中深孔爆破技术在西曲矿14308 综采面的应用
2023-11-10田树平
田树平
(西山煤电集团有限责任公司西曲矿,山西 古交 030200)
西曲矿综采面在过构造(断层)期间,因炮眼布置多、爆破效果不明显,导致单次爆破后推进度小等难题。本文重点分析探讨中深孔爆破技术[1-2]在西曲矿14308 综采面过构造期间的应用情况;通过工程实践,既顺利解决了以上难题,又取得了显著成效。
1 综采面概况
西曲矿14308 工作面地面位于新建村村北部,永树曲村东部,地表大部分被黄土覆盖,盖山厚度106~231 m。工作面井下位于南四盘区南部,西邻永树曲村,东部为南983 运输大巷,南部为正开采的18401 工作面,北部为已开采的18404 工作面。工作面上覆4#煤14402、14403 采空区,层间距为52~60 m;2.3#煤12403、12404 和12405 采空区,层间距为65~70 m。靠近切眼西南部170 m处和360 m 处上覆永树曲矿、华山矿2.3#煤、4#煤小窑破坏区。
14308 综采面由西曲矿综采队负责回采,于2022 年3 月5 日开始回采,于2022 年4 月10 日遭遇无炭柱E1338(长轴×短轴=42 m×26 m),工作面推进方向影响42 m,工作面倾向方向影响支架范围为72#~84#。
2 爆破技术(工艺)
西曲矿14308 综采面回采期间过构造 (断层),其中主要为72#~78#架过无炭柱E1338。为确保安全顺利通过断层,采用松动爆破作业方式;断层处石头较硬(普氏硬度大于6),采用打眼放炮为主,采机配合为辅的方式通过该区域;工艺流程为:准备工作→打眼→(检查瓦斯)装药→联线→(检查瓦斯)放炮(检查瓦斯)→清渣(采机通过)。
采用人工打眼放炮,正向串联方式[3-4]装药,一次打眼,一次装药,一次起爆,每次爆破不得超过3架,两段构造处可同时打眼,严禁同时装药、爆破。顶眼采用垂直煤壁打设,掏槽眼与煤壁呈65°偏向机尾,底眼与煤壁呈75°偏向底板。顶眼使用Ⅴ段雷管[5],掏槽眼使用Ⅰ段雷管,底眼使用Ⅲ段雷管。
1)炮眼布置。2022 年4 月10 日开始对炮眼布置进行调整,由原来的两排眼改为三排眼,顶眼距顶板0.6 m,垂直于煤壁,炮眼长1.5 m;中间掏槽眼距顶眼1.1 m,与煤壁呈65°夹角指向机尾,炮眼长1.9 m;底眼距掏槽眼0.9 m,与煤壁呈75°夹角指向底板,炮眼长1.6 m; 间距均为0.8 m。原来打眼20 个,4 月10 日打眼39 个(74#~80#架共7 个架,距离10.5 m,间距0.8 m,共打眼13 组,三排眼共计39 个)。4 月11、12、13日,根据工作面实际情况炮眼布置改为顶眼由原来的间距0.8 m 改为1.5 m,装药量不变;掏槽眼由原来的间距0.8 m 改为1.2 m,装药量由原来的0.4 kg/孔改为0.6 kg/孔;底眼间距改为1 m,装药量由原来的0.4 kg/ 孔改为0.6 kg/孔; 眼深统一为1.8 m。
2)炮眼数量及打眼时间。以往爆破工艺,打一个眼需6 分钟,20 个眼需2 小时;2022 年4 月10日打眼时,顶眼、底眼比原来稍浅,需5 分钟,掏槽眼由于角度不好掌握以及受设备影响每个眼需不到10 分钟,这样下来打眼时间共计4 小时,打眼时间多花2 小时;4 月11、12、13 日炮眼数量由原来的39 个减少到现在的28 个;之前掏槽眼严格要求与煤壁呈65°夹角指向机尾,难度较大,角度不好掌握,经探讨,将角度调整为65°~80°,操作起来更加容易,打眼时间由原来的4 小时节省到现在的3 小时。
