催化裂化主分馏塔塔盘改造
2023-08-04郗艳龙
郗艳龙
中石化催化剂有限公司 北京 100000
某催化裂化装置由SEI设计,主分馏塔1-2#层塔盘采用固舌型塔盘,其余30层为固定阀塔盘,在实际运行中分馏塔热分配及产品分离精度不理想,因此在大检修期间,将主分馏塔的部分ADV固阀塔板堵孔或更换为ADV浮阀塔板。改造结果表明,生产运行稳定,在主分馏塔压力降未见明显增加前提下,低温热大幅减少、冷回流停用,产品分离精度增加,质量容易控制。
1 主分馏塔改造内容
在分馏塔设备不更新的情况下,固定件利旧,1至2层不变,分别将3至5层、29至32 层塔盘板堵孔,6至28 层固定阀塔盘板更换为高性能ADV浮阀塔盘,详见表1。改造的目的是减少顶循热负荷同时增加产品分离精度,提高塔盘板的操作弹性,使一中以上段的操作更容易控制,减少油浆中轻组分。
表1 分馏塔改造内容
2 改造后生产运行情况
2.1 主要操作条件
从表2可以看出主分馏塔改造后,分馏塔压力降没有增加,均为13Kpa,其它变化参数主要表现在:(1)改造后,分馏塔顶冷回流由12t/h到停止使用,顶循量下降73t/h,一中、二中、油浆循环量分别增加了50、71和66 t/h;(2)全塔整体温度下降明显,其中顶循、柴油、一中、二中抽出温度分别下降了15、17、10和5℃ ;(3)全塔温度梯度发生大幅变化,顶循抽出气液相温差下降8℃,柴油与顶循抽出温差下降8℃,19与28层气相温差增加12℃,15与18气相温差下降14℃。
表2 改造前后主要运行参数
2.2 分馏塔改造后离精度的变化
从表3可以看出主分馏塔改造后,粗汽油、轻柴油的质量合格,并且在柴油汽提蒸汽由2.5t/h下降至2t/h后,轻柴油的初馏点和粗汽油的终馏点重叠度降低12.2℃,减少了柴油中携带的汽油组分。19层抽出轻柴油的分馏精度大幅提高,15至19层由改造前没有精馏效果到分馏出,馏程基本满足提升管回炼要求组分的轻柴油,为装置进一步降低柴汽比打开了空间。回炼油改造后360℃馏出比改造前减少约14%,回炼油中柴油组分明显下降。
表3 改造前后热产品分离精度变化
2.3 分馏塔改造后产品分布变化
改造前后在原料性质变化不大和反应深度基本一致的条件下,因回炼油中柴油组分的减少,不仅使柴油收率增加,还使至提升管的回炼油由6.5t/h减少到停止回炼,且内回流也下降了23t/h。由于停止回炼使干气和生焦有了不同程度下降,同时内回流下降也使油浆收率大幅下降2.2%。
2.4 分馏塔改造后热分配变化
改造前后分馏塔的热量下移明显,顶循占全塔取热负荷下降12.5%,一中、二中、和油浆分别增加7.2%、1.3%和4.1%,全塔热分配更加合理。顶循空冷负荷由改造前的六台风车全开到只开一台,一中从热量不足到改造后可以发蒸汽约4.6t/h。
3 改造后增效
3.1 节能效果
改造后由于全塔热量下移,节能主要体现在:(1)停用10t/h的冷回流减少塔顶油气低温热5120mj/h;(2)顶循空冷冷却负荷下移20930mj/h,其中12181mj/h转移至一中汽包发生约4.6t/h蒸汽,其余7502mj/h转移至油浆增加中压产汽约3.6t/h;(3)顶循空冷负荷下降后减少运行空冷风车5台,节电150kw;(4)改造后分离精度增加,柴油初馏点提高后使柴油汽提蒸汽下降0.5t/h。这几项合计降低装置能耗694公斤标油/小时。
3.2 分馏塔分离精度增加
由分馏塔分离精度增加而产生的效益体现在:(1);柴油与粗汽油的重叠度下降12.2℃,柴油中携带的汽油组分减少;(2)使装置具备回炼轻柴油的潜力,为日后降低柴汽比提供可了选择手段;(3)减少了油浆轻组分的含量,使油浆下降收率2.2%柴油相应增加,按柴油与油浆差价500元/吨计算,增效2475元/小时。
4 结论
(1)改造后全塔热量下移,低温热大幅减少,发汽量增加,降低装置能耗3.01公斤标油/吨。
(2)分离精度增加后使柴油中汽油组分和油浆中柴油组分减少,增效2475元/小时,并为以后投用轻柴油回炼降低柴汽比创造了条件。
(3)改造后由于停用了冷回流,分馏塔压降没有增加。