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核电机组热试期间失去外电源安全应对分析

2023-01-14贾京京周建峰

设备管理与维修 2022年5期
关键词:主泵稳压器主变

贾京京,周建峰

(中国核电工程有限公司,北京 100048)

0 引言

华龙一号海外首堆K2/K3核电机组位于巴基斯坦卡拉奇市。该地区常年高温、湿度大。每年的4~8月,昼夜温差可达15℃,湿度可达到65%,湿度差可达到25%。在这种天气状态下,已建好的500 kV(主变)、132 kV(辅变)外线路由于未涂刷防污闪材料,夜间闪络严重,自投运至今已19次突然失电。

热态性能试验(HFT)是在模拟核电厂实际运行工况的条件下,验证系统的热态性能是否与设计规定要求一致。在此阶段,机组尚未完全建设完成,各个系统、设备仍处于验证阶段,自动连锁、逻辑控制尚未完全具备。若在此阶段失去外电源,处于高温、高压考验下的核主辅系统将受到巨大冲击。

鉴于以上情况,需要对HFT期间失去外电源的情况开展对策分析,以确保核主辅系统稳定,设备安全。在HFT期间可能出现以下3种失电情况:①失去132 kV辅助电源;②失去500 kV主电源;③同时失去500 kV+132 kV,柴油机正常启动。

1 失去132 kV辅助电源

HFT期间,6.6 kV母线(2ESA~ESF)主要由主变供电,由辅变供电的6.6 kV公用配电系统(9ESH、9ESI)可以通过快切改由2ESF供电,不影响除盐水制备以及压空运行。鉴于此,失去辅变,对核主辅系统、常规岛系统无影响,对机组安全稳定运行无影响。但是,失去辅变之后,机组外线路将仅有主变供电,机组安全性降低。此时应采取以下措施:①立即终止一切与HFT相关的活动;②稳定RCS压力,停止升温、升压;③组织讨论机组是否降温、降压至常温、常压状态。

2 失去500 kV主变电源

根据机组调试要求,在HFT开始前需开展主辅变切换试验。可以认为在失去主变后自动切换至辅变。若柴油机处于热备用状态,柴油机可以自动启动空载运行。

2.1 RCS处于2.7 MPa/60℃及以下压力/温度平台

RCS系统充水后机组即进入HFT阶段。RCS系统在2.7 MPa/60℃以下(不含)平台时,3台主泵点动,主回路温度处于常温至60℃之间,主泵未运行,蒸汽发生器二次侧无水或准备排水,柴油机处于检修状态。

以RCS处于2.7 MPa的最不利工况来考虑,此时若失去主变,6.5 s(主辅变切换试验结果)后自动切换至辅变(不考虑叠加故障)。在此期间,RCS系统将短时失去RCV上充流量和主泵轴封注入流量,而只有排出RCS系统之外的流量(RCV下泄流量+主泵轴封泄漏流量+其他可知/不可知泄漏量)。由此造成6.5 s内RCS系统产生瞬态压降。

在2.7 MPa压力平台下,降压速率约为0.8 MPa/min。在6.5 s时间内,RCS压降约为0.09 MPa。对一回路基本无影响。此时,若上冲泵未能重新启动,应立即隔离RCV过剩下泄管线,手动关闭RCV258VP,最大限度减少一回路降压速率。由于此时RCS系统为常温状态,因此不考虑失电对RCS温度控制的影响。

在RCS处于2.7 MPa/60℃平台前突然失去主变,应采取以下措施:①立即终止一切与HFT相关的活动;②稳定RCS压力,降压至0.3 MPa;③组织力量对500 kV进行维修复役。

2.2 RCS处于2.7 MPa/60℃至15.4 MPa/291.7℃(未非核冲转)

RCS系统在2.7 MPa/60℃至15.4 MPa/291.7℃(含)平台时,3台主泵正常运行,主泵未运行,蒸汽发生器二次侧正常水位,柴油机处于热备状态。

失去主变后,将会导致一回路压力波动过大,主泵短时丧失轴封水,主泵顶轴油泵无法投运。整体来说,可能出现以下两种情况:

