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四通煤业五采区胶带巷围岩破碎区域注浆加固技术研究

2023-03-07马清泉

山东煤炭科技 2023年1期
关键词:离层采区胶带

马清泉

(山西焦煤汾西矿业四通煤业有限公司,山西 临汾 041000)

1 工程概况

山西煤炭运销集团四通煤业有限公司(四通煤业)五采区胶带巷位于+1020 m 水平2#煤层,盖山厚度546~632 m,煤层倾角3°~5°,平均倾角为4°,平均厚度3.2 m,巷道沿煤层顶板布置,围岩岩性特征详见表1。作为五采区各回采工作面运煤、进风、行人通道,五采区胶带巷东侧为2#煤层五采区52下01、2上101 回采工作面(均已回采结束),西侧为2#煤层五采区2504(正在回采)、2上107、52上02 回采工作面(已回采结束)。五采区胶带巷受采动和矿山压力影响,巷道变形严重,需对该巷道进行整修,确保服务期间的安全使用。

表1 五采区胶带巷顶底板岩性特征

2 五采区胶带巷原支护及矿压显现规律

2.1 五采区胶带巷掘巷支护及表面变形特征

五采区胶带巷与西侧回采工作面间停采保护煤柱宽度50 m,与五采区辅运巷间煤柱宽度30 m,掘巷阶段采用锚网索梁支护,顶板锚杆长2000 mm,直径22 mm,间排距800 mm×800 mm,最外侧锚杆与水平方向呈70°角布置,其余锚杆沿竖直方向与顶板垂直布置,配合钢筋梯子梁及单层菱形金属网护表;锚索索体为Φ17.8 mm×8300 mm 钢绞线,布置间排距为1250 mm×1600 mm,每排3 根,均沿竖直方向垂直顶板布置;两帮锚杆直径为20 mm,长度2000 mm,间排距700 mm×800 mm,两侧肩角处锚杆与水平方向夹角20°,其余沿水平方向垂直巷帮施工。具体布置如图1。

图1 五采区胶带巷原支护方案(mm)

2.2 巷道表面位移规律

为全面了解五采区胶带巷表面变形特征,在西翼2504 工作面末采阶段的对应巷段(五采区胶带巷里程220 m 处)布置测点,采用十字观测法监测巷道表面围岩相对变形量[1]。经过为期100 d 的现场实测,得到五采区胶带巷表面变形量变化规律如图2。监测的第40 天对应位置的2504 工作面停采,根据现场情况表明,五采区胶带巷表面主要变形特征为顶板下沉和停采煤柱帮内移。由图2 所示结果可知,监测的前20 d,此处受采面超前动压影响应该是较明显,变形增速较快;而在监测的第40 天以后对应2504 工作面停采,围岩变形速率有所减缓;监测100 d 时,两帮移近量累计达到317 mm,顶底板累计变形量达到294 mm,且围岩未趋于稳定,变形量持续增大。为保证生产和运输的顺利进行,必须尽快采取有效措施对变形区域巷道围岩进行加固。

图2 巷道表面变形规律

2.3 围岩损伤程度实测

为精确地探测五采区胶带巷围岩内部的岩性特征、裂隙发育情况[2-3],采用CXK12(A)钻孔三维电视成像仪对围岩显著变形位置进行实测,测点布置在五采区胶带巷里程220 m 处。通过对巷道顶板、两帮施工钻孔,然后将摄像头送入钻孔内,观察钻孔岩壁的裂隙发育、破碎、岩性等特征,其原理如图3(a)所示,通过现场探查整理得到图3(b)所示结果。测试钻孔分别布置在巷道顶板中部、左侧肩窝(西侧,与水平方向夹角45°)、左帮、右侧肩窝(东侧,与水平方向夹角45°)、右帮。可以看出,巷道五采区辅运巷一侧表面围岩完整性较好,巷道左上方围岩深度0~2 m 存在明显的破碎区域,深度7~9 m 存在轻微破碎区,顶板岩层深度10 m 范围内存在较多的破碎区和裂隙发育区,浅部围岩破碎深度已大于2.4 m,已超出顶板锚杆的有效支护范围,顶板深度8~9 m 范围内围岩较为破碎,表明8.3 m 的顶板锚索未锚固在稳定岩层内,右侧帮部及肩角上部围岩浅部围岩破碎深度同样大于2.0 m。综上所述可知,五采区胶带巷顶板和靠近回采面一侧帮部围岩破碎较严重,原有支护无法充分发挥其性能,无法有效控制围岩的进一步破碎、变形。

