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废烟支处理机废烟纸与烟丝精细筛分装置设计

2022-09-27许雄文

设备管理与维修 2022年16期
关键词:筛网长丝烟丝

许雄文

(河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂,河南漯河 462000)

0 引言

FY115 废烟支处理机是将卷接机和封装机剔除出来的残烟支进行处理,使废烟支中的烟纸与烟丝分离,形成合格的烟丝作为掺兑物进行掺配。其处理工艺流程是将喂料机喂入的废烟支经过烟支理支机(含除杂装置)、烟支剖切装置、烟支松散装置、烟支弹打分离装置后进入筛分装置,其中筛分装置是将剖切后的废烟支中的烟纸与烟丝进行筛分,分离后的物料为废烟纸、合格烟丝和烟末。废烟支处理机处理后的考核关键指标为纸中含丝率、丝中含纸率,而筛分装置的筛分效果对上述指标的完成情况会产生一定影响。

1 存在的问题

现有的筛分装置安装在弹打分离装置后,处理后的废烟支直接进入筛分装置,筛分装置采取双层筛分,上层的筛上物为废烟纸,下层的筛上物为烟丝(包括长丝、短烟丝、介于长丝与中长丝之间的碎纸花),下层的筛下物为烟末。在实际生产中,废烟支经理支处理、烟支剖切、柔性弹打松散、筛分分离等工序处理后存在以下两个问题:

1.1 废烟纸中含丝率较高

处理后的废烟支经过筛分分离后的废烟纸中含有一定量的烟丝,随机对处理后的废烟纸进行取样,处理后的废烟纸中含有一定量的烟丝(图1)。

图1 处理后的废烟纸

对抽取的不同品牌的废烟纸进行测试统计,改造前测试的纸中含丝率结果见表1。

从表1 可以看出,处理后的废烟纸中含丝率为0.37%,明显偏高,如不进行挑拣将会形成烟丝消耗,同时这样的废烟纸外倒也不符合烟草专卖内管要求,需要采取人工挑拣或进行二次筛分处理,增加设备的损耗和电能消耗,同时增加职工劳动强度。

表1 改造前纸中含丝率统计

1.2 筛分处理后的烟丝中含有碎纸花

筛分分离后的烟丝中含有长丝、中长丝、短丝和少量的碎纸花,这些碎纸花的尺寸介于长烟丝与中长烟丝之间,在筛分时随同合格烟丝进入物料接料箱,需要配备专人进行把关挑拣,挑拣后才能满足掺兑要求,而生产过程中烟丝流量较大,不能及时将混入的碎纸花挑拣出来,有时需要返工挑拣,挑拣难度比较大。

2 原因分析

2.1 烟纸中含有一定量的烟丝

剖切处理后的废烟支沿着烟支长度方向划开,然后经弹打松散装置进行松散,松散后的烟纸与烟丝直接进入筛分装置,在弹打松散时剖切的烟纸展开,使一部分烟丝完全脱离烟纸,这些分离出来的烟丝随同烟纸进入筛分装置,在振动筛分机的振动作用下,未来得及分离的烟丝再次混入烟纸中,增加了筛分的难度,致使烟纸与烟丝不能有效分离;同时上层的网板设置的规格尺寸偏小,不能将长烟丝与废烟纸快速分离,造成少量长烟丝混入废烟纸中。

2.2 烟丝中含有少量的碎纸花

废烟支经过剖切辊剖切时,剖切刀正好沿着水松纸对接处进行剖切,剖切后烟纸重叠部分在弹打松散装置的作用下松散分离,该处产生的纸花为长条形,这些长条形纸花经过弹打松散装置后有时被截成多段,经过筛分装置处理后混入烟丝中,需要进行挑拣。剖切装置的剖切辊下方设置有清理装置,因专用篦子齿形与剖切辊沟槽之间有间隙,间隙调整不当会出现废烟支堵塞现象,时间久后废烟支中的烟纸被撕裂形成碎纸花,该处产生的纸花为不规则的片状,脱落后进入弹打松散装置,进一步形成小纸花,筛分装置筛分后混入合格烟丝中。

