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机车检查坑的病害优化整治

2022-11-02张贵基

铁道运营技术 2022年4期
关键词:边墙垫板扣件

张贵基

(中国铁路南宁局集团有限公司 玉林工务段,工程师,广西 玉林 537001)

1 病害概况

近年来,使用年限已久的机车检查坑很多病害逐渐暴露出来,特别是轨道部分存在比较严重的病害,如湛江机务折返所机1道1、2号机车检查坑,每个检查坑长度36m,宽133cm,深93cm,边墙宽度50cm。钢轨扣件形式为扣板扣件,扣件间距为60cm。钢轨直接铺设在砼边墙顶面,无铁垫板无挡肩。经过多年的运营,目前检查坑上钢轨的扣件螺栓严重锈蚀以及折断,螺栓无法重新拔锚,钢轨扣件无法更换,扣件失效率达50%以上,扣件不密贴,导致钢轨扣压力严重不足,边墙出现下沉开裂等,这些病害致使轨道线路几何尺寸严重超限无法整治,严重危及行车安全。

2 原因分析

2.1 结构设计不合理

检查坑设计宽为133cm,而轨道标准轨距为1435mm,按照这样计算,检查坑砼边墙内侧距离钢轨扣件螺栓净距不足2cm,即砼保护层厚度不足。这些扣件螺栓都是在以前修筑检查坑时直接预埋,因此,对于螺栓锈蚀及折断后无法进行拔锚,无法对轨道线路进行整修维护。另外,钢轨直接铺设在砼边墙顶面,轨底与砼边墙顶面无铁垫板无挡肩,钢轨横向阻力及轨距全靠预埋的扣件螺栓支挡(如图1所示),在机车轮对的挤压下,致使受横向挤压力的螺栓容易折断。

图1 轨底无铁垫板无挡肩、边墙下沉开裂

2.2 边墙顶面积水

日常使用检查坑设备时,为了方便检查坑的清洁卫生,在检查坑内侧铺设薄铝皮,在内侧边墙顶面边缘增设了角钢固定薄铝皮,边缘角钢比边墙砼面高出,使日常清洗机车的污水不能及时排出,导致边墙顶面积水浸泡扣件螺栓底部,致使扣件螺杆容易锈蚀折断。

2.3 检查坑修筑时为素混凝土

修筑检查坑时整体结构为素混凝土,边墙砼里面没有布置钢筋,由于机车的重量大,检查坑停放的机车,传受到检查坑轨道上的荷载只能通过机车轮对,受力相对集中,在长期受力不均的情况下,相同的截面,素砼结构抗压抗剪强度比钢筋混凝土结构低,因此,导致边墙因下沉不均容易开裂(如图1所示)。

3 传统整治方案分析

传统整治方案是凿除边墙重新浇筑预埋螺栓:拆除边墙砼,然后基础植入牵钉连接,重新浇筑边墙砼并重新预埋螺栓,重新更换扣件,钢轨的扣件还是保持原来的类型,检查坑的结构及几何尺寸保持原样,即宽133cm,深93cm,边墙宽度50cm。

此方案从表面上边墙砼是重新浇筑,暂时消除了检查坑边墙下沉开裂的病害,同时钢轨扣件螺栓也是重新进行预埋,重新更换新扣件,钢轨的扣压力也暂时得到解决。但是扣件无挡肩的问题还没有解决。因为扣件无挡肩支撑,就不能保证轨道超限轨距的调整,这才是需要解决的重点问题。另外,检查坑的宽度还是维持原来的133cm,检查坑砼边墙内侧距离钢轨扣件螺栓净距仍然不足2cm,即砼保护层厚度不足。在使用过程中,依然出现类似的病害问题,锈蚀以及折断的螺栓无法重新拔锚,钢轨扣件无法更换,边墙有可能还出现下沉开裂现象,对后期的病害整治造成困难,投入的劳力多,整治效果差。如果每次都靠拆除边墙砼重新浇筑大修来整治,那么投入的费用大,而且大修周期短,也影响机车检查维修的使用。因此,传统方案只是治标不治本,并没能达到整治病害的真正效果。

