过断层冲刷带叠加地质构造开采技术实践
2022-09-14王家传董建强邢子任王振龙
王家传,董建强,邢子任,王振龙
(山西保利平山煤业有限公司, 山西 晋城 048200)
山西保利平山煤矿开采3号煤层赋存于山西组下部,煤层厚度为2.65~6.23 m,平均4.90 m,该煤层属全区稳定可采煤层。井田内共有29条正断层,其中三维地震勘探解释的断层20条、巷道掘进揭露9条。3号煤层落差≥5 m的断层4条,落差<5 m的断层25条。井田共发现陷落柱13个,其中三维地震解释陷落柱9个,巷道掘进揭露4个。开采的31017工作面设计推进长度平均为672 m,工作面长度为181.5 m. 工作面于2021年5月开始回采,先后揭露断层冲刷带、断层叠加冲刷带等构造异常区域,为了确保安全高效回采,进行顶板控制为主的风险预控方案编制以及实践探索。
1 工作面构造探测
工作面回采至回风顺槽184 m位置,机尾揭露K14正断层,断层上盘采高3.7 m,煤厚3.1 m,下盘采高4.0 m,岩性为砂质泥岩。回采至208 m位置,揭露一条伴生正断层,断层面位于115架位置,断层落差1.7 m,倾角42°,断层上盘采高3.9 m,煤厚2.9 m,下盘采高4.1 m,全煤;K14正断层面位于115—116架位置,落差1.7 m,倾角42°,回采至277 m位置时,伴生断层结束。根据打钻资料、物探及地质资料分析,该伴生断层落差为2 m,倾角54°. 截止2021年10月28日中班,K14断层面位于44架处,落差2.8 m,倾角47°.根据过构造期间收集资料分析,运输顺槽掘进期间的K9正断层与回风顺槽K14正断层属于共生断层。工作面每推进2 m,断层往运输顺槽方向延伸1.5 m. K14断层由回风顺槽向运输顺槽发展,贯穿整个工作面;回采期间,受K14正断层影响,断层周边15 m范围内顶板破碎,煤层变薄,影响整个工作面190 m. 运输顺槽回采至回采里程302~337 m,回风顺槽侧回采里程434~455 m揭露地质冲刷带。该冲刷带运输顺槽北侧发育有20~30 m无煤区,宽度在30 m左右;随后该冲刷带由南向北煤层逐渐变厚(煤层平均厚度3 m),冲刷带宽度40 m左右,影响整个工作面110 m. 断层冲刷带构造预测图见图1.
图1 断层冲刷带构造预测图
2 断层冲刷带对回采影响分析
1) 煤层冲刷带一般是指水流对泥炭层或煤层的冲蚀,并通常由砂质沉积物充填而成的地质体[1]. 通过平山煤矿开采历史所揭露冲刷带构造情况分析,冲刷带附近巷道一般具有应力增大,瓦斯含量有所增加的趋势。冲刷带内部填充砂质泥岩及细粒粉砂岩,受K14正断层及冲刷带共同叠加作用,断层冲刷带破坏了岩层的连续性,降低了顶板岩层的强度,更容易引起应力集中现象。导致回采过程中拉架移架困难,甚至出现挤架,从而使液压支架支撑不稳或倾斜,容易发生工作面片帮冒顶事故。
2) 断层面周围的煤层和顶板比较破碎,易出现片帮冒顶现象,增加了回采过程中的支护难度和生产安全。
3) 断层冲刷带的影响使瓦斯抽采难度增加,实施本煤层打钻钻孔,煤矸互现,经常穿过无煤区,钻孔偏斜或不到位,容易产生抽采空白带。受构造影响,回采过程中有时会发生片帮而造成工作面瓦斯涌出量增大。
4) 断层冲刷带对采煤工作面煤炭储量产生影响。实测断层最大落差可达4.0 m,冲刷带从端头架至17号液压支架为全岩,损失了大量的煤炭资源,影响了煤炭效益。
5) 断层冲刷带对煤质影响较大,增加回采煤炭含矸率,影响经济效益。
3 过断层冲刷带构造期间开采技术措施
3.1 顶板原岩压力和周期来压规律分析
通过对矿压监测系统数据进行分析,能够快速判断出工作面顶板压力的变化。根据周期来压规律,及时调整顶板控制措施,防止发生顶板冒落事故。在31017工作面和两顺槽安装了一套KJ508矿山压力在线监测系统,工作面布置12个GPD60W(A)矿用本安型无线顶板压力传感器;运输顺槽、回风顺槽分别布置6个GUD300矿用本安型顶板位移传感器。加强过断层及冲刷带期间顶板压力的实时监测,经过采集数据(表1)分析:正常推采情况下,工作面周期来压平均步距为15.2 m;叠加地质构造带位置运输顺槽302~323 m段:工作面周期来压平均步距为13.1 m,明显比正常推采时的周期来压步距小,验证了构造造成顶板破碎,周期来压步距减少的规律[2].