(1)主回路骤冷收缩,造成稳压器水位快速下降,一回路压力快速下降。若在降至P11(13.9 MPa)时未闭锁,将导致安注信号触发。由于3台主泵停运,一回路温度不断下降,有可能会偏离技术规范,超出P/T图范围。需采取以下措施:①失去主变后,立刻确认主蒸汽隔离阀及旁路阀关闭。关闭蒸汽发生器排污,防止主系统温度降低。同时启动一台辅助给水泵,以维持蒸汽发生器水位;②热试开始前,确认安注信号已闭锁,不会导致安注误触发;③若一回路温度降低过快,使用辅变应急启动一台主泵,控制一回路降温速率;④若余热排出系统与主系统未连接,需及时调整TSA设定值,保证TSA阀门不能开启,通过TSA稳定TRII在当前值。若已连接,调节余热排出系统热交换器流量,稳定TRII在当前值;⑤关注泵房循泵、重要厂用水泵轴封水源压力在0.4 MPa.g,关注冷源运行参数。

(2)稳压器水位上升导致一回路压力上升,导致稳压器安全阀动作。若液位上升过高可能导致安全阀带水排放,无法回座,从而形成一回路小破口。采取上述措施的同时,仍需采取以下措施:①密切监视一回路压力、温度,控制稳压器水位稳定;②适当通过电加热器、稳压器来控制稳压器水位;③控制辅助给水流量,调整温度。

失去主变后,对主泵应采取以下措施:①若主泵转速<1400 r/min顶轴油泵未启动,则手动启动顶轴油泵,监视主泵惰转过程中的各项参数;②主泵完全停运后,则手动停运顶轴油泵;③投入停车密封,将主泵置于安全位置。

在切换至辅变运行期间,核岛厂房内客梯、货梯不可用,0 m/8 m气闸门不可操作,吊车/行车不可用,正常及应急照明短时失去。同时造成装卸料系统停电,影响燃料传输及运转。需采取以下措施:①电源切换后第一时间安排检查客梯、货梯,避免人员困住。现场工作期间,人员需携带手电,避免失电期间人员慌乱、误操作;②热试期间避免安排吊车/环吊、装卸料系统以及气闸门相关工作。若必须执行,需编制专门的风险预案,确保主变失去后能安全恢复。

在2.7 MPa/60℃至15.4 MPa/291.7℃(含)平台期间,失去主变时应采取以下措施:①立即终止一切与HFT相关的活动;②稳定RCS压力、温度,降压、降温至常温、常压。降温降压过程中关注技术规范,避免超出P/T图。若有必要,使用辅变启动一台主泵维持一回路温度;③为防止堆坑水泥受热变形,电源切换完成后要立即恢复WNC/WEC冷冻机,恢复CPV/RRV系统的运行;④组织力量对500 kV进行维修复役;⑤确认主泵再循环阀(RCS906/912/936/942/966/972VP)均断电且主泵停运后不会打开,确保主泵正常停运;⑥热试开始前闭锁安注信号、防误稀释信号;⑦广播告知全场失去主变,组织人员对客货梯内人员进行救援。

若失去主变区间,凝汽器处于真空状态,则额外采取以下措施:①将TGO/TTL系统设备切至EEP供电。电源切换后立即恢复二回路冷源WCI/WCW/CFI系统的运行,确保TTL系统的油温<45℃;②采取措施避免TTL润滑油进水。

2.3 机组非核冲转期间

非核冲转期间,RCS系统在失电状态下与2.2节描述一致。常规岛方面,正在运行的循环水泵/凝结水泵/低加疏水泵停运,启动给水泵由于失去冷却水失电后不再启动,蒸汽发生器供水由辅助给水泵供给。