对产生的碎纸花进行分析,进入烟丝中的碎纸花尺寸一般介于长丝与中长丝之间,由于筛分装置采用的是双层筛分,上层的网板用于烟纸与烟丝分离,下层网板用于烟丝与烟末分离,没有将长丝、中长丝和短丝实行分类筛分,这些碎纸花随同处理的烟丝一起进入烟丝收集箱。通过对回收的烟丝结构进行测试,长丝率占比为35.1%,中长丝、短丝的占比达到63.2%,长丝的占比较低,因这些碎纸花在生产过程中不可避免,混入到长丝中很容易挑拣出来。因此,需要对现有的振动筛分装置进行改进,将介于长丝与中长丝之间的碎纸花进行分离,实现烟丝分类筛分。

3 改进措施

根据长烟丝、碎纸花、中长丝、短丝和烟末的结构尺寸,对现有的振动筛分装置进行改造,通过在弹打分离装置出口设计初次筛分装置,将丝纸分离出来的烟丝进行初次筛分,直接进入合格烟丝收集箱,在增加初次筛分装置的基础上设计3 层精细筛分装置,具体实施方案如下:

3.1 增加初次筛分装置

在弹打松散装置出口设计安装筛分装置,满足丝纸分离的烟丝筛分需求。废烟支经弹打松散处理后,烟纸展开后一部分烟丝与废烟纸完全分离,经过初次筛分处理后,完全分离的烟丝与废烟纸分离,进入中层筛网,避免分离的烟丝再次进入烟纸中,减少后工序的筛分负担,使筛分更加彻底有效。

3.2 设计多级筛分装置

根据废烟支处理后的物料不同结构尺寸,设计多级筛分装置,即对现有的双层筛分进行改造,设计3 层筛分装置,上、中层采取网板+筛网组合的模式,即上层的筛网规格依次为Φ5 mm孔板与5 mm×5 mm 筛网组合,筛上物为废烟纸,筛下物为长丝和少量碎纸花;中层筛网规格依次为Φ4 mm 孔板、4 mm×4 mm 筛网组合,筛上物为长烟丝和少量碎纸花;下层筛网规格为Φ1.6 mm孔板,筛上物为纯净的中长丝、短烟丝,筛下物为烟末。多级筛分装置具体结构如图2 所示,筛网具体结构如图3 所示。

图2 多级筛分装置具体结构

图3 筛网结构

对现有的振动筛分装置进行改造实施后,废烟支处理后的废烟纸在上层充分筛分,可以将烟纸中的长丝进行有效筛分,筛分后的烟丝结构为长丝、中长丝、短丝、烟末,其中中长丝、短丝的重量占比较高,中短丝中基本不含有碎纸花,基本上不用挑拣,直接可以作为掺兑物使用;介于长丝与中长丝尺寸之间的碎纸花,即使偶尔出现,由于长丝量相对较少,出来的流量较低,职工把关时很容易发现碎纸花,有效降低了职工的挑拣强度。

4 取得成效

4.1 经济效益

对现有的振动筛分装置进行改造后,烟丝与废烟纸分离较为彻底,纸中含丝率明显降低,随机对处理后的废烟纸进行取样,处理效果如图4 所示。

图4 改造后处理效果

对抽取的不同品牌的废烟纸进行测试统计,改造后测试的纸中含丝率结果见表2。

表2 改造后纸中含丝率统计

从表2 中可以看出,纸中含丝率为0.087%,比改进前的0.370%降低了0.283%。按年生产30 万箱计算,每箱消耗烟丝33.15 kg,共需耗用烟丝量为9 945 000 kg,一次成烟率平均按98.5%计算,全年共出现残次烟支149 175kg,每年增加回收烟丝量为149 175×0.283%=422.16 kg,折算后可多生产卷烟12.73 箱,每箱按2 万元计算,全年约节约25.46 万元。

4.2 社会效益

对现有的振动筛分装置进行改造实施后,将处理的烟丝进行分类筛分,中层筛上物为长烟丝与少量的碎纸花,下层筛上物为纯净的中短烟丝,基本上没有碎纸花出现,而长烟丝量比较少,碎纸花容易挑拣,降低了职工劳动强度;精细筛分装置处理后废烟纸与烟丝有效分离,处理的烟纸中含丝率较低,满足了废烟纸的处理要求,不需要职工进行挑拣或二次处理,节约能源消耗,降低职工劳动强度,同时杜绝造假现象。

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