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增粘型无固相修井液在HJ203H井的应用

2023-09-22郑海洪

西部探矿工程 2023年9期
关键词:抗温井液修井

郑海洪

(中石化西南石油工程有限公司钻井工程研究院,四川德阳 618000)

1 HJ203H井基本情况

HJ203H井位于四川省通江县涪阳镇陈河乡,是以嘉二段储层为主要目的层的一口水平开发试验井,完钻井深5767.00/4597.45m(斜/垂深)。

2010 年6 月11 日~11 月17 日,对嘉二段T1j2(5073.0~5767.0m)井段进行完井投产测试,过临界速度流量计进行求产,求得天然气产量29.1×104m3/d。

2016 年1 月19 日静压测试遇阻,采用泵注热水及连续油管井筒解堵,2017年6月1日测静压通井工具落井,多次尝试未打捞成功,至2020年多次修井作业,并于2020年12月连油通井时铆钉接头断裂,截止2021年4月4日,共计连油打捞、套铣等修井作业31趟,成功捞出连油带铆钉接头落鱼,但井内尚余测井工具串落鱼,落鱼位于4200m左右,并已形成堵塞。

2021年8月甲方决定采用定制小钻杆及配套工具再进行套铣、倒扣打捞作业。为降低压井风险,增强无固相修井液的悬浮性能,携带沉砂、杂垢及套铣钻磨所产生的铁屑,净化井眼,防止起下钻挂卡复杂情况和卡钻事故发生,确保施工安全,设计使用增粘型无固相修井液体系。

2 HJ203H井修井过程中存在的重难点

本次修井采用反扣2-3/8″G105 非标石油钻具4500m±在油管内进行作业,其接头外径65.1mm。井内油管为∅88.9mm G3-125,内径76.00mm。主要存在以下重难点:

(1)硫化氢含量高。本井属于高压含硫气井,硫化氢含量0.77%~0.84%,作业过程中可能存在硫化氢腐蚀、中毒的风险。

(2)井控风险高。由于本井压力高且根据前期生产时关井压力恢复快的情况,钻杆在套铣等作业时极易发生堵塞物下部高压上顶的风险。且本井多次出现堵塞,根据前期作业情况及该井溶蚀实验分析,堵塞位置和堵塞物类型可能多样化。同时由于钻具内径及外环空间隙小,当发生井喷或溢流时,将上顶钻具,甚至导致钻具喷出,都存在井控风险。

(3)阻卡风险高。因使用钻杆处理落鱼,小间隙环空,套铣形成的碎屑不易返出,成团的机率高,且可能导致钨加重脱出;同时入井工具尺寸小,强度低,易破坏产生掉块;在打捞时,捞获落鱼且无法解卡,这些都易造成卡钻的风险。

(4)可能存在圈闭气体。本井堵点以下可能存在圈闭气体,存在管柱上顶、硫化氢溢出的风险。

(5)修井液性能要求高。2-3/8″G105 非标石油钻具进行作业,环空间隙最小处仅为5.45mm,修井液需具有良好的流变性、良好的携砂能力、适当的密度、良好的抗温稳定性、良好的防腐蚀能力、防硫化氢污染能力等,以便于泵压控制、及时携带堵塞物、降低井控风险、防止硫化氢污染和减少对套管及管柱的伤害等。

3 增粘型无固相修井液配方研究

3.1 增粘型无固相修井液技术要求

因增粘型无固相修井液是西南油气分公司在川渝区域首次使用,甲方根据HJ203H井的实际情况和增粘型无固相修井液可能存在的难点,制定了相应技术要求,见表1。

表1 增粘型无固相修井液技术要求表

3.2 增粘型无固相修井液配方优选

经过筛选,本井拟采用XNHW无固相修井液体系,该体系主要由提切剂ZN-AD、缓蚀杀菌剂HS-2、加重剂HWJZ-1组成。提切剂ZN-AD是一种无机正电聚合物,加重剂HWJZ-1是一种复合盐,由无机盐和有机盐组成,增粘型无固相修井液配方见表2。