4 优化整治方案

4.1 方案概述

方案设计主要针对检查坑结构设计不合理进行优化补强:凿除边墙顶部,重新浇筑钢筋混凝土并加宽边墙,采用MQ-1型扣件。凿除检查坑既有边墙顶部30cm,对边墙顶面侧面分别植入牵钉,梅花型布置,在检查坑边墙的立面和顶面绑扎钢筋笼,然后采用C30砼浇筑修复边墙,并加宽边墙14cm,使检查坑宽度由原来的133cm改为105cm(如图2所示),在边墙上预埋MQ-1型扣件螺纹道钉套筒(主要是连接螺纹道钉用),最后安装MQ-1型扣件(如图3所示)。

图2 方案设计图

图3 MQ-1型扣件组装图

4.2 方案作用

采用C30钢筋混凝土局部翻修边墙顶部可以使边墙顶部形成一个梁体结构,很大程度提高了边墙的整体受力,可均匀分布机车轮对对边墙的作用力,削除边墙因受力不均而出现的下沉开裂病害。

采用C30钢筋混凝土加宽边墙14cm。根据机车检查坑的使用要求,检查坑的宽度不能小于105cm,而原来检查坑的宽度为133cm,当把宽度改105cm时,每侧的边墙最多只能加宽14cm。加宽边墙14cm后,检查坑宽度由原来的133cm变为105cm,边墙距离螺纹道钉的宽度由原来的不足2cm加宽14cm后可达到将近16cm。加宽14cm的边墙,主要是为了有足够的空间埋设螺纹道钉套筒,可有效地安装MQ-1型扣件,同时解决了边墙内侧距离扣件螺栓净距不足2cm时难以进行螺栓重新拔锚问题。

MQ-1型扣件是一种新型的组合扣件,主要由螺纹道钉、铁垫板、T型螺栓、弹条、轨距块、缓冲垫板、轨下垫板等组成。它的优点比较突出,比如轨底设有铁垫板且有挡肩,铁垫板有四根螺纹道钉固定,解决了轨底与砼边墙顶面无铁垫板无挡肩,钢轨横向阻力及轨距全靠预埋的扣件螺栓支挡的不合理问题,使用弹条扣件,使扣件更密贴,能够解决之前扣件不密贴扣压力不足问题。总之,采用MQ-1型扣件,能够解决掉之前扣件存在的问题和不足,可整体提高钢轨的扣压力,实现任意调整钢轨的轨距水平,螺杆锈蚀或折断时也能任意重新拔锚,可以让一般的病害只通过日常维修保养就能够解决,延长了设备的大修周期。采用MQ-1型扣件同时提高了检查坑轨道线路的稳定性,减少了日常维修保养投入的劳力,使检查坑的病害真正得到了综合整治(如图4所示)。

图4 采用MQ-1型扣件整治后的效果

5 结论

2021年8月对湛江机务折返所机1道1、2号检查坑病害进行大修整治,采用了新技术、新材料和新工艺相结合的优化整治方案,对传统结构设计不合理的检查坑边墙进行优化补强,使检查坑病害得到有效整治,并且效果明显:一是检查坑边墙顶部30cm部位改为C30钢筋混凝土梁体结构,能够均匀分布机车传递的荷载,大大提高了边墙的整体受力,让边墙下沉开裂的病害得到有效地整治。二是采用C30钢筋混凝土加宽边墙14cm,可以有效地安装MQ-1型扣件。采用MQ-1型扣件,不但可以任意调整钢轨的轨距水平,提高了钢轨的扣压力和轨道线路的稳定性。整治后的检查坑经过一年多运营中检查,目前未发现轨道几何尺寸有任何变化,钢轨扣压力保持良好,未发现有扣件失效的现象,真正消除了设备安全隐患,延长了检查坑的使用寿命。

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