APP下载

石门揭煤立体综合防突技术研究

2022-09-29许朋德万恒州

采矿技术 2022年5期
关键词:防突石门煤体

许朋德,万恒州

(贵州峄兴矿业有限公司, 贵州 六盘水市 553000)

0 引言

石门揭煤易发生煤与瓦斯突出事故,对石门揭煤时发生煤与瓦斯突出的形成机理、防治措施等,众多学者进行了相关研究,解北京等[1]运用匈牙利算法和模拟退火算法,设计开发出石门揭煤瓦斯抽采钻孔参数自动优化设计软件,并将设计钻孔立体地呈现出来。郝建国[2]针对石门揭煤施工时存在的一系列问题,采用了“压裂-固化-预抽”的揭煤技术。李远知等[3]通过数值模拟分析了石门揭煤时间与抽采半径的关系,并进行了现场试验。周震等[4]通过对石门揭煤煤样进行低温冻结试验,揭示了石门揭煤煤体在低温状态下的力学特性。刘军等[5]提出了石门揭煤时采用圆内接多边形的设计方案,并优选出了最佳实施方案。张连伟[6]在石门揭煤期间,通过采用瓦斯预抽、水力冲孔、煤体固化等措施,降低揭煤点及其周围煤层瓦斯含量、瓦斯压力。冯康武[7]采用水力割缝形成缝槽后,在钻孔中同时实施水力压裂的煤层增透方法,增加了待揭露区域煤层的透气性,缩短了预抽时间。汪北方等[8]通过数值模拟方法研究了石门揭煤突出机理,提出瓦斯预抽措施配以改进金属骨架的综合防突技术方案。学者们从煤的力学特性、瓦斯抽采、加固措施等方面开展了研究,基于上述研究成果,本文从空间立体的角度去分析石门揭煤过程中的瓦斯抽采,提出了石门揭煤的立体综合防突技术。

1 石门揭煤突出原理

石门揭煤过程均采用爆破破碎煤岩体,炸药在炮眼中产生的高温高压气体作用于被爆破的煤岩体上,使被爆破的煤岩体产生剧烈的变形和破坏。根据Ⅴon Mises准则,如果煤体内任何一点的等效应力强度σi满足如下关系,则煤体破坏:

式中,σi为煤体在单轴受力条件下的破坏强度,MPa;σd为煤体单轴动态抗拉强度,MPa。

放炮后煤体只有巷道空间方向的自由度,从而使得被爆破煤岩体只能向采掘空间抛出。同时,炸药爆炸产生的扰动冲击波,会促使原本处于吸附-解吸平衡的状态被打破,大量处于吸附态的瓦斯解吸为游离态的瓦斯,使煤层中的瓦斯压力升高,为煤与瓦斯突出创造了有利条件。

瓦斯压力的变化将引起煤岩体有效应力的改变,从而使煤岩体的力学性质如应力、应变和强度特性等发生明显变化。假设瓦斯压力为p,则煤体骨架的有效应力可写为:

式中,σ"为煤体骨架的有效应力,MPa;σ为煤体的应力,MPa;α为瓦斯压力系数,为简化讨论,取为1。

在应力平面内画出有效应力表示的莫尔圆以及实际应力的莫尔圆,如图1所示。图中,AB线为瓦斯压力为0时的莫尔包络线,曲线I为有效应力的莫尔圆,曲线Ⅱ为实际应力的莫尔圆。当瓦斯压力为0时,莫尔圆在包络线AB的里边,见曲线Ⅱ,当瓦斯压力增加时,该曲线向左移动,直到它与莫尔包络线相切,此时煤岩体发生破坏。

图1 瓦斯压力对煤岩强度的影响

由上述分析可知,爆破揭煤不仅会使大量煤岩体朝采掘空间抛出,且爆破产生的冲击波会使远端煤体中的吸附态瓦斯解吸为游离态,使远端煤体的有效应力降低,因此,石门揭煤容易引发煤与瓦斯突出。

2 立体揭煤防突技术

针对石门揭煤过程中容易发生煤与瓦斯突出的问题,众多学者对石门揭煤技术措施进行了研究,其中,在掘进工作面采用扇形钻孔抽采瓦斯,仍然是主流方式。但是,该方式不仅时间长,而且施工钻孔后,由于钻孔内的压力降为大气压力,在地应力及煤层瓦斯压力的共同作用下,钻孔周围的煤体有效应力大幅增加,煤体的原生裂隙大量闭合,形成“瓶塞效应”,大幅降低了钻孔周围煤体的透气性。

在认真分析研究以往揭煤经验的基础上,提出了“以抽为本,立体消突”多层次、全方位的区域综合防突措施。该措施能在煤体内形成纵横交错的孔洞,能有效地改变钻孔周围的应力分布,且增大抽采负压接触煤体的表面积。从而使石门揭煤区域的瓦斯流动遵循Darcy定律:

