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电子刹车分泵壳注射成型质量分析及优化*

2022-09-25朱晓东

模具制造 2022年8期
关键词:成型刹车变形

朱晓东

(江苏联合职业技术学院南通分院,江苏南通 226011)

1 引言

电子刹车分泵壳塑件是汽车电子刹车系统的重要组成部分,该塑件应用于汽车刹车系统塑件制造领域,因塑件内部成型结构复杂,采用传统制造工艺铸造成型,成型件一般为铝件或铸铁件,成型工艺复杂,成型周期长,成本较高。随着现代材料技术的革新及注射成型技术的发展,电子刹车分泵壳采用注射成型,塑件具有成型周期短,制造成本低,运行稳定性好等优点,是行业普遍采用的成型制造工艺[1]。塑件在成型过程中,因模具积热、冷却不均等问题,容易造成局部翘曲变形,影响塑件成型质量。通过调研,很多注塑企业在生产类似塑件时容易出现塑件欠注、外观缩水等成型缺陷,影响塑件使用。基于正交试验的电子刹车分泵壳注射成型质量研究拟通过正交试验、结合方差分析结果论证,优化成型参数等措施有效提升塑件成型质量。

2 塑件结构分析

电子刹车分泵壳外形尺寸为141.2×84×74.6mm,采用Pro/E软件建立三维模型[2],图1所示为电子刹车分泵壳三维模型。此形状为电子刹车分泵壳主体,底部有底板,中部有端盖与之密封装配,内部安装电子刹车电机配件,要求控制变形范围、尺寸精度和表面质量,塑件壁厚平均约3mm,部分区域厚度差异较大,最厚处3.5mm,最薄处0.7mm塑件总体积58.4cm3,塑件内部结构复杂,外观容易产生缩水、欠注等成型缺陷。

图1 电子刹车分泵壳三维模型

3 成型材料分析

电子刹车分泵壳成型材料选择PBT+30%GF,即聚对苯二甲酸丁二醇酯添加30%玻璃纤维材质,PBT材料添加30%玻纤后,具有良好的热稳定性及耐腐蚀性,抗应力开裂性能好,在高温状态下抗高温变形小,成型后的塑件具有较好的韧性,同时具有较高的硬度,注射成型运行稳定,常用于汽车门拉手、电器外壳等领域[3]。

4 MoldFlow模流分析

4.1 模型修复与网格划分

将Pro/E模型件导入到MoldFlow CAD Doctor中,为保证塑件的整体强度,塑件内部结构设计加强筋,且内部结构复杂,采用MoldFlow CAD Doctor自动进行优化,去除局部微小特征如小于0.8的倒角及圆角以便提高分析效率,导入MoldFlow进行网格划分,采用点浇口,浇口尺寸2.8mm,网格划分结果如图2所示,采用双层面网格,平均纵横比1.39,网格匹配分比90.3%,接进MoldFlow分析最低指标接近90%,满足分析要求[4]。

图2 网格划分

4.2 成型参数设置

设置MoldFlow分析参数,注塑机型号选择海天MA600注塑机,最大锁模力60t,熔料温度260℃,模具温度80℃,注射时间1.5s,最大注射压力155MPa,注射体积116.792cm3,保压时间6s,最大保压压力155MPa,冷却时间20s,开模时间12s,注射循环时间39.5s,V/P转换最大压力41.69MPa,喷嘴压力控制曲线如图3所示,最大压力50MPa,锁模力曲线如图4所示,当注射时间为2.042s时,最大锁模力为44.62t,满足注塑机控制范围[5]。

图3 喷嘴压力曲线

图4 锁模力曲线

4.3 填充分析

为了提高生产效率,采用1模2腔,模架类型采用二板模,采用阀针热流道系统,通过阀针控制浇口的打开与关闭,如图5所示,浇口采用阀针浇口,通过动态充填分析,如图6所示,通过充填动画模拟,塑件动态充填平稳,充填时间1.56s,塑件能够100%进胶,填充方案初步可行。

图5 阀针热流道系统

图6 填充时间

塑件的结合部位结构较为复杂,壁厚不均,容易产生困气,需注意排气,通过图7熔接等值线分布可以看出塑件充填显示等值线均匀,没有滞留区域[6]。通过熔体流动前沿温度分析,可以得到最大流动前沿温度264.17℃,最小流动前沿温度256.31℃,波前温度显示没有异常,温度差异控制在10℃以内,属于正常注射成型温度范围。

