海上平台造水机控制系统
2023-02-05刘印章隋明洋何云风
刘印章 隋明洋 何云风
1. 中海石油(中国)有限公司深圳分公司番禺作业公司 广东 深圳 518054;2. 中海石油(中国)有限公司深圳分公司惠州油田 广东 深圳 518054
引言
船用海水淡化设备(造水机)作为海上石油钻采平台关键的公用系统之一,将海水淡化后,为整个平台的生产和生活提供重要的淡水资源,在降低作业成本和安全生产方面起到至关重要的作用。整个淡水系统有着成熟的工艺流程和控制逻辑,海水从管网中流到造水机入口,经高速泵加压后,在多级过滤器和反渗透膜的作用,最后由淡水泵输送至下游各级用户,保证各设备的可靠和稳定是一项重要的作业。
1 平台造水机控制系统升级改造并增加与中控系统的通信连接
平台造水机的PLC控制系统采用的是ROCKWELL公司的1746系列,平台投产以来,已经长期运行,随着运行年限的增长,电子元器件老化严重,已经超过规定寿命,故障率也在不断提高。且ROCKWELL公司已经宣布1746系列PLC产品停产换代,不再提供该系列的备件供应,导致无备件维修更换[1]。这种情况直接导致造水机的设备完整性得不到保证,也无法满足平台对淡水的正常需求。
另外,造水机作为独立的小系统运行,没有与中控系统的通信连接,当中控无法对造水机的运行状态和相关参数进行监控,也无法进行远程操作,且在线检查程序和调试维修时只能在现场连接PLC,极为不便。
该项目为解决上述情况,将控制系统从SLC500系列升级到CompactLogix系列CPU及模块,将原程序进行转换,升级为Logix5000程序,并在中控上位机组态及增加画面,读取并显示造水机主要参数,实现实时监控与报警[2]。
1.1 现场存在着的技术问题
1.1.1 程序需要从SLC500转换成Logix5000程序,在保持造水机系统的控制逻辑、控制功能不变的前提下进行优化,使程序运行更加稳定,这要求对AB系列PLC编程的基本方法和指令等有一定的了解和掌握,且需要熟悉造水机的工艺流程和控制逻辑。
1.1.2 造水机控制系统和中控系统的通讯方式,需要实现控制器到工程师SOE站的通讯,和工程师站到操作员站的通讯,选择合适的通讯方式并进行配置,合理规划通讯电缆的铺设位置、走向等,符合安装施工规范。
1.1.3 上位机画面的组态,中控系统使用的是iFIX组态软件,从过程数据的采集,I/O驱动的建立和配置,数据标签的链接等方面,进行合理的设计和配置,保证读数正确和控制功能完备。
1.2 项目实施过程所采取的措施或解决方法[3]
1.2.1 施工前的准备。对控制系统进行一次系统备份,备份的内容为:SLC500控制的程序。对相应工艺流程进行隔离操作,保证系统被独立出来。对整个系统的动力电源和控制电源进行隔离,保证现场施工时不会出现触电等情况。
1.2.2 机架及其相关组件的拆除并安装新的PLC。确认系统已完全失电以后,拆除PLC的电源模块、IO模块、CPU模块和固定机架,在原来的位置安装导轨,并将新的PLC模块以及电源固定在导轨上面,模块的布局按照原系统模块顺序进行排列。PLC模块固定以后,根据新版的系统图纸,对应原来信号线的线标和颜色以及模块上面端子的标记进行接线。CPU安装在第0槽,型号为1769-L36ERM,1槽为数字量输出模块1769-OB16,2槽为模拟量输入模块1769-IF8,3槽为数字量输入模块1769-IQ16。施工全部完成后,仔细检查接线,确保无误后进行系统上电。
1.2.3 PLC程序下载及测试。ControlLogix系统专用的编程软件是RSLogix5000,该项目使用的版本号为V20.12,离线情况下已经为控制器创建项目,建立相应的程序文件和数据文件,建立相应的I/O组态,程序已经事先进行了对照和转换,主程序包含一个主要例程,主要实现的控制功能如下。
