承载能力,降低回采推进过程中断层所受扰动影响,弱化断层活化程度;改变以往推采方式,采用“波浪式”推采,能够高效地将水煤泥在行采空区沉淀,提升排水效率;滞后疏导老空水,实现水煤泥与老空水分离,在提升排水系统运行效率的同时,实现回采工序的连续性; 增设软连接装置和排水设备备品备件,提升了排水系统的整体抗灾能力。该综合防治水措施在9109 工作面过断层时应用效果显著,可为矿井其他工作面水害治理提供重要参考和借鉴。