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缓冷水质对铜冶炼炉渣缓冷效果的试验与分析

2022-10-27

湖南有色金属 2022年5期
关键词:中水外壁深井

饶 晖

(江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西 贵溪 335424)

铜作为一种自然资源,我国对外国的依赖性非常大,在铜冶炼生产当中,经常会产生很多的炉渣废物,如贵溪冶炼厂每年产出160余万t炉渣,这些炉渣主要为闪速炉渣、转炉渣和卡尔多炉渣,混合后的炉渣含铜品位低,如果将这种铜渣进行直接回炉,回收率极低,因此渣选矿[1]孕育而生,而炉渣缓冷[2]工序则是铜冶炼工厂的重要危险源。

1 炉渣缓冷的应用

炉渣缓冷的方式分为自然缓冷和冷却水缓冷两种,自然缓冷是指熔炼系统的炉渣通过排渣溜槽排入渣包,渣包装好炉渣后,由渣包车将热渣运输到渣缓冷场包位,静置进行自然降温的过程,自然缓冷时间视渣性而定。冷却水缓冷是指自然缓冷结束后,开启对应渣包的冷却水,对热渣进行水冷降温的过程。翻包前,人工用测温枪对待翻渣包外壁测温,翻包标准设定为外壁温度≤50℃,否则调入二次缓冷,其流程图如图1所示。

图1 炉渣缓冷流程图

炉渣缓冷虽然为浮选创造了基础条件,但也存在缓冷和倒渣过程中发生放炮[3]的重大安全隐患,几乎每年都发生炉渣放炮炸伤人员和烧毁车辆的事故,甚至有个别铜冶炼工厂因放炮,造成周边居民房屋烧毁等,严重威胁着现场作业人员和周边设备设施的安全。生产实践中,发生炉渣放炮,有三种原因:冶炼后的渣性不稳定、不同炉渣混装入渣包、缓冷水质的影响。本文着重针对缓冷水质对炉渣缓冷的效果和影响展开试验研究。

炉渣缓冷水全部收集后循环使用,由于高温炉渣在水冷的过程中会蒸发大量的水(以贵溪冶炼厂的两个缓冷工序为例,正常情况下,每天消耗1 000~1 400 m3水),因此需要补充大量的水。

铜冶炼的生产过程中,有大量的废水产生,为节约水资源和避免污染环境,试验使用中水、反渗透水、深井水、回水[4]、工业新水作为炉渣缓冷介质对炉渣缓冷的效果,寻求一种或多种既能有效节约水资源,又能确保炉渣缓冷安全的工厂废水。

2 补加不同水试验与效果

2.1 中水

中水即硫酸车间的废酸和各车间收集过来的废水[5],通过硫化工序(添加硫氢化钠反应除铜除砷)+石膏、废水除氟工序(添加石灰乳及硫酸铝除氟)+中和电化学(添加石灰进一步除砷)后的水。

2.1.1 中水缓冷试验

12月11日,缓冷工序正常作业和缓冷水池液位允许的前提下,补加中水,约18 m3/h。

2.1.2 中水缓冷效果

补加中水的第四天,渣包包壁开始出现白色结晶盐,达到翻包温度时,开始翻出整包,锤打机破碎整包表面后,整包内部温度仍有250℃以上,破碎后炉渣中心为高温红心炉渣。为了翻包的安全,12月18日,停止补加中水试验,直至12月22日,才不再翻出整包和红包,包壁和炉渣表面白色结晶盐逐渐消失。本次共补加中水约1 360 m3,翻出整包186个,其中红包142个,见表1。

表1 补加水中情况

2.2 反渗透水

反渗透水是动力车间利用反渗透(RO)纯水装置去除工业自来水中的微量难熔盐、微生物、有机和无机杂质颗粒等,经过一、二级反渗透系统过滤和脱盐后,未能通过RO膜组的含有杂质废水。

