重庆青山周勇:不负“青山”不负韶华
2023-11-02潘晓丽
潘晓丽/文
周勇(中)与工程师在生产现场进行技术难点讨论
有这样一个汽车零部件总成:液压模块核心技术被具有一百多年历史的国际一流外企掌握,卡住了国内变速器企业及整车企业的“脖子”。
有这样一个人:从2008年开始,以执着的追求和超凡的毅力潜心钻研这项技术。2020年8月,带领团队自主开发液压模块率先在某整车企业实现产业化。这是国内第一个自主车企拥有此项技术,彻底打破了外企长期价格垄断的局面,并成功解决了产业链安全问题。他就是中国兵器装备集团有限公司第三届“最美兵器人”、重庆青山工业有限责任公司学科带头人周勇。
“我是一个倔强的人。认为重庆青山必须拥有这项技术,外企才能尊重你,才能挺直腰板来。否则他说多少价格就是多少,没有话语权。”周勇告诉笔者,他听从了自己内心最真实的选择。
2011年小扭矩自动变速器的液压模块开发完成后,他没有闲下来,而是基于公司战略与行业变局,思考大扭矩多挡位自动变速器液压模块的开发。
开发大扭矩多挡位自动变速器液压模块谈何容易?先期的设计是零散的拼凑,他像海绵一样,搜集SAE 论文、解析技术专利、整理行业学报、参与论坛交流、研究行业同类产品,不停地推倒,然后重来……2015年,样机出来,功能没问题,但当时的供应链不能满足产业化要求,他只能遗憾地搁置了这项设计。
2019年,他认为无论是法规、行业,还是企业自身,都有自制液压模块的迫切需求,且传感器、阀板等核心零件供应商也有了长足进步,时机已然成熟。尽管内外部都有质疑的声音,但他坚决秉承不负企业、不负韶华的信念,较着欲与国际一流公司比高低的劲,扛着压力埋头钻进液压模块的开发中。
“此时有三种技术路线,基于高性能与低成本,我抛弃了拿来借鉴和成熟安稳的想法,系统构架必须全新设计,目标是BOM 零件数量降低50%,挑战不可能。”周勇告诉笔者:“想到过失败,不成功便成仁。”但是,他相信自己的科学判断,不推翻重来就达不到“物美价廉”的效果。
无论是公司还是部门领导,都支持他这个想法。在小扭矩自动变速器的基础上重置构架,他把多年来潜心研究的各家优秀技巧和方法注入进去,一个多月,新的构架出炉。为了在春节后就开始验证,他5天出图纸,发送到供应商,督促供应商一周内将刀具订购到位并开始制造。春节后一上班便开始验证,但因主油路压力过高,没成功。
周勇一下蒙了,领导碰见他回办公室,便关切地问寻,可此刻的他仍沉浸在试验数据中:“到底是哪个环节出了差错?”
排查起来耗费大量精力和时间。重新梳理设计环节后,他才发现,原来是图纸制作时为赶进度跳过了一个流程,导致孔加工大了。哎,忙中出了错。他带着愧疚重新来。安排人员到供应商蹲守,亲自守着修磨刀具,一周后,零件出来了,引来其他同事惊呼:“没见过像你这样拼命的。我们公司又没硬性考核你和你的团队。”
零件验证,合格啦!
可这只是万里长征走过的一半。因为新系统构架的运用,涉及整车控制软件的全新匹配开发。
为了赶进度,他通常是几个试验台架一起上。DV 测试数据、软件逻辑数据、整车标定数据……一组组的数据就好似周勇的孩子,他不分昼夜地等候孩子们的降临。那段时间,周勇原本就不壮实的身体更加瘦弱了。
在变速器总成换挡测试的过程中,出现了“挤油声”,周勇着急,设计所的小伙子们泡在试验中心,拟定了多种不同的解决方案,连夜进行低温、常温、高温测试,但效果并不明显。
小伙子们再次进行液压原理分析,从电磁阀入手,对每个特性进行逐一排查,终于打破试验僵局,成功消灭掉“挤油声”。
又经过8轮样件开发,通过37项功能、性能与可靠耐久检测,10余轮次的整车可靠性道路试验,夏季标定、冬季标定的反复验证……“我们的产品是要交给用户使用的,问题必须充分暴露然后解决,否则将造成不可挽回的损失。”周勇说道。
2020年8月,自制液压模块终于实现量产。
专业人士评价:“‘重庆造’7挡DCT 液压模块,成本低、系统高度集成、可靠性与寿命提升、抗污染能力增强。”
而搭载这款产品的车企则表示:与国外和外资液压模块相比,“青山造”在系统泄漏、换挡响应、功率密度等方面具有性能优势,且成本显著降低,市场竞争力更强。
“卡脖子”技术的突破,大长了国人的志气,提升了青山的声誉。旁人都能看得出周勇那种兴奋和自豪:“能够看到自己设计的产品,可以理直气壮地与外企谈判,谈好的价格一分都不能少!”
创新永无止境。周勇带领他的团队,还在不断优化现有工艺,探索新领域,研发新产品,向着新的科技高峰攀登……