(1)高压泵的启停:当泵吸入口压力开关PSL53100无报警时才能启动造水机,按下启动按钮,如果造水机一切正常则输出Master Relay IRY1且自保持,造水机启动。造水机的停机信号有停机按钮,低压开关确认报警IRY5,高压泵马达启动器故障IRY3,还有生产关断ESD信号共4个信号。
(2)TDS的计算和控制:采样现场TDS AE53100分析器的电流值,计算出对应的TDS值,当TDS大于1000时,开始计时240秒,当240s时间到后,TDS仍然大于1000的话,面板上TDS高指示灯亮,排海阀CV-53103阀门动作,将渗透膜出来的水全部排海,不再去淡水储罐。
1.2.4 敷设造水机控制系统至中控的网线并进行网络配置。敷设网线,正确固定在电缆槽架内,尽量避开动力电缆,要注意电缆的弯曲半径不宜过大,从室外进入中控时,做好防水和封堵措施。网线一端接在造水机控制系统CPU卡件的port1口上,另外一端接入中控系统的交换机端口,保证物理连接通畅。
造水机系统通过以太网与中控系统,查询平台已经分配使用的IP地址以后,设置造水机控制系统的IP地址为172.19.3.124。
1.2.5 上位机画面iFIX软件的组态。中控系统上位机软件使用的是Proficy HMI/SCADA iFIX,现已有工程项目,需要新增造水机系统与中控系统的通信点和监控画面,使用OPC通讯方式,RSLink Classic作为OPC服务器,iFIX软件作为OPC客户端,读服务器中的数据并在监控画面进行数据显示,报警和事件记录以及历史趋势等功能。需要实现上述功能需要进行以下几步配置:I /O驱动器配置,过程数据库添加,图形画面新建并进行数据链接。
(1)I /O驱动器配置。I/O驱动器是iFIX与过程硬件进行通讯的接口,需要使用Power Tool进行配置,配置步骤如下:打开OPC_PowerTool软件,点击“Add OPC Server”按钮,建立名为“ab”的Server,ProgID选择“RSLink Classic OPC Server”,把Enable按钮勾上使能。
(2)Add OPC Server配置。点击“Add Group”按钮,建立名为“MW”的组,I/O类型选择Asynchronous,数据更新时间设置为0.2s,把Enable按钮勾上。至此,过程控制中产生的数据由控制器经过RSLink Classic OPC Server服务器采集,再被上位机OPC客户端iFIX软件读取交换,最终以图形颜色变化,数值显示和报警记录的形式在监控画面进行显示,完成了对造水机系统的控制、监控和报警功能。项目实施改造以来,平台造水机运行稳定,没有再出现因控制系统故障造成的停机现象。且在中控系统中添加了监控画面,操作人员可以实时监控,再结合日常现场巡检,对设备的运行状况掌握地更加清楚,达到了预期效果。
该项目虽然只是一个小系统的升级改造,但是在目前大力推进无人化、智能化平台,以及台风模式,远程模式的大背景下,这又是一个典型的例子。许多老平台在平台建设之初,由于各种因素,如费用控制或者是设计欠缺等,现场很多设备没有建立与中控的通信连接。平台仪控人员完全可以梳理控制需求,结合实际,自主动手进行优化改造,不断提高平台控制系统的自动化程度,智能化程度。目前海上平台使用较多的中控系统主要有罗克韦尔、霍尼韦尔、横河机电等公司的产品,学习并掌握程序编写、上位机组态和通讯方式的连接,对提高海上仪表师的技能水平和对中控系统的维保工作大有益处。
2 海上平台简易生活区淡水泵液位控制系统