表1 周期来压统计表
3.2 工作面两顺槽采取超前加固措施
在断层前后范围及过断层回采里程段,架设一梁三柱工字钢抬棚对31017回风顺槽、31017运输顺槽顶板超前支护段顶板进行加强支护,确保顶板安全。
3.3 造假顶回风顺槽过断层冒顶区域措施
31017回风顺槽200 m处断层面位置,在掘进期间发生过冒顶,有2 m高冒区,顶板破碎。距离该位置超前30 m,采取加强顶板支护措施:利用原有锚索支护连接长锚索配合工字钢梁形成锚索吊梁,吊梁上使用2.2 m半圆木构造假顶,将锚索吊梁连为整体,随后从吊梁假顶上部至巷道顶板逐层十字交叉搭设“井”字木垛,确保接顶严实,张拉锚索进行紧固,保证超前控顶,防止回采时该段受超前动压影响造成二次大面积冒顶,并利用假顶使断层面上、下盘平缓过渡,确保工作面回采时支架接顶顺利进入断层。
3.4 增加支架增强两巷顶板支护强度
工作面受断层冲刷带影响,煤体承压不均,致使两巷回采煤壁鼓出严重,工作面长度增加。在工作面推采至断层20 m前,补增2架液压支架、2个刮板溜槽。增加支架后,加强机头机尾三角区支护强度,也便于过构造时根据工作面揭露情况进行工作面机头机尾的调斜。
3.5 注马丽散超前加固煤体
运输顺槽推进至260 m处时,受断层冲刷带的叠加影响,冲刷带揭露位置煤岩交接受超前动压,煤体松软,煤壁易出现片冒现象。根据现场情况,在回采里程280~300 m位置,提前在断层及冲刷带影响区域加注马丽散[3]进行固化顶板和煤壁,自运输顺槽向工作面打设顺层孔,孔深7 m,钻孔直径42 mm,孔距3 m,自底板1.5 m呈45°向顶板延伸,注浆管采用d12.7 mm钢管加工而成,全孔埋管,中间使用内丝扣连接套进行连接,管口使用配套注浆枪头。采用双液注浆泵注浆(浆液在注浆枪头处混合),注浆压力控制在1~4 MPa,呈扇形对过渡段煤体进行加固。运输顺槽超前注马丽散共计10 t,揭露冲刷带叠加影响区前,在工作面1—6号支架注马丽散共计9 t,加强煤体承压力,防止大面积漏顶和片帮。
3.6 合理控制工作面采高
为保证安全顺利地通过冲刷带及K14断层叠加段,少出矸石提高煤质,同时满足支架支撑高度、采煤机截割高度的需要,降低工作面采高。全岩段工作面采高保证控制在3.2~4 m;为减缓断层区域的支架错茬,减小采煤机爬坡阻力,将刮板机自下盘向上盘顺缓斜坡过渡,从而减小采煤机爬坡阻力以及采煤机行走部、导向滑靴等设备的损坏率,减少设备损耗;全岩过渡段之后由机头向机尾顺缓逐步提高工作面采高,保证工作面回采率。
3.7 爆破松动岩体
因断层下盘岩性较硬,采煤机回采破顶时易产生火花,采煤机截齿、齿套等配件损坏率较高,最大损耗量达30个/天。采用放小炮方式预先爆破松动岩体,通过控制炮眼位置及炮眼装药量,既能达到松动岩体地要求,又能最大程度减小对上部顶板的扰动,极大地减小了采煤机破顶难度,减少了设备损坏率,降低了顶板掉落大块矸石率,提高了过断层期间的回采效率。