以最不利工况(转速从450 r/min升至1500 r/min)考虑。此时若失去主变,就地将对汽轮机手动打闸(约1 s),关闭主汽门,蒸汽不再进入汽轮机。此时由于RCS系统持续供热,蒸汽发生器二次侧将憋压直至主蒸汽安全阀起跳,蒸汽排入大气。6.5 s后,辅助给水泵启动,蒸汽发生器水源得到保障,U形传热管不会裸露出水面,一回路压力边界完好。此时需隔离主蒸汽管线,打开蒸汽管线疏水阀,利用TSA稳定一回路温度,保证TSA阀门不能开启,避免RCS温降过快。

汽轮机方面,失去主变后,油/定子冷却水系统停运。汽机疏水继续,凝结水抽取不可用,蒸汽排放至凝汽器不可用。此时汽轮机的主要工作是稳定停运。应确保在非核冲转前以下工作已完成:①TTL系统柴油机带载启动逻辑已验证,设备能正常投入运行;②TGO系统柴油机带载启动逻辑已验证,设备能正常投入运行。

失去主变后,应立即采取以下措施,确保汽轮机稳定停转:①汽机打闸,关闭主汽门;②确认TTL盘车启动;③确认TGO密封油系统启动。

3 同时失去500 kV主变和132 kV辅变电源

若现场主变、辅变均失去,且应急柴油机在热备用状态下,柴油机将自动启动并对部分系统供电(热试前已完成柴油机满负荷带载试验,可自动启动并带载)。此时,现场状态除具备第1、2节的所有特征外,启动应急柴油机最主要的目的是导出余热,保证WES/WCC/RCV/RBM/WSC等必要的辅助系统运行,保障汽轮发电机组安全,使机组能够从热态顺利恢复至冷态。考虑到此时机组仍处于建设阶段,SBO(应急柴油机失效)工况下EES启动为RSI011PO供电并提供主泵轴封的功能尚未验证,故SBO工况不纳入讨论范围。

与失去主变相比,同时失去辅变的主要影响在于全场辅助系统不可用,对机组影响最大的在于失去主压空和除盐水电源。考虑到应急压空带载试验已在柴油机带载试验中予以验证,失去主、辅变时,除盐水泵停运,除盐水箱中贮存的除盐水无法提供到下游系统中。故热试期间,锅炉房水箱、除氧器、内置换料水箱、安注箱、非能动水箱等除盐(除氧)水储罐需保持在高液位运行,以保证停电情况下机组能稳定的降温降压。

4 结束语

核电机组调试期间,水、电、气、汽源是正常开展调试工作的必要前提条件。在热态性能试验期间,维持电源的稳定运行,对系统、设备的安全运行至关重要,是确保项目建设工期的前提条件。通过以上分析,热试期间若失去外部电源,应采取以下措施进行应急处理:①立即终止一切与HFT相关的活动;②稳定RCS压力、温度,降压降温至常温常压。降温降压过程中关注技术规范,避免超出P/T图;③组织力量对失电电源进行维修复役;④关注主泵状态,确保主泵能正常停运,并维持在稳定位置。确保TTL系统的油温<45℃,避免TTL润滑油进水,汽轮机能稳定停运;⑤电源切换完成后要立即恢复WNC/WEC冷冻机,恢复CPV/RRV系统的运行;⑥热试开始前闭锁安注信号、防误稀释信号;⑦失电后及时广播通知,安抚现场各类人员,避免混乱。

主变、辅变若能保持定期停役清扫,可大幅度降低突然失电的风险。但是受制于当地经济局势及其他原因,巴基斯坦国家电网不允许主变/辅变停役清扫,仅在突然失电后方可进行短期的清洁工作。为保证电厂内设备安全,可采取以下两种措施:①对外电网进行定期带电清洁;②涂刷放污闪油漆。

上述措施中,前者需要专业设备及工人,目前调研当地不具备实施条件,需从中国进口。后者需要主变停役35 d方可实施,需要当地电网同意方可执行。不论选择何种方案,均需K2/K3核电机组业主及当局下定决心予以实施。

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