石膏分离用过滤式离心机故障分析及处理
2023-01-15史英,刘欢,王超
史 英,刘 欢,王 超
(金川集团股份有限公司镍冶炼厂,甘肃金昌 737100)
离心机为利用离心力进行固液分离的设备,广泛应用于化工、食品、制药等行业。离心机按分离因素可分为常速离心机、高速离心机和超高速离心机;按工艺用途可分为过滤式离心机和沉降式离心机[1]。某冶炼企业的冶炼烟气洗涤除尘过程中会产生大量的酸性废水。在酸性废水处理过程中,硫化后的废水采用石灰+铁盐法将酸根和重金属离子去除,石灰乳中的主要成分氢氧化钙与SO42-、F-在石膏反应器中反应生成硫酸钙和氟化钙沉淀,经反应器溢流后进入浓密机沉降。浓密机底流通过输送泵输送至离心机进行固液分离,石膏渣粉料通过离心机底部分离,滤液则进入缓冲罐泵回送至浓密机。在日常生产中,经常出现离心机振幅过大报警导致离心机故障停机,离心机停机后浓密机内部的石膏无法形成开路,导致浓密机内部的浆液浑浊,扭矩迅速升高,增大浓密机负荷,严重时导致浓密机损坏,同时也会将部分石膏带入中和工序,形成大量中和渣,增加员工卸渣次数。因此,保证离心机的稳定运行对生产系统的正常运转有十分重要的作用。笔者针对DGC160-6.3型过滤式离心机的常见故障进行总结和分析,提出了改进措施,取得了满意的效果。
1 离心机主要技术参数及工作原理
1.1 主要技术参数
DGC160-6.3型过滤式离心机主要包括电机、皮带、主轴、转鼓、滤网、衬网、下料斗、固液转换料斗、料位探测器等部件。离心机外形尺寸为3 160 mm×2 540 mm×2 630 mm,转鼓尺寸为1 600 mm,转鼓容量1 600 L,装料质量上限2 200 kg,整机质量1 500 kg,分离因数573,电机功率160 kW,处理量为2 560 kg/次,设计进料转速为600 r/min,脱液转速为800 r/min,卸料转速为50 r/min,洗网转速为30 r/min。
1.2 工作原理
DGC160-6.3型离心机为立式离心机,进料前转速由0升至600 r/min,转速稳定后打开进料阀门,物料经输送泵通过上、下进料喷头进入离心机,物料在高速旋转过程中会将部分水分滤除,当滤饼厚度足够触碰到料位探测器时,料位探测器回到原位,进料自动阀自动关闭,进入脱液步骤。进液、脱液时间需根据介质的固含量进行设定,在固含量(w)为15%时,进液时间为200~350 s,脱液1 200 s后石膏渣中w(H2O)降至5%。脱液结束后离心机转速降至50 r/min,开始卸料。卸料完成后转速降至30 r/min,洗网后停车。
2 常见故障及处理办法
2.1 离心机振幅过大报警导致停机
由于振幅过大报警而停机是离心机最常见的故障之一,在发生这种故障时要第一时间停机,确保离心机不发生更大的故障[2]。DGC160-6.3型离心机振幅报警设定值为20 mm,当振幅超过设定值后,离心机就会发生故障报警并停车。离心机在进料前需将转速提升至600 r/min,保证在进液过程中过滤掉部分水分。在此过程中,由于前端浓密机的物料浓度产生波动造成物料不均匀,导致离心机转鼓上下重量分布不一致,高速运转过程中就会导致离心机整机振幅过大而报警,甚至停机。
为防止离心机由于振幅过大报警而停机,离心机进料间隔时间不能太长,保证单台离心机停车时间不超过1 h。另外,在进料管道设置旁通连接清水,在洗网过程中将存积在进液管道中的石膏渣清洗干净;同时及时检查上、下进料喷头是否堵塞,堵塞后及时进行清理,前端浓密机固含量(w)控制在15%左右,保证进液均匀;也可在回流管道处增设阀门,进料时通过调节阀门控制进料管道的压力。
2.2 离心机固液转换料斗不在湿位报警停车
离心机卸料完成后,转鼓和滤网上存有一定的石膏,长时间不清洗会导致滤网堵塞,使离心机丧失过滤功能。固液转换料斗是将卸料和洗网过程中干料和湿料分隔的切换装置,在洗网时应保持在湿位,在卸料时保持在干位,而在多次洗网后,部分石膏渣会在卸料位存留,导致转换料斗无法恢复至洗网位,离心机故障报警停车后常会导致无法进料。
为解决上述问题,设定离心机的洗网间隔为每卸3次料洗2次网,确保在干位无物料残留;同时在洗网的过程中,将残留在滤网上的物料清洗干净,每3个月更换一次滤网和衬网,保证过滤效果良好。
2.3 离心机通讯中断无法启动
在生产过程中,操作人员在显示报警后会直接摁下急停按钮,部分离心机设置急停断电保护,造成离心机通讯中断,无法启动设备。急停按钮是用于紧急状态下的处理措施,这种由于员工操作不当而造成的故障应极力避免。
2.4 离心机进料时间过长
DGC160-6.3型离心机正常进料时间为200~350 s。多次进料后,在转鼓形成的滤饼的冲击下,料位探测器会被滤饼挤向转鼓中心,物料厚度也随之增加,造成进料时间超长。
在发现离心机的进料时间过长时,首先取样分析物料浓度,保证物料浓度达到要求后,将料位探测器沿转鼓方向进行多次微调,直至进料时间正常。
2.5 升降速期间振幅大
DGC160-6.3型离心机在进料前有180 s的升速期,转速由0上升至600 r/min,同时在脱液完成后卸料时也存在降速期,转速由800 r/min降至50 r/min。在升速和降速过程中电流和振幅的波动会相对剧烈,主要原因有:①离心机转鼓表面残留的板结物料在洗网过程中未被清洗除去;②离心机升、降速的时间过短,导致转速变化过快产生高电流。
针对上述问题,可将电机变频器升降速时间由50 s上调至转鼓空转时平稳状态所需的时间(约120 s),使转速平稳升高或下降,同时增加洗网水管道的压力,保证洗网时无物料残留。
3 结语
针对过滤式离心机在酸性废水处理过程中的常见故障,通过分析故障产生的原因,提出在进料管道处增设水洗管道、在回流管道处增设阀门,并优化工艺操作细节,以保证离心机运行稳定,具有良好的分离效果。通过不断地调整,在生产过程中离心机的振幅由15~20 mm降至3~5 mm,未出现故障停机,降低了设备维护成本,实现了离心机的稳定运行。