3.8 优化推采循环方式
因工作面过冲刷带及断层叠加段为俯采,采煤机滚筒下压后,机道内回矸量大,刮板机装矸效果差,受积矸影响,支架顶溜困难,需人员进入煤壁侧进行人工清矸,工程量大、效率低。通过现场摸索,改变原有截割方式,采煤机回采机头全岩段时,自揭露段采用局部小循环(每5—6架为一循环,割矸-退机回矸),并采用阶梯式抬升摇臂方式(自机头侧下压滚筒随后逐步提升),从而减少机道内的积矸,增加刮板装矸量,机械化代替人工清矸,并以此方式加大机头段循环量(3~5个循环),极大地提高了回采效率。
3.9 煤质控制措施
在工作面运输路线上施工一个储存200 m3小矸石仓,研制出液压动力20 m长可伸缩电滚筒皮带,通过机尾伸缩与工作面出煤皮带连接。采煤机在无煤或冲刷带薄煤区域内割矸石时,操作可伸缩电滚筒皮带(液压控制伸缩油缸,推动在轨道上皮带机尾,至工作面出煤皮带和煤仓中间,截留矸石),将矸石转运至小矸石仓内,实现分装分运,确保回采煤炭质量。可伸缩电滚筒皮带见图2.
1—皮带机尾;2—缓冲床;3—22 kg/m轨道;4—矿车轮;5—11#矿用工字钢;6—销轴;7—11ZYE0201推移缸(行程2 830~5 130 mm);8—可伸缩皮带架杆;9—进液管;10—d22 mm×2 400 mm全螺纹锚杆(固定推移缸);11—出液管;12—阀组;13—主进液管(水压4 MPa) 图2 可伸缩电滚筒皮带示意图
4 治理效果
1) 打设超前抬棚解决了综采工作面因过地质构造带时机尾及超前支护段单体液压支柱初撑力不够的弊端,使两巷顶板压力能够相对均匀分布。
2) 通过在断层及冲刷带叠加影响区域超前段加注马丽散,使煤岩交接过渡段煤岩固化,加强煤体承压力,保证顶板有效受力,有效防止了大面积漏顶及片帮。
3) 调斜效果明显。因机头段为全岩段,采煤机割矸循环率较低,单次推溜距离不足循环量,为减少超前压力影响,快速推进过冲刷带,加大机头进刀数,从而保证机头跟进,快速高效的通过冲刷构造带。
4) 通过控制工作面冲刷带采高,将冲刷带区段采高控制在3.8 m左右,减小了片帮冒顶现象,提高了工作面的回采效率,并通过分装分运,保证煤炭质量,过冲刷带期间顶板管控良好。
5) 在冲刷带、断层以及构造叠加共260 m走向长区域,日推进度不低于1.8 m,日均产煤量0.36万t,与正常回采单产0.4万t/d无大的差别,未发生冒顶等各类事故,取得很好的经济效益和安全效益。
5 结 论
冲刷带和断层叠加,降低了顶板岩层的强度,更容易引起应力集中,容易发生工作面片帮冒顶事故。单一采取一种措施难以奏效,采取加强支护、降低采高、加固煤体、松动岩体、煤岩结合部超前假顶控制、优化推进循环进度,同时加强管理,保证了安全高效回采。