3)装药量。普通爆破打眼20 个,两排眼上下各10 个,中间眼装药0.6 kg/孔,底眼装药0.8 kg/孔,共计用药14 kg。其中4 月10 日,共打三排眼,每排13 个,顶眼装药0.2 kg,中间掏槽眼装药0.4 kg,底眼装药0.4 kg,共计用药13 kg,比原来节省火药1 kg。原来只使用同一段雷管,即Ⅰ段、Ⅲ段、Ⅴ段,10 日装药时,掏槽眼使用Ⅰ段雷管,底眼使用Ⅲ段雷管,顶眼使用Ⅴ段雷管,掏槽眼先爆,炸成一道沟状,底眼和顶眼紧跟着爆炸,向中间自由面方向爆破,这样一来,断层处石头破裂,且爆破出来的石渣向煤壁中间飞出,不容易崩到液压支架之间。雷管段数不变,对应放炮效果类同;在加大炮眼间距的同时加大掏槽眼与底眼的装药量,其中2022 年4 月11 日装药量比前一日 (10 日)增加1.4 kg。
4)封孔方式。普通爆破装药使用炮泥封孔,使用数量较多,并且需逐个捣实,2022 年4 月10 日装药时使用水沙袋,每个炮孔装1~2 个,推到炮眼中部即可,原来打眼20 个封孔需40 分钟,现在打眼39 个,封孔仅需20 分钟,节省封孔时间约20分钟。使用炮泥封孔时每孔平均消耗时间约2 分钟,使用水沙袋封孔每孔平均消耗时间约0.5 分钟。如果按一组人员封孔计算时间,同样使用水沙袋的情况按40 个眼计数,一茬炮封孔可节省60 分钟。
封孔材料用水沙袋代替炮泥,使用方便,减少了劳动力,封孔时间节省了一半。封孔材料成本对比如下,炮泥:单孔需炮泥8 个,每个为0.58 元,共计4.64 元;水沙袋:单孔需水沙袋2 个,每个为1.5 元,共计3 元;按照每次爆破23 个孔计算,共计可节省成本37.72 元。
3 爆破效果分析
以往放炮以震动为主,个别地段石头脱落,大部分石头出现裂缝,放一茬炮,采煤机缓慢截割能过2 个循环,每个循环需20 分钟,大块矸石较多。2022 年4 月10 日打眼放炮后,大部分石头脱落,采煤机顺利通过2 个循环,每个循环需8 分钟,过断层一次节省时间12 分钟,且基本无大块矸石,减少设备损耗,加上过断层期间处理大石头的时间,放一次炮采煤机通过两个循环,共节省时间约1 小时。
对比2022 年4 月10 日与11 日放炮后,采煤机均能顺利通过2 个循环,每个循环都在8 分钟左右;加大炮眼间距后,大石头相对较多一点;其中10 日打眼眼深1.5 m,放炮后煤壁最深1.2 m,采煤机通过2 个循环以后,割齐煤壁,若要通过第3 个循环需重新打眼,11 日调整眼深1.8 m,放炮后煤壁最深1.5 m,若要通过第3 个循环,可以少补打一部分炮眼。爆破效果如图1 所示。
图1 14308 工作面爆破效果
4 工艺改进分析
1)爆破作业所用的封孔材料水沙袋是创新点,它与水泡泥相比,有以下优点:水沙袋在爆破期间起作用,爆破能量越大,封孔效果越好;水沙袋更利于安装,且不需要捣实,既减少了工作量,又避免了药卷破损;处理瞎炮时,更容易被取出。
2)爆破工艺的改进,缩短了打眼时间,减少了炮眼数量,增大了炮眼间距,爆破后,能满足两个割煤循环,减少了工人劳动强度,为矿井安全生产提供了有力保障,经济效益也很可观。
5 结论
1)拟定在14308 工作面过构造期间采用中深孔爆破技术,应用取得了良好效果:碎石散落范围相对较小,极少数碎石落到运输机外侧(支架立柱侧),利于清渣,爆破深度达1.0~1.4 m,可以满足采煤机两个割煤循环(每个循环0.6 m)的推进度。
2)采用水沙袋取代水泡泥封孔效果显著,此技术对该矿其他工作面过构造具有借鉴意义。