技改提效 化“泥”为宝
2023-03-02刘娜
刘娜
“我们严格执行山西省‘能耗双控政策,年能耗总量及单位产品能耗均提高了约束性指标,经多次专题会议、综合分析和测算论证,首先向煤泥灰分偏低这一老大难发起了挑战,通过技改提高了经济效益……”2月21日,潞安矿业集团王庄煤矿选煤厂厂长李雪丁对《科学导报》记者说。
据了解,王庄煤矿选煤厂煤泥水由原煤分级筛筛下煤泥水(0~0.35mm)、浮选尾矿、清扫水三部分组成,煤泥灰分只能控制在29%左右,原煤分级筛脱泥水(0.35~13 mm)的原煤,由于力度较小,灰分一直在15%~18%,较原煤偏低,在与TSS尾煤一同经高频筛脱水后,以往都是按中煤进行处理,影响了混煤和喷吹煤的回收率,造成了资源浪费。
“只要认真抓管理,搞创新,把洗选工艺、生产环节研究吃透,就会通过合理的改造,用先进的洗选工艺,让能耗降下来。”李雪丁的解释,体现了企业对煤炭资源回收率的信心。
王庄煤矿选煤厂调度主任郭志林介绍说:“水平衡是企业改造中遇到的最大难题,我们本着技改不能影响生产的原则,通过对水流量的反复测算,对现场管路角度及阀门开度的多次调整,经过全厂员工近两个月的不懈努力,最终实现了水量的平衡。”
技改过程中,技术员们不厌其烦地边干边改,改完再干,遇到更好的方案就推倒重来。经过一系列的技改,在不影响质量的同时,每小时可提高混煤产量10吨,年增产量7万余吨,相比改造之前提高了1.4%,喷吹煤回收率提高0.5%;煤泥灰分由原先29%提高至39%,煤泥量减少了3%;降低了入浓缩机物料和沉降类药剂的使用量,极大缓解了浓缩机的工作压力。
“原来选煤厂的各主厂房、皮带走廊的清扫水,是直接进入我身后的濃缩池,通过脱水以后按照煤泥进行销售了,这部分水的灰分特别低,如果按照煤泥销售,经济效益是巨大的损失。通过改造以后,让这部分水进行浮选再加工,提高它的精煤回收率,不仅降低了煤泥的量,还提高了经济效益。”看着自己参与的技改成果,选煤厂技术人员张伟无比自豪。