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CO2 蓄能压裂技术在延长油田H 区块低渗油藏中的应用

2023-08-08王瑶瑶夏晨丹魏梦园

山西化工 2023年7期
关键词:排液排量压裂液

杜 敏,王瑶瑶,夏晨丹,魏梦园,李 宁

(陕西延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西 延安 716000)

0 引言

CO2蓄能压裂技术应用在油田上已有近40 年,在低压敏感性油气藏中有较好的增产效果。因为其不仅具有CO2驱油的效果,同时压裂可以增加导流裂缝,具有较好的增产效果[1-2]。

X 区块低渗油藏位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡,地层平均渗透率为0.30 mD,平均孔隙度为6.63%,属于低孔低渗油藏。原始地层压力为8.4 MPa,原始含油饱和度为26.53%,周边井注水开发效果不显著,平均日产油为0.67 t。延长油田主力产层长6 储层具有低孔、低渗、低压、黏土矿物含量高等特点,适合开展CO2蓄能压裂技术应用。为了提高油井的采收率,采用CO2前置蓄能压裂技术,分析CO2前置增能压裂的特点[3],并对压裂后的开发效果进行分析。

1 CO2 前置增能压裂特点

CO2前置增能压裂和水力压裂都可以增加地层能量,相较于水力压裂,CO2蓄能压裂过程中CO2气化膨胀,可有效提高地层压力,同时CO2在原油中的溶解可以有效的降低原油黏度和界面张力,提高流动性[4-7]。CO2增能压裂具有无水相、无残渣、易返排的特点,在CO2压裂过程中,注入液态气体在进入地层后因为压裂的变化变成气态,可以提高压裂液的返排率,减少压裂液滞留伤害[8]。因为CO2不含水,注入的CO2与地层水反应生成碳酸,使地层液态环境呈酸性,可抑制黏土膨胀和运移堵塞地层,减少水敏伤害,所以在水敏地层或者水锁地层能够应用。由于压裂液在碱性条件下交联,酸性环境促进压裂液的破胶水化,有效的增强压裂液破胶效果[9-11]。

2 压裂设计

由于本井区属于老井井区,为保证施工安全,优化施工排量为1.5 m3/min。排量小,施工简便。采用“27/8 N80 油管+封隔器”压裂方式,保护上部套管,保证施工安全。从邻近3 口井施工数据来看,停泵压力平均为8.4 MPa,计算裂缝延伸压力梯度为0.017 MPa/m,各施工排量下井口施工压力预测结果,如表1 所示。

表1 各施工排量下井口施工压力预测结果

压裂层段温度46.5 ℃左右,采用低温的压裂液体系,剪切速率170s-1下,90min 剪切黏度大于120mPa·s。基液黏度大于21 mPa·s;压后2 h 内破胶,破胶液黏度小于5 mPa·s。裂缝延伸压裂梯度在0.003 9 MPa/m左右,预测本井闭合压力为14.6 MPa,采用20/40 目石英砂作为支撑剂。基液为清水+0.35%羟丙基胍胶+0.3%助排剂+0.2%黏土稳定剂+0.2%破乳剂+0.1%杀菌剂+pH 调节剂,交联液为0.40%有机硼,破胶剂为低温破胶剂[12-14](其中数值均为对应物质的质量分数)。在施工排量1.5 m3/min、加砂量15 m3的条件下,模拟裂缝图如图1 所示,裂缝参数如表2 所示。

图1 X-1 井压裂裂缝模拟图

表2 裂缝模拟参数数据表

3 CO2 前置增能压裂现场应用

本次压裂所用到的设备有2000 型(8 000 水力马)压裂泵车、混砂车、仪表车、CO2增压泵车、CO2槽车、砂罐车、压裂液罐车。首先对设备进行连接,摆放液罐地面或基础应能承受液罐及装满液体后的重量,保证液罐不发生左右倾斜和向后倾斜。排液管线尽量平直引出,如因地形限制需转弯时,转弯处使用铸(锻)钢弯头,其转弯夹角不应小于90°,两套高压主管线,分别从井口采油树左右两翼接出,连接到高低压分配器。同时管线按照标准配备单流阀和旋塞阀保证施工安全。所有弯头连接处采取柔性连接方式,弯头保证落地。设备安装结束后进行排空试压,压裂泵车排空之后对油管及井口试压35 MPa,对放喷管线试压15 MPa,30 min 压力下降小于0.5 MPa 为合格,按照压裂施工泵注程序进行压裂施工,最后按照压裂后放喷排液设计要求进行排液求产。

X-1 井井深1 392 m,长6 地层,测井解释孔隙度为6.73%,渗透率为0.27 mD,为致密油层的油水同层。2019 年10 月对该井进行CO2蓄能压裂先导压裂试验施工过程顺利,该井座封压力在19 MPa,破裂压力为21.3 MPa,液态CO2量为50.38 m3,石英砂15 m3,注CO2排量为2.05m3/min,携砂液的排量为1.75m3/min,砂比22.6%,施工结束2 h 后进行排液,根据油井压力前后采用了3、5、8 mm 油嘴分级放喷,排液结束,洗井并对采油设备进行安装,之后进行投产。气水同出井排液量达到压入地层压裂液量80%以上,且Cl-含量在3 d 内波动值小于5%后转求产,施工曲线如图2所示。压裂前日产油量1.14 t,含水(质量分数,下同)27%,日产液量1.56 t。压裂后初期日产油量3.38 t,含水25%,产液4.51 t,目前日产油2.63 t,日产液3.43 t,含水22%,截止目前日生产情况基本稳定,压裂前后对比发现,含水稳定,平均含水下降5%,较压裂前平均产油量增加1.49 t,平均产液量增加1.87 t,生产曲线如图3 所示,由此可以看出CO2前置增能压裂效果较好。

图2 X-1 井生产曲线图

图3 X-1 井CO2 蓄能压裂施工曲线图

4 结论与建议

1)CO2前置增能压裂相对于水力压裂具有无水相、低伤害、易返排、补充地层能量等优点,适合鄂尔多斯的低渗油藏。

2)X-1 井累计加入支撑剂10.5 m3,注入液态二氧化碳50.38 m3。压裂后含水稳定,较压裂前平均含水下降5%,平均产油量增加1.49 t,平均产液量增加1.87 t,CO2前置增能压裂效果较好。

3)该井的试验效果对鄂尔多斯盆地低渗油藏实行CO2前置增能压裂的可行性提供了参考。

4)该技术在低渗油藏开发中的有较好的前景,但存在纯CO2增黏难度大、成本高等问题。今后可以在如何增加造缝携砂能力和降低滤失量上做出提升,这个技术就会得到广泛应用。

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