式中,ν为瓦斯渗流速度;u为瓦斯动力黏度;k为煤体渗透率。

3 工程实践

3.1 煤层概况

某矿 4#煤层为缓倾斜煤层,煤层平均倾角为6°,平均厚度为3 m,煤层厚度大且较稳定,煤心一般呈柱状,有时中夹一层粉末状煤,煤层结构较简单,夹矸一般为 0~1层,为泥岩或炭质泥岩,直接顶板为粉砂质泥岩或泥质粉砂岩,老顶(5 m左右)为灰岩。4#煤层首采工作面实测瓦斯含量为24.21 m3/t,绝对瓦斯压力2.5 MPa,4#煤层具有煤与瓦斯突出危险性。

3.2 揭煤方案设计

针对某矿4#煤层实测瓦斯含量为24.21 m3/t,绝对瓦斯压力2.5 MPa,煤层具有煤与瓦斯突出危险性。本文根据相关规程规范要求,结合石门揭煤区域立体综合防突技术的相关技术思路,提出该矿4#煤层首采工作面上顺槽的石门揭煤工作面施工方案(如图2所示)。

图2 石门揭煤施工方案设计流程

3.3 现场施工情况

为了更快、更安全地揭开4#煤层,在石门距煤层最小法向距离10 m前施工了2个穿过煤层全厚的超前探测钻孔,探明前方煤层赋存稳定,在距离煤层最小法向距离7 m处采取立体区域防突措施,具体措施如下所述。

在 4#煤层首采工作面上顺槽底抽巷左帮,施工2个揭煤钻场,钻场宽4.5 m、深4 m、高3 m,在底抽巷两个钻场内施工穿层钻孔112个,并在石门揭煤工作面施工顺层钻孔 35个。在待揭煤体及两侧15 m的范围内形成纵横交错的抽采钻孔,钻孔竣工平面如图3所示,钻孔竣工剖面如图4所示。

图3 1401回风顺槽区域施工钻孔竣工平面

图4 1401回风顺槽区域施工钻孔竣工剖面

3.4 抽采总量

4#煤层实测瓦斯含量为24.21 m3/t,石门揭煤预抽钻孔控制范围内的瓦斯储量为388 750 m3,根据预抽期间实测的抽采浓度及抽采流量计算,平均抽放瓦斯纯流量为2 m3/min,在累计抽采100 d后,实际抽采瓦斯总量为288 000 m3,瓦斯抽采率高达74.08%。

3.5 区域验证

根据实际抽采的瓦斯量,初步计算可知该石门揭煤区域已消突,按照《防治煤与瓦斯突出细则》,区域防突措施的效果检验时,施工4个钻孔(揭煤区域内的下部、中部和两侧各1个,两侧检验点位于预抽区域内,距边缘不大于2 m的范围)直接测定残余瓦斯含量指标和钻屑瓦斯解吸指标。残余瓦斯含量临界值取8.00 m3/t,钻屑瓦斯解吸指标临界值取200 Pa。

经测定残余瓦斯含量指标和钻屑瓦斯解吸指标均小于临界值,效果检验为无突出危险。掘进至法向距离5 m时进行区域效果验证,区域验证时施工5个钻孔,分别位于石门的上部、中部、下部和两侧,区域防突措施的区域验证采用钻屑指标法,验证结果为区域残存瓦斯含量和Δh2均未超标。

石门揭煤工作面掘进至法向距离1.5 m时,进行了揭开煤层前最后一轮效检,布置5个效检孔。校检采用钻屑瓦斯解吸指标 Δh2和S值,效检结果未超标,无突出危险性。过煤门期间严格按照措施进行工作面日常预测、效检。4#煤层首采工作面上顺槽石门揭煤工作顺利完成。

4 经济效益分析

在安全施工的前提下,通过纵横交错的立体区域综合防突技术,4#煤层首采工作面上顺槽石门揭煤工作顺利完成,显著缩短了揭煤工期,保证了矿井提前投产。措施抽采时间平均缩短3个月以上,产生直接经济效益2700万元,节省了3个月的人工成本、设备折旧费及银行利息等。

5 结论

(1)通过对石门揭煤过程中煤层有效应力的变化进行分析,揭示了石门揭煤发生煤与瓦斯突出的基本原理,针对现今抽采钻孔的“瓶塞效应”,提出纵横交错的立体综合防突措施。

(2)现场试验纵横交错的立体区域综合防突技术,在突出煤层石门揭煤过程中,100 d抽采瓦斯量达288 000 m3,瓦斯抽采率达74.08%,取得良好的抽采效果,使矿井在揭煤过程中节约了时间,节省了人工、设备成本。

猜你喜欢

防突石门煤体
石门二十四景
舟泊石门忆事有作·其一
汉中石门十三品
煤与瓦斯突出防治信息化管理系统构建
注热井周围煤体蠕变过程的渗透率变化规律模拟研究
正交试验下煤体渗透性影响因素评价
浅谈完善我国煤矿防突工作的技术措施
以“中央厨房”为突破口探索时政报道的融煤体之路——以浙江之声为例
天下第一道秦直道:石门关遗迹
动载荷作用下构造煤体动力响应特性研究