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氯化钾产品除胺实验研究

2022-10-10赵积龙刘青青包庆山于雪峰

盐科学与化工 2022年9期
关键词:氯化钾室温淡水

赵积龙,刘青青,包庆山,于雪峰

(1.青海盐湖工业股份有限公司,青海 格尔木 816099;2.国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心,青海 格尔木 816099;3.青海省盐湖资源综合利用重点实验室,青海 格尔木 816099;4.青海盐湖三元钾肥股份有限公司,青海 格尔木 816099)

目前氯化钾产品主要有农业用氯化钾及工业用氯化钾。氯化钾作为氯碱行业的大宗原料时,在生产过程中胺含量对氯碱工业安全生产有一定影响,胺含量过高时,电解时会产生大量氮氧化物和三氯化氮,对生产造成安全隐患。各氯碱生产单位对氯化钾产品中的胺含量要求越来越高,工业用氯化钾生产中去除胺或降低胺含量是前期急需解决的问题。文章通过开展利用高温煅烧法、碱性条件次氯酸钾氧化还原法、洗涤法等3种方法的实验,对降低氯化钾中胺含量进行研究及讨论。

1 高温煅烧法除胺实验

1.1 原理

通过高温煅烧降低胺类物质。

1.2 实验主要仪器及设备(表1)

表1 主要仪器设备

1.3 实验步骤

称取约50 g氯化钾样品,精确至0.01 g,将样品置于已设定300 ℃的马弗炉中,煅烧10 min,取出放入干燥器内冷却至室温,进行胺含量测定。

称取约50 g氯化钾样品,精确至0.01 g,将样品置于已设定600 ℃的马弗炉中,煅烧10 min,取出放入干燥器内冷却至室温,进行胺含量测定。

1.4 实验结果(表2)

表2 煅烧实验胺值测定结果

1.5 实验小结

通过测定结果可看出,在300 ℃煅烧,产品氯化钾中胺类物质总量有下降的趋势,变化不是太明显;氯化钾产品在600 ℃煅烧时,无机铵、有机胺都有下降,有机胺下降量较大,下降趋势变化明显。通过实验可以看出通过煅烧法除胺,可将煅烧温度控制在600 ℃,此实验只测定了胺值变化,在600 ℃煅烧时的氯化钾产品中其他含量的变化未进行测定。

2 碱性条件次氯酸钾氧化还原法除胺实验

2.1 原理

通过次氯酸钾氧化还原反应除去物料中的有机胺和无机铵。次氯酸钾溶液在pH值>9时可与有机胺发生反应,在氯碱工业除胺过程中一般在pH值>11的条件下进行。具体反应过程如下:

对无机铵:

2NH3+KClO—H2O+N2H4+KCl

N2H4+2KClO—KCl+2H2O+N2↑

对有机胺 :

2.2 实验方法及步骤

2.2.1 不加次氯酸钾实验

取1 500 g人造钾石盐,加入850 mL水进行加热分解,加热分解过程中采用搅拌器连续搅拌,带料浆温度升至95 ℃时,将料浆移至恒温水浴锅内进行保温沉降。沉降完成后上清液转移至抽滤瓶中进行真空结晶。待液相冷却至室温,对抽滤瓶内料浆抽滤,进行固液分离。抽滤完成后固相在滤纸上晾晒90 min,转入180 ℃高温炉内干燥10 min,取出冷却至室温进行胺值检测。

2.2.2 加次氯酸钾实验(次氯酸钾加入量1 mL或2 mL)

取1 500 g人造钾石盐,加入850 mL淡水进行加热分解,加热分解过程中采用搅拌器进行连续搅拌,带料浆温度上升至95 ℃时,向料浆中加入10% KOH溶液50 mL,并将料浆pH值分别调整至9左右,再向料浆中加入KClO溶液(有效氯含量13%)1 mL,搅拌均匀。将料浆移至恒温水浴锅内进行保温沉降。沉降完成后上清液转移至抽滤瓶中进行真空结晶。待液相冷却至室温,对抽滤瓶内料浆进行固液分离。抽滤完成后固相在滤纸上晾晒90 min,转入180 ℃高温炉内干燥10 min,取出冷却至室温进行胺值检测。