图7 等值线分布

对塑件进行翘曲结果分析如图8所示,总变形最大翘曲0.74mm,最小翘曲0.03mm,X方向的最大翘曲变形为0.51mm,最小翘曲变形为-0.44mm,Y方向的最大翘曲变形为0.31mm,最小翘曲变形为-0.32mm,Z方向的最大翘曲变形为0.72mm,最小翘曲变形为-0.57mm,可见在X、Y方向翘曲变形相对较小,Z方向翘曲变形最大,在注射参数优化时可适当控制Z方向的变形量,使塑件在X、Y、Z3个方向的变形量接近均衡。

图8 翘曲结果分析

5 注射成型质量优化研究

5.1 正交试验设计[7~8]

正交试验能够合理验证多因素对注塑质量的影响且效率高,是行业普遍采用的试验方式,本试验采用正交设计助手软件对塑件Z向翘曲变形过大进行优化研究,因X、Y方向变形较小,选取塑件Z方向的翘曲变形作为试验指标,模具温度(A)、熔料温度(B)、填充时间(C)、保压时间(D)、冷却时间(E)为试验因素进行4因素5水平正交试验,表1所示为L16(45)正交试验水平设计。

表1 L16(45)正交试验水平设计

表2所示为L16(45)正交试验方案结果,从试验结果可知,模具温度(A)对Z方向翘曲变形影响最大,其次为冷却时间(E),熔料温度(B),保压时间(D)、填充时间(C),即A>E>B>D>C,将L16(45)正交试验方案结果与方差分析结果进行验证,方差分析结果如表3所示,正交试验与方差分析结果保持一致,本正交试验结果数据较为准确。

表2 L16(45)正交试验方案结果

图9 正交效应折线图

表3 方差分析

为了能更加直观的反映各因素对Z方向翘曲的影响,绘制正交效应折线如图9所示,各影响因素折线图最低点可以看出,模具温度80℃、熔料温度280℃、填充时间1.4s、保压时间5s、冷却时间30s时,塑件Z方向变形最小,得出最佳组合为A3B4C1D2E4。

5.2 参数优化分析[9-10]

将优化后的翘曲变形结果与优化前的翘曲结果进行对比,优化后的分析结果如图10所示,塑件总翘曲变形最大为0.67mm,最小为0.03mm,变形量比之前减少15.49%,X方向翘曲变形最大为0.45mm,最小为-0.39mm,比之前减少11.58%,Y方向翘曲变形最大为0.29mm,最小为-0.26mm,比之前减少12.7%,Z方向翘曲变形最大为0.66mm,最小为-0.43mm,比之前减少15.5%,在工艺优化后的基础上,调整工艺参数对电子刹车分泵壳Z方向翘曲优化较为明显,使得塑件在X、Y、Z3方向的翘曲变形基本达到平衡,避免塑件由于单一方向翘曲变形过大造成收缩开裂、翘曲、缩水等注射成型缺陷。

图10 优化后的翘曲变形

6 生产验证

将优化后的试验参数组合A3B4C1D2E4设定注射参数,再次进行生产验证,通过多次重复试验,随机抽取样品进行观察,如图11所示,由于塑件在X、Y、Z方向翘曲变形基本平衡,优化后Z方向最大变形0.662mm,最小变形-0.428mm,优化前Z方向最大变形0.723mm,最小变形-0.569mm,变形量降低15.635%,与理论分析数据基本保持一致,塑件表面没有明显外观缩水与欠注缺陷,能够满足生产要求。

图11 优化后的注塑塑件

7 结论

(1)电子刹车分泵壳采用Pro/E软件造型,MoldFlow CAD Doctor对三维模型进行结构优化,初拟成型方案与成型参数,通过模流分析,发现塑件在单一方向Z向翘曲变形过大,容易导致塑件收缩开裂、翘曲、局部缩水等注塑缺陷。

(2)通过正交试验,选取塑件最大翘曲Z向翘曲变形作为试验指标,对模具温度、熔料温度、填充时间、保压时间、冷却时间为试验因素进行4因素5水平正交试验,结合方差分析结果论证,得出最佳组合为A3B4C1D2E4,模具温度80℃、熔料温度280℃、填充时间1.4s、保压时间5s、冷却时间30s时,塑件Z方向翘曲变形最小。

(3)通过参数优化,Z方向翘曲变形为1.09mm,比之前减少15.5%,与其余两方向翘曲基本保持平衡,通过生产验证,实际塑件检测结果与理论分析数据基本保持一致,塑件表面没有明显外观缩水、局部欠注缺陷,能够满足生产要求,为类似塑件注射成型工艺参数优化设置提供良好的理论指导。

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