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汽轮机EH 油管道振动原因分析及处理方案

2023-08-27裴绪亮

设备管理与维修 2023年14期
关键词:蓄能器油压油管

裴绪亮

(中煤能源新疆煤电化有限公司,新疆昌吉 831700)

0 引言

对于汽轮机管道振动的研究,首先需要了解汽轮机内部结构及工作原理,再结合实际工况分析可能发生损坏的部位。其次根据相关资料计算出事故产生原因,制定有效合理的防控措施并提出解决方法。最后针对管道冲击问题研究出相应预防方案,减少损失,降低风险。

在汽轮机EH 油系统中,冲击波主要是通过管道传递到相应的设备上,冲击波会对转子造成一定程度影响。而引起振动的原因有很多种,其中最为主要的是由管壁处产生泄漏和流化现象,其次是流体动平衡时出现流动不均匀等因素导致流动失衡、流量分配不当等,这些情况会给汽轮机EH 油系统带来不利影响。为防止此类事故发生,必须加强对管道定期检查及相关实验。

1 EH 油系统的基本情况

EH 油又称抗燃油,是供应给DEH(Digital Electro-Hydraulic,汽轮机数字电液控制)系统的一种高压阻燃防爆油,是汽轮机系统中专门用来驱动汽轮机调门开关的油。EH 油系统主要包括油箱、油泵、油再循环泵、再生装置、冷油器、蓄能器、油动机等附件,按其功能分为EH 供油系统、执行机构部分、危急遮断部分。每台机组配置一台EH 油箱、两台压力补偿式变量柱塞泵、两台100%容量的冷却器和温度调节装置、两台循环泵、两套EH 油再生装置,靠再生装置保持油品质,靠冷油器有效维持油温。当系统流量增加时,系统油压将下降,如果油压下降至压力补偿器设定值,压力补偿器会调整柱塞的行程来提高系统的压力和流量。同理,当系统用油量减少时,压力补偿器减小柱塞泵行程,减少泵的油排量。

2 600 MW 机组EH 油系统故障分析

2.1 故障现象

某电厂有两台660 MW 燃煤火力发电机组,采用东方汽轮机有限公司生产的D660AZ 汽轮机(NJK660-27/600/610 型)。

(1)3 号机组在600 MW 及以上高负荷运行时、快速升降负荷过程中,发现EH 油管道在高调门开度到60%以上时EH 油管道剧烈振动、高调门门杆波动严重。

(2)4 号机组负荷由650 MW 升至660 MW、高压调门开度在由57%开至68%位置时,高压调门出现连续性抖动、EH 油管道晃动较大并且油箱伴随振动,但是在负荷降至600 MW 之后、高压调门开度在60.8%以下时,EH 油管道及油箱振动消失。

2.2 原因分析

(1)因汽轮机高压缸只有两个进汽调门,呈左上和右下切向布置,油动机上安装为东方汽轮机自主研发大流量伺服阀,导致调门开度超过50%以后调节速率所需要的进油量更大。由于场地限制弯管较多、油管道压损较大,造成局部阻力过大,限制了油量增加。在EH 油系统设计有6 组丁基橡胶皮囊式蓄能器,预充氮压力为(10±0.2)MPa,当油动机进油量突然加大时,因蓄能器数量不足而不能保持系统油压稳定,造成油压大幅波动。

(2)高压调节阀配汽曲线不合理。因汽轮机厂设置的配汽曲线在汽机主控指令96.16%时对应的调门开度指令为50.35%,主控指令100%时对应的调门开度指令为81.34%,汽机主控指令从96.16%变化到100%,对应的调门开度指令变化达到30%,其配汽曲线过陡,从而造成阀门开度过大、油动机所需油量急剧增加,因EH 油泵供油量调整不及时造成系统油压大幅波动,进而引起管路振动。

3 应对措施

3.1 EH 油管道的检查与固定

在管道中油管受到的冲击主要是压力波,其产生振动的原因有很多,如材料因素、施工工艺和现场管理等,其中最重要的是压力波动。首先,在管道内压力波传播过程中是以气液两相为主体进行流动,而当流速过大时容易引起泄漏现象,从而导致油温升高以及温度下降速度加快,造成事故隐患。其次,在管壁附近形成较大面积的冲击力,使其产生振动并对周围环境有一定影响,从而导致油温升高和温度下降,甚至引起管道内压强增大、导致破裂等事故发生。

为防止管道振动,造成后期管夹支撑松动,及对现场对振幅较大的EH 油管进行加固,并对油管路滑动支撑与地面连接进行加固,取消滑动支撑,改为与地面预埋件满焊连接。后期利用等级检修,对EH 油管进行专项检查,如焊缝、管道支吊架等相关附属设备。

3.2 增加高压蓄能器

根据计算结果,在EH 油管路增加2 组2×40 L 的蓄能器,以确保EH 油油量突变时油压不发生大幅变化(图1)。

图1 蓄能器安装示意

3.3 调节高压主汽门开度

通过与东汽相关技术人员进行沟通,对配汽曲线进行了重新调整,目前阀门开度限制值与上版不变,并对滑压曲线进行了调整,适当提高各负荷下主汽压力,降低运行时阀门开度。

高压调节阀配汽的对应数据如表1 所示。其中,H 为阀杆总行程,包括预启阀和调节阀升程,Dc为调节视喉部直径,各高压调节阀全开时,相对升程H/Dc均为36.88%,考虑到减小大开度下縄门波动,将最大相对升程限制为30.0%,影响高压进汽流量为3%;流量百分比是在某蒸汽参数F 通过阀门的流量占,在该参数下阀门全开所能通过流量的百分数。

表1 高压调节阀配汽对应数据

3.4 加强油质监督

汽轮机调门油动机伺服阀卡涩或内漏,也是引起EH 油管道振动的原因之一。当伺服阀接收到指令信号后,因其内部故障产生振荡,使输出流量发生变化,造成油动机摆动,从而引起油压发生变化,导致EH 油管道振动。因此加强EH 油系统油质监督,发现油质不合格及时分析原因并加强滤油,确保油质特别是颗粒度指标在合格范围内。对于伺服阀的检查,利用停机时间及时进行更换并返厂进行清洗,清洗后要有清洗合格报告。对管道进行清理检查,也是防止EH 油管道振动的有效办法。

(1)对于有油污、蒸汽等杂质的地方,应及时清除,防止堵塞,发现问题要立即停止运行。

(2)更换管壁泥浆中含有大量腐蚀性物质的管道和阀门。(3)在清洗过程中需要注意,应在冲洗干净之后再彻底清扫槽底残留物,最后用除锈剂除去油污或杂质。

采取上述措施之后,在汽轮机静态拉阀试验过程中,EH 油管未出现大的振动,调门开度限制也由53%调整至66%,这在一定程度上提高了机组负荷响应速度和一次调频能力。

4 结束语

汽轮机EH 油系统管道的振动会引起各类问题,主要原因是EH 油管壁处存在较大的摩擦力,另外还有一些零部件本身存在一定的磨损。因此,必须对其进行严格控制。在分析过程中应考虑很多方面因素:首先,应该确定什么情况下使用何种方式来减小冲击波;其次,通过计算得到相应频率上产生冲击波时,如何将冲击压力有效降低到最低并使管道处于安全范围内;最后,根据实际运行条件选择合适类型和参数,以达到减少管壁处振动的破坏作用。

EH 油系统在整个汽轮机机组的安全稳定运行过程中发挥着重要作用,本文进行分析并制定了相应解决方案,以期为此类机组的稳定运行提供维护经验。

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