取1 500 g人造钾石盐,加入850 mL淡水进行加热分解,加热分解过程中采用搅拌器进行连续搅拌,带料浆温度上升至95 ℃时,向料浆中加入10% KOH溶液70 mL将料浆pH值调整至10~11,再向料浆中加入KCIO溶液(有效氯含量13%)2 mL,搅拌均匀。将料浆移至恒温水浴锅内进行保温沉降。沉降完成后上清液转移至抽滤瓶中进行真空结晶。待液相冷却至室温,对抽滤瓶内料浆进行抽滤进行固液分离。抽滤完成后固相在滤纸上晾晒90 min,转入180 ℃高温炉内干燥10 min,取出冷却至室温进行胺值检测。

2.3 实验测定结果(表3)

表3 氧化还原实验胺值测定结果

续表3 (Continue)

2.4 实验小结

实验中通过加入KOH、KClO可有效将产品中的胺除去,最低可将总胺降到193 mg/L。1.5 kg人造钾石盐原矿中,KOH溶液添加量控制为70 mL,KClO溶液添加量需要控制到2 mL左右。

氯酸钾氧化还原法除胺过程中,由于KOH与MgCl2反应生成Mg(OH)2沉淀,氢氧化镁沉淀过程形成胶体,在保温沉降过程中提高了沉降速率,沉降时间由实验一的20 min下降到实验二的3 min,沉降速率提高十分明显。

氯酸钾氧化还原法除胺过程中,因KOH与MgCl2反应,成品中Mg2+很低,分析过程中没有检出。

通过添加药剂除胺的办法除胺操作较为简单,但生产中所需消耗KOH的量较大。实验中1 500 g人造钾石盐需添加10% KOH溶液70 mL,折算到吨产品需要消耗KOH固相量在38.9 kg左右,产品生产成本增高。

3 洗涤法除胺实验

3.1 原理

通过淡水溶解有机胺和无机铵的原理。

3.2 实验方法及步骤

取原样500 g,加入低温母液410 mL、淡水80 mL进行搅拌洗涤(一次洗涤),洗涤转速400 r/min,洗涤时间80 min,洗涤完成后采用真空抽滤过滤,待大部分母液抽滤完成后采用淡水均匀淋洗一遍(二次洗涤),消耗淡水量100 mL。滤干后,均匀平铺在方盘中,转入107 ℃烘箱,烘干10 min。

取原样500 g,加入淡水360 mL搅拌洗涤(一次洗涤),洗涤转速400 r/min,洗涤时间80 min,洗涤完成后采用真空抽滤过滤,待大部分母液抽滤完成后采用淡水均匀淋洗一遍(二次洗涤),消耗淡水量100 mL。滤干后,转入107 ℃烘箱,烘干10 min。

3.3 实验测定结果(表4)

表4 洗涤实验胺值测定结果

3.4 实验小结

通过实验,采用洗涤的办法可以降低成品中的胺含量,从操作角度来讲,洗涤法简单且容易在目前装置中实现,但洗涤法收率较低,洗胺时物料中的钾同时带出,影响产量,要合理考虑洗涤后母液的回收使用。

4 结论

高温煅烧法、碱性条件次氯酸钾氧化还原法、洗涤法等三种方法除胺各有优缺点,高温煅烧法在工业生产中不易实现,主要是工艺加装高温炉成本较高;碱性条件次氯酸钾氧化还原法在工艺生产上较易实现,但成本增加较高,需购置工业氢氧化钾及次氯酸钾为生产原料;洗涤法在工艺生产上较容易实现,但洗涤法生产工艺收率影响较大,总胺含量降低较慢。

文章通过对高温煅烧法、次氯酸钾氧化还原法、洗涤法三种方法对氯化钾产品及工艺生产进行小型实验,明确了三种方法都可以降低胺含量,三种方法中碱性条件次氯酸钾氧化还原法降低胺含量的效果较明显。

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