2.2.1 反渗透水缓冷试验

8月14日,缓冷工序正常作业和缓冷水池液位允许的前提下,补加反渗透水,约20 m3/h。

2.2.2 反渗透水缓冷效果

试验期间共补加约1 560 m3反渗透水,渣包外壁只有少量白色结晶盐,翻渣正常,未翻出整包和红包,见表2。

表2 补加反渗透水情况

2.3 深井水

深井水是备料车间用以储藏精矿库内的渗水,防止铜精矿浸水,而在精矿库内向地面以下深挖6 m左右的深井中的水。

2.3.1 深井水缓冷试验

6月30日,缓冷工序正常作业和缓冷水池液位允许的前提下,补加深井水,约24 m3/h。

2.3.2 深井水缓冷效果

试验期间共补加约530 m3深井水,渣包外壁只有少量白色结晶盐,未翻出整包和红包,见表3。

表3 补加深井水情况

2.4 回水

回水是渣选矿经过选别作业后的精矿和尾矿矿浆,输送至精、尾矿浓密机进行浓缩、沉降,并添加石灰或碳酸氢钠作为pH调整剂,浓密机溢流出的弱碱性水。

2.4.1 部分回水缓冷试验

2月26日,缓冷工序正常作业和缓冷水池液位允许的前提下,补加回水,约40 m3/h。

2.4.2 部分回水缓冷效果

补加回水的第五天,渣包包壁出现白色结晶盐,达到翻包温度时,开始翻出整包,锤打机在翻包点破碎整包后,整包中心为红包,炉渣表面有白色结晶,随着补加回水时间越长翻出红包数量越多,前期翻出的红包为固态红心的炉渣,后期翻出的红包为高温液态炉渣,严重威胁到人员和车辆的安全。3月5日,为了翻包的安全,停止补加回水试验,直至3月11日,才不再翻出红包,包壁和炉渣表面白色结晶逐渐消失。试验期间共补加生产回水约3 740 m3,翻出整包143个,其中红包129个,见表4。

表4 补加回水情况

1.全回水缓冷试验。渣包车从熔炼车间连续运来四个装满热渣的渣包防置在指定包位上,完全使用回水进行喷淋冷却。

2.完全回水缓冷效果。全使用回水喷淋缓冷,渣包表面出现大量白色结晶盐,总缓冷时间55 h以上可满足渣包缓冷要求,可以翻包,见表5。翻包时有整包、红包,大块比较多,不易摔碎。

表5 完全使用回水情况

2.5 工业新水

工业新水是指取自地下的井水、江河湖泊的地表水或市政管网的自来水,通过一般净化后,提供给工厂使用的工业用水。

2.5.1 工业新水缓冷试验

渣包车从熔炼车间连续运来四个装满热渣的渣包放置在指定包位上,完全使用工业新水进行喷淋冷却。

2.5.2 工业新水缓冷效果

完全使用清水喷淋缓冷,渣包外壁基本无白色结晶盐,总缓冷时间约31~32 h即可满足渣包缓冷要求,可以翻包,见表6。翻包时无整包、红包,无大块,易摔碎。

表6 完全使用工业新水情况

3 试验分析

3.1 中水与回水

该两种水对炉渣缓冷产生负面影响,主要原因是水中添加了含有Na+、Ca2+离子的药剂,进入炉渣缓冷过程中,水中的Na+、Ca2+离子在高温的作用下,迅速形成结晶盐,在炉渣缓冷过程中填满炉渣表面裂缝,使得冷却水进入不了炉渣内部进行降温;渣包外壁形成类似保温层的结晶盐,渣包内的高温无法散发出来。补加中水或回水的前3~4 d还能正常维持炉渣缓冷,补加时间越长,Na+、Ca2+离子浓度越高,恶化程度越严重,即使渣包外壁温度已达到规定翻包温度以下,翻出来的炉渣易形成大块,甚至翻出整包,整包中心仍存在高温液态炉渣和红包等现象,停止补加中水或回水后,对渣缓冷仍持续产生4~6 d的负面影响。

3.2 反渗透水、深井水和工业新水

该三种水对炉渣缓冷起到了积极作用,翻出来的炉渣易碎,无大块,无整包,内部炉渣与渣包外壁温度基本一致,达到了炉渣缓冷的预期效果。

4 结 论

近几年,贵溪冶炼厂为了渣选炉渣缓冷工序的安全,严格控制缓冷水的使用,当缓冷工序需要补加水时,坚决不使用含有Na+、Ca+离子的废水,而是以反渗透水和深井水为主,工业新水为辅,同时强化操作人员严格执行炉渣缓冷工艺操作规程,既能帮助工厂消耗部分废水,又有效的杜绝了整包、红包和渣包放炮等现象带来的安全隐患。

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