平煤十二矿预埋管疏放老空水技术研究
2023-10-11南立超田方正
南立超,田方正
(河南省地球物理空间信息研究院,河南 郑州 450000)
1 概 况
我国煤矿众多,水文地质条件复杂,防治水工作难度较大。在煤矿的突水分类中,老空水占据了主要的地位,严重威胁着煤矿的安全生产,因此在矿井的实际生产过程中,防治老空水是重点任务之一。防治老空水的主要技术手段是物探和钻探,但物探很多时候具有多解性,需要施工大量的钻孔,还需要一定的疏放时间,可能造成矿井采掘接替失衡。本文以平煤十二矿的近距离煤层群为背景,前期在开采工作面时在工作面的最低点施工钻孔,预埋钢套管,实现了对采空区积水的监测和有效疏放。
平煤十二矿己16-17-31030 工作面位于矿井的三水平东翼,所属采区为三水平采区,主采煤层为己16-17 煤层,工作面走向可采长度为921 m,倾向长度为180.5 m,采用走向长壁后退式综合机械化采煤方法,全部垮落法控制顶板。己16-17-31030 工作面所开采的己16-17 煤层总体赋存稳定,倾角2°~10°,平均倾角4°,厚度为0.6~2.7 m,平均厚度为1.8 m,己16-17-31030 工作面开采范围内煤层顶板标高为-759.9—-796.8 m,对应地表位置为五节山东北部,地表为山地南高北低,无建筑物,地面标高+230—+320 m,煤层埋藏深度为989~1 096 m。己16-17-31030 工作面煤层主要为原生结构煤,赋存稳定,可采系数为1.00,变异系数为11%,不含夹矸,煤层中水分(Mt) 含量为4.09%,灰分(Ad) 含量为13.20%,挥发分(Vdaf) 含量为26.67%,发热量为28.55 MJ/kg,固定碳(FC) 含量为56.04%,硫(St) 含量为0.31%,煤层工业分类属于1/3 焦煤。
己16-17-31030 工作面煤层顶底板岩层分布情况如图1 所示。
图1 31030 工作面煤层顶、底板岩层分布示意图Fig.1 Strata distribution of coal seam roof and floor in No.31030 Face
己16-17-31030 工作面东邻平煤十二矿井田边界;西邻三水平四条下山;南邻未开采的己16-17-31010 采煤工作面;北邻己16-17-31050 工作面采空区。工作面上覆己15-31030 采空区与己15-31050 采空区,己16-17-31050 工作面低洼地段的采空区积水和上覆己15-31030、己15-31050 采空区积水将会对己16-17-31030 工作面煤层开采产生影响,因此需要采取有效的措施疏放采空区积水,保证工作面的安全生产。
2 老空水疏放技术研究
老空水突水是威胁平煤十二矿的主要水害之一,考虑到己16-17 煤层为近水平煤层,己15 煤层高于己16-17 煤层,己15 煤层与己16-17 煤层之间的最大间距为0.8 m,即己 16-17 煤层位于己 15 煤层的底板破坏带范围内,两者之间具有很好的连通性,又由于己16-17-31050 工作面位于己16-17-31030工作面上方,因此需要疏放干净己16-17-31050 工作面的老空积水,保证己16-17-31030 工作面的安全回采。
2.1 己16-17-31050 工作面采空区积水疏放设计
为了使己16-17-31050 工作面采空区形成的积水及时排除,不影响己16-17-31030 工作面的安全掘进和回采,考虑到己16-17-31050 工作面煤层底板中存在瓦斯抽采巷,与己16-17 煤层间距为25 m,因此设计在底板瓦斯抽采巷中适当位置布置钻场,向己16-17-31050 工作面最低点处施工钻孔,作为疏放水钻孔, 疏放己16-17-31050 工作面和顶板己15-31030、己15-31050 工作面采空区积水。
具体做法为在瓦斯抽采巷通尺323 m 处布置钻场,向己16-17-31050 工作面进风顺槽通尺346 m 处排水阵地(工作面标高最低点) 施工疏放水钻孔。为了保证施工后的钻孔能够正常使用,确保疏放效果,共计施工了2 个,具体钻孔参数见表1,钻孔如图2 所示。
表1 疏放水钻孔参数详情Table 1 Details of drainage drilling holes parameters
图2 疏放水钻孔示意Fig.2 Schematic of drainage drilling holes
钻孔施工过程中,首先使用直径为113 mm 的钻头开孔, 进行钻进, 待钻孔施工至与己16-17-31050 工作面进风顺槽通尺346 m 处排水阵地贯通时,自瓦斯抽采巷向上下套管,并且在套管最底端1 m 范围内用编织袋等软性材料缠紧,用钻机顶入钻孔中,然后在己16-17-31050 工作面进风顺槽通尺346 m 处排水阵地用漏斗向套管壁的缝隙中灌入用标号为P.O 42.5 的普通硅酸盐水泥制成的比重为1.35 的纯水泥浆,待套管缝隙填满,瓦斯抽采巷的钻孔口有水泥浆渗出后,停止灌浆,等待将夜凝固,然后在瓦斯抽采巷的套管口装上控制疏放水的孔口装置和测压装置,如图3 和图4 所示。然后在己16-17-31050 工作面进风顺槽通尺346 m 处排水阵地的套管口上部安装上T 字形过滤装置,套管口外围打木垛,保护己16-17-31050 工作面进风顺槽通尺346 m 处排水阵地的套管口不被堵死,老空水能够顺利进行疏放。
图3 孔口装置示意Fig.3 Schematic of orifice device
图4 孔口测压装置示意Fig.4 Schematic of orifice pressure measuring device
2.2 疏放效果分析
通过在己16-17-31050 工作面底板瓦斯抽采巷中向己16-17-31050 工作面进风顺槽通尺346 m 处排水阵地施工顶板钻孔,并对孔口装置进行保护,实现了对己16-17-31050 工作面和顶板己15-31030、己15-31050 工作面采空区积水的有效疏放,共计疏放出老空区积水56 853 m3。在己16-17-31030 工作面回风巷掘进期间揭露了该埋管引水钻场,现场显示钻场内木垛和孔口管口T 字形过滤装置均处于完整的正常状态,仍然可以将水引至己16-17-31050 工作面底板瓦斯抽采巷,实现了己16-17-31030 工作面回风顺槽的安全掘进。
3 结 语
此次在平煤十二矿己16-17-31050 工作面底板瓦斯抽采巷向工作面最低点施工钻孔,进行预埋管引水,共计疏放出老空区积水56 853 m3,消除了己16-17-31030 工作面回风巷掘进期间的老空水威胁,实现了己16-17-31050 工作面回采结束后形成的采空区积水有效疏放,保证了相邻的了己16-17-31030 工作面回风巷的安全掘进。