平台的中控系统将在年度计划停产期间进行整体升级更换,整个平台在停产大修时最高峰有170人同时进行作业。新旧中控系统升级的空档期,与中控关联的现场设备将全部失去控制,需要提前对停产检修期间仍然需要运行的设备的相关信号进行梳理,保证平台的水、电、气、柴油、空调等必备的公用系统能正常提供,生活区淡水便是其中重要的一环。170多人在高温环境下,连续高强度的作业后,日常洗漱、洗澡都非常需要有稳定的淡水提供,这样既能保证作业人员的个人卫生,还能保证平台人员有良好的精神面貌,为整个停产大修和中控升级项目提供良好的人员保障。
平台有两台淡水泵,正常运行时为一主一备,主泵受淡水膨胀罐的液位控制,液位低于900mm时启泵,高于2100mm时停泵,主备泵可以进行切换,且同时两台淡水泵均可以在本地进行手动启停。
如果失去中控系统的控制后,淡水膨胀罐液位将无法监控,淡水泵也失去自动启停功能,如果仍要保持淡水膨胀罐液位的稳定,保证淡水的正常供应,则需要一名操作人员在现场根据实际液位,频繁的手动启停,用水高峰期启停时间的一个周期大致为15min,在停产检修期间浪费一个宝贵的人工。
仪表人员根据现场的液位变送器、泵的安装情况和控制逻辑进行讨论,提出了使用旧的西门子S7-300PLC,自主搭建临时液位控制系统的方案,保证淡水的正常供应。
所解决的现场问题:
中控系统升级过程中新旧系统的空档期,为生活区淡水膨胀罐液位搭建临时控制系统,达到稳定液位的目的,避免出现停泵不及时导致冒罐或者启泵不及时导致抽空的情况。
节约人工时,无需专人守护进行手动启停,达到自动控制的目的。
为停产检修期间平台170余人日常洗漱、洗澡的淡水供应提供保障,既能保证作业人员的个人卫生,还能保证平台人员有良好的精神面貌,为整个停产大修和中控升级项目提供良好的人员保障。
从方案制定、程序编写、硬件安装、调试投用等几个方面入手,在班组内进行分工,由高级技师统筹开展,重点安排今年备考技师的青年员工独立完成各项分步内容,且完全使用与技能鉴定相同型号的西门子S7-300PLC,既达到了学以致用、岗位练兵的目的,又大大检验了队伍能打硬仗的能力。
具体施工方案:
硬件搭建,根据查看现场变送器、泵、本地启停按钮的安装位置,制定出最优的施工方案:①采用西门子S7-300PLC进行搭建,需要电源模块、CPU模块、AI模块、DO模块各1块,230V继电器2个,防爆接线箱1个。②新安装一个差压式液位变送器,高低压引压管线接到从原变送器的泄压口,变送器的信号线采用两线制,接入PLC的AI通道,将0~3000mm液位信号转换为4~20mA,传入PLC处理。③PLC经逻辑运算后,输出两个DO信号到230V继电器的线圈,分别为自动启动信号、自动停止信号。其中自动启动信号接线圈的常开点,再与现场的手动启动按钮并联;自动停止信号接线圈的常闭点,再与现场的手动停止按钮串联。④查看电气图纸后,还需要将中控系统至电气盘柜的PSC控制信号短接。
逻辑设计及程序编写:
①A泵仍然保留原手动控制功能,不做任何改变,作为在B泵故障时的应急措施使用。②对B泵进行自动控制的改造,将PLC输出的自动启停信号按上述要求接到B泵的本地接线盒内。③自主编写PLC的控制程序,实现液位低于900mm时自动启泵(脉冲信号),高于2100mm时自动停泵(脉冲信号),同时增加连锁保护功能,液位低于600mm时将自动停泵一直置1,液位高于2400时将自动启泵信号一直置1。④将PLC上电,下装组态和程序,并进行功能测试,测试结果为到达预期控制要求。
3 结束语
总之,船用造水机是根据船舶应用特殊性而进行专门的设计,在经过多年实践应用得到众多客户的好评。海水淡化设备装置主要用于舰艇、船舶、海洋平台、海岛的生活饮用水处理,处理后的水可以达到生活饮用水标准,也可以再次处理,达到纯净水标准。