表2 增粘型无固相修井液配方

XNHW 无固相修井液的配制分两步完成,第一步配制ZN-AD 胶液,即在清水中加入一定量的ZN-AD,水化24h 得到ZN-AD 胶液;第二步加入缓蚀杀菌剂HS-2和加重剂HWJZ-1得到XNHW无固相修井液。

不同配方的性能测试结果见表3,可以看出,ZNAD加量在2%、3%、4%、4.5%浓度下,YP均大于2Pa,满足增粘型无固相修井液动切力技术要求。

表3 不同配方性能测试结果

4 增粘型无固相修井液性能评价

综合考虑本井重难点,修井液性能要求及配方优选结果,选用配方2作为本次增粘型无固相修井液施工配方,即:清水+3%提切剂ZN-AD+1%缓蚀杀菌剂HS-2+无固相加重剂HWJZ-1,并评价其综合性能、润滑性能、防腐蚀性能、抗温稳定性。

4.1 综合性能评价

按照配方2配制增粘型无固相修井液,整体性能见表4,密度达1.55g/cm3,漏斗粘度仅36s,pH 达11,动切力达3Pa,该性能能满足修井液需要的流变性、携砂能力、密度、泵压控制等要求。

表4 增粘型无固相修井液综合性能测试表

4.2 润滑性评价

由于该井修井作业中环空间隙小,较低的润滑系数有利于降低泵压,提高循环排量,减少阻卡,采用Fann 式极压润滑仪测试各流体的润滑扭矩,增粘型无固相修井液润滑系数降低率达98.4%,见表5。

表5 修井液与水、泥浆润滑系数对比表

4.3 腐蚀性能评价

将超级13Cr钢片置入密度1.55g/cm3的HWJZ-1溶液中,120℃浸泡7d,取出,测试,HWJZ-1溶液对钢片腐蚀也为轻度均匀腐蚀,无点蚀,见图1。

图1 腐蚀性能评价图

4.4 抗温稳定性评价

在120℃条件下,分别做24h、48h、72h静恒温实验,密度一直维持1.55g/cm3,无分层,无沉淀产生,抗温稳定性良好,见表6。

表6 抗温稳定性评价表

5 增粘型无固相修井液的现场应用

2021 年8 月20~21 日现场按照配方准备生产用水47m3,加入1.42t 提切剂ZN-AD,搅拌水化24h 后,加入0.47t 缓蚀杀菌剂HS-2,46t 复合盐HWJZ-1,配制增粘型无固相修井液60m3,8 月22 日8:00 增粘型无固相修井液入井,至11 月5 日结束小钻杆打捞,共捞25 趟,没能捞出落鱼,捞出部分铁屑和钢丝,后替入常规钻井液转入倒油管作业,增粘型无固相修井液使用2 个多月,性能稳定,性能控制情况见表7,修井液样品见图2,满足了小钻杆作业期间的施工要求,确保了井下安全。

图2 增粘型无固相修井液样品

表7 增粘型无固相修井液性能控制情况

6 结论及认识

(1)HJ203H 井是一口含硫气井,采用2-3/8″G105非标石油钻具进行修井作业,环空间隙最小处仅为5.45mm,作业过程中井控风险、阻卡风险高,对修井液流变性能、抗温稳定性、防腐蚀等性能要求高,常规修井液难以满足施工要求。

(2)修井过程中使用增粘型无固相修井液体系,配方为:清水+3%提切剂ZN-AD+1%缓蚀杀菌剂HS-2+无固相加重剂HWJZ-1,该配方密度达1.55g/cm3,漏斗粘度36s,pH 达11,动切力达3Pa,润滑系数降低率达98.4%,平均腐蚀速率为0.0056822mm/a,抗温稳定性良好。

(3)增粘型无固相修井液使用2个多月,性能稳定,

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