图3 测试原理和结果(m)

3 五采区胶带巷注浆加固技术方案

五采区胶带巷现有支护条件下,围岩将持续变形破坏,如果只是破坏哪段修哪段,巷道维修多处于被动的巷道修复,通过砌碹、工字钢等方式进行支护,没有从根本上解决巷道的变形问题。巷道变形后,巷道围岩裂隙发育,大大降低了锚杆锚索的支护作用,砌碹、架设工字钢都是被动支护[4],地质构造、采动、原有的支护方式不合理等才是造成巷道破坏的主要原因。砌碹、架设工字钢等都只是在巷道表面施加作用力,没有从根本上解决问题,后期还要面对频繁修复的难题,投入的人力和物力都是巨大的,将对正常生产造成持续影响。注浆加固作用和目的有两点:(1)巷道呈现出明显的破碎、裂隙,只有通过注浆浆液充填裂隙和破碎煤岩体,使围岩形成完整的整体,才能够提高其稳定性,提高其自身的承载能力;(2)巷道原有锚杆锚索表现出明显的锚固效能差的特征,通过注浆加固充填锚杆锚索与围岩结合部位的空隙,提高锚杆锚索与围岩的粘结力,从而提高锚杆锚索控制围岩的能力。

采用KMA-1 型超强矿用无机材料,具有比化学有机注浆材料便宜、强度高的优点,比普通硅酸盐水泥颗粒细,有利于进入细小的围岩裂隙,而且凝固快、不收缩、施工简单。KMA-1 型超强矿用无机材料与矿井水搅拌均匀后进行泵送,水灰比0.28:1,浅部注浆孔注浆压力1~2 MPa,深部注浆孔2~3 MPa(注浆时需认真观察表面浆液漏跑情况,当明显漏跑浆液时,即使未达到注浆压力,也应立即停止注浆)。顶板注浆孔采用“三二三”布置,深部注浆孔距巷帮1.0 m 处与顶板夹角70°向上开孔,孔深8 m,直径42 mm,排距1.6 m,采用注浆封孔器封孔,孔内封孔位置距孔口4 m。浅部注浆孔直径42 mm,间排距1.5 m×1.6 m,回采工作面一侧(右帮)布置注浆孔2 个,下排孔距底板1.4 m 处水平向下10°开孔,上排孔距下排孔0.7 m 水平向上10°开孔,孔深5 m,排距1.6 m,采用注浆封孔器封孔,孔内封孔位置距孔口4 m。采用锚杆机开孔,开孔直径42 mm,孔内封孔位置可根据现场具体情况做出合理调整。钻孔布置参照注浆孔布置图如图4。注浆作业完成后,对巷道断面扩刷至原断面,对未失效的锚索重新张拉、锚杆重新预紧,失效破断的锚索、锚索重新搭设安装。

图4 注浆孔布置示意图(mm)

4 加固效果考察

五采区胶带巷返修段注浆加固后,巷道表面围岩稳定,十字交叉法监测结果表明,顶底移近量最终稳定在50 mm 以下,两帮移近量稳定在70 mm以下,整体稳定性良好。为期30 d 的监测得到其离层值变化曲线如图5 所示,顶板岩层离层值前期随着时间累积呈增大趋势,加固返修约20 d 后,深部离层值趋于稳定,返修25 d 后,浅部离层值稳定,顶板深部岩层最终离层值为3 mm,浅部离层值10 mm,顶板岩层离层主要表现为浅部离层,占总离层值的76.92%,顶板整体离层值微小,且主要集中在注浆加固后20 d 内。总体而言,顶板岩层稳定性良好,能够保障五采区胶带巷围岩的长期稳定。

图5 顶板离层量变化规律

5 结语

通过对四通煤业2#煤层五采区胶带巷原有支护条件下巷道表面变形量监测,发现巷道受到西翼回采面影响后,表面变形主要表现为顶板下沉及保护煤柱帮内移,巷道表面持续变形直至失稳破坏。通过钻孔窥视表明,巷道顶板及停采煤柱一侧帮部围岩破碎较严重,现有锚杆、锚索支护构件无法有效控制围岩的失稳破坏。提出采用KMA-1 型超强矿用无机材料进行注浆加固,设计具体的注浆参数及工艺,加固返修后,顶板离层量微小,表面无明显变形破坏现象,注浆加固效果良好。

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