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低振动多级自吸离心泵的设计

2022-11-17唐春仁袁霄吕金喜吴尉陈金平

机械工程师 2022年10期
关键词:离心泵水力叶轮

唐春仁,袁霄,吕金喜,吴尉,陈金平

(江苏振华海科装备科技股份有限公司,江苏 泰州 225500)

0 引言

自吸式离心泵具有自吸性能强、高效可靠等特点,在实际工作及日常生活中被广泛应用,有着良好的市场前景[1]。但目前已有的自吸式离心泵还存在一定局限性,如大流量、高扬程参数的自吸式离心泵规格少,多级自吸离心泵存在效率低、振动大等问题。因此本文设计了一款大流量、高扬程、低振动多级自吸离心泵并进行测试,介绍该结构形式的自吸离心泵综合性能,供有关人员参考。

1 结构设计

1.1 主要设计参数和技术指标

低振动多级自吸离心泵(280CYZ-180)的设计参数如表1所示。

表1 280CYZ-180低振动多级自吸离心泵设计参数

振动要求如下:泵组额定工作时的振动烈度≤4.5 mm/s;机组机脚振动加速度≤128 dB。采用单级隔振弹性安装,隔振装置隔振效果满足如下要求:20~200 Hz频段不低于15 dB,250~2500 Hz频段不低于20 dB,3150~10 000 Hz频段不低于25 dB。

1.2 结构设计

机械效率暂定ηm=0.96,经计算单级叶轮总效率η=ηh×ηv×ηm′×ηm=0.748。考虑4级叶轮串联和自吸因素,泵组效率预估在68%左右,此时轴功率P=ρɡQH/(1000η)=162 kW,在此方案基础上优化水力设计,控制各级叶轮之间的损失,可以确保能满足参数要求。最终采用4级叶轮串联的卧式结构,首级和第三级采用叶轮与导叶组合,第二级和第四级采用叶轮与蜗壳组合,自吸形式采用外混式,第四级叶轮为自吸叶轮,前两级叶轮与后两级叶轮背靠背布置来平衡部分轴向力。

在此结构下单级叶轮比转速ns为

C值越大,泵的抗汽蚀性能越好,C值的大致范围如下[2-3]:对于抗汽蚀性能高的泵,C=1000~1600;对于兼顾效率和抗汽蚀性能的泵,C=800~1000;对于不要求抗汽蚀性能、主要考虑提高效率的泵,C=600~800。

本泵属于兼顾效率和抗汽蚀性能的泵,结构形式和水力设计均可行。最终结构如图1所示。

图1 280CYZ-180泵组结构图

2 水力设计与分析

2.1 低脉动水力模型设计

为了能够有效地降低压力脉动,叶轮采用5长、5短叶片,导叶采用7叶片的结构形式。为了便于制造和加工,各级叶轮的水力模型一致,第一级导叶和第三级导叶的水力模型一致,叶轮导叶模型和整体水力模型如图2、图3所示。

图2 叶轮导叶模型

图3 整体水力模型

2.2 水力分析

流域模型中叶轮部分为旋转区域,其他部分为静止区域,这些区域通过interface面相互连接。进口采用速度入口,出口采用压力出口,固体边界采用无滑移壁面条件,近壁区采用标准壁面函数。旋转区域采用多参考坐标系(MRF)模型。采用SIMPLEC算法求解压力-速度耦合方程。动量、湍动能、湍动耗散率方程的对流项均用二阶迎风格式进行离散,残差收敛精度设置为10-5。对叶轮和导叶部分采用非结构化网格,进口和出口部分采用结构化网格,单级的整体网格数量约为634万,划分后的网格如图4所示。

图4 网格划分

1)叶轮导叶模型分析。对第一级叶轮和导叶进行CFD流场模拟,从模拟结果来看,在额定工况流量为280 m3/h、转速为1450 r/min时,扬程为52.1 m,水力效率为78.5%。又预估容积效率为96.8%,轮盘效率为95%,计算得到泵效率为72.2%。提取高速工况点流量为280 m3/h的流场。从图5和图6可以看出,叶轮流域中的流场分布较为均匀。

图5 第一级叶轮内速度矢量图和静压云图

图6 第一级导叶内流场速度矢量分布

2)叶轮蜗壳模型分析。对第二级叶轮和蜗壳进行CFD流场模拟,从模拟结果来看,在额定工况流量为280 m3/h、转速为1450 r/min时,扬程为52.3 m,水力效率为85.8%。又预估容积效率为96.8%,轮盘效率为95%,计算得到泵效率为78.9%。提取高速工况点流量为280 m3/h的流场。从图7和图8可以看出,叶轮流域中的流场分布较为均匀。

图7 第二级叶轮内速度矢量图和静压云图

图8 第二级蜗壳内速度矢量图和静压云图

3 低振动设计

3.1 泵组转子动平衡控制

转子是泵组的关键部件之一,动平衡的精度等级会直接影响油泵的机械振动,所以动平衡精度等级的选择至关重要。允许不平衡质量越小,越能保证设备的可靠性,减小振动及噪声。残余不平衡质量产生的离心力作用于整个转子,使得两轴承支撑的悬臂产生扰动力,该力不断地向轴承传递,并与轴承产生的振动相交汇,若出现固频接近时,则会引起共振,向底座扩散,导致振动噪声加剧。在对本泵组进行动平衡时,转子部件包括泵轴、4只叶轮、机械密封动环、轴套、叶轮锁紧螺母、冷却风扇、泵联等所有随泵轴转动的零部件,最终转子不平衡质量控制在0.3 g左右。

3.2 关键件制造工艺

导叶等过流壳体采用失蜡精铸工艺,表面铸造质量比砂型铸造件表面铸造质量提高3级,可显著减少水泵过流部件的摩擦损失,有助于提高泵组效率并减小振动和机械噪声,采用五轴数控铣床加工叶轮,让叶片获得较低的表面粗糙度,可比普通铸造叶片表面质量提高3~4个等级,减小了泵腔内的水力损失,也降低了内流场压力脉动的主、谐频峰值[4]。

3.3 电动机减振降噪控制

电动机振动噪声的大小取决于机械源振动噪声、磁源振动噪声和空气动力源振动噪声[5]。从以上3个方面严格控制电动机的振动噪声值,最终将电动机参数控制为:机脚振动加速度总级≤115 dB,振动烈度≤2.8 mm/s,噪声≤75 dB(A)。

4 样机验证

280CYZ-180低振动多级自吸离心泵样机试制成功后,搭建测试台架对其进行全性能试验,测试台架保证泵组基座稳定,避免管路固定支架连接在泵测试基座上[6],测试台架如图9所示。

图9 280CYZ-180泵组测试台架

最终主要技术指标与实测值对照情况如表2所示。

表2中显示泵组效率为67.73%,水力分析的单级水力模型效率分别为72.2%和78.9%,由于是4级叶轮串联,会有部分容积损失,总效率约为72%,本泵为自吸泵,效率一般会降低4%左右,最终与实际泵组效率67.73%接近。

表2 280CYZ-180低振动多级自吸离心泵要求值与测试值对照表

5 结论

本文根据参数指标研制了280CYZ-180低振动多级自吸离心泵,进行了结构设计、水力设计与分析、低振动设计,最终生产出样机并进行全性能的测试。测试结果表明,该泵结构合理、性能可靠,实际效率与设计计算的效率相符,各项指标均满足研制要求。

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