某型直升机空中单发断电故障分析
2022-08-26王志杰王炳辉朱赛赛江苏润扬通用航空有限公司93066部队
■ 王志杰 王炳辉 朱赛赛/江苏润扬通用航空有限公司 93066部队
0 引言
随着现代航空装备技术的快速发展,航空器上电气设备越来越多,集成化程度越来越高,对电源系统的依赖度也在不断增大。直升机因具有对空域、场地要求低的巨大优势,近年来在民用航空领域保有量快速攀升。直升机电源系统一般分为交流电源系统和直流电源系统两类,其中交流电源系统为主要供电系统,由两个独立的子系统组成,正常情况下分别为全机交直流负载供电,当一个子系统出现故障时,另一系统可自动并网转换,继续为全机负载供电。
1 故障现象
某型直升机在飞行过程中,座舱“左发电机故障告警灯”和“汇流条相连告警灯”突然燃亮,机组人员检查左发电机电压、电流均为0,右发电机供电正常,机上设备工作正常,判断左发电机不发电或未能向左汇流条供电,飞机自动切换为右发电机并网供电模式。按压左发电机复位开关,供电未恢复,再次按压复位开关,两告警灯熄灭,但松开复位开关后,两告警灯再次燃亮。
判读该架次飞参数据,出现告警信号前,左右发电机供电正常,左右汇流条电压一直稳定在(28.6±0.05)V;告警信号出现后,左发电机电压、电流均为0,左发电机故障指示信号由“0”变为“1”,右发电机自动并网供电,左右汇流条电压有小幅下降,与空中反映故障现象一致。
2 原因分析
根据飞机故障现象和飞参判读结果,查阅该型直升机维护手册、故障分析手册、电源系统供电原理图和布线图册等维护技术资料,对照分析可能造成左发电机不供电故障的原因有:
1)发电机故障;
2)调节控制保护器故障;
3)发电机激磁控制线路故障;
4)保护线路工作,断开发电机激磁线路;
5)机上输电线路短路或断路故障。
根据故障原因,确定机上排查的重点部位有:发电机及其负极线、转换接触器、滤波器、分流器、调节控制保护器、反流保护器、短路保护插件及延时继电器、二极管插件板、电源控制板以及电源系统线路、交直流负载设备等。
3 故障排查
根据故障现象、可能原因及电源系统工作原理,分别对飞机左右电源系统各机件、线路逐一进行检查比对。
1)发电机及其负极线:晃动检查发电机接线无松动;测量各线圈无短路、断路;检查碳刷高度为21mm(标准值为不低于17mm);整流子表面光洁,无划伤、烧蚀痕迹;测量发电机与机体绝缘阻值为500MΩ(标准值≥20kΩ)。检查发电机负极线固定牢靠,与机体接触面光滑平整,无氧化烧蚀现象。拆下发电机,检查传动轴及花键套齿,无异常磨损。
2)转换接触器:检查转换接触器插销、接线电缆固定螺帽无松动、打火、锈蚀等异常现象;拆卸转换接触器,测量接触器内部左右线圈电阻值均为580Ω,常闭触点阻值为0.5Ω,常开触点阻值为∞,各项性能参数均符合技术标准。
3)滤波器:检查滤波器电缆插头各插钉无松动、缩针、偏斜现象,测量输入与输出接线柱之间电阻为0.39Ω,接线柱与壳体绝缘性良好。
4)分流器:检查分流器安装固定牢靠,电缆插头各插钉无松动、缩针、扩孔现象,测量输入与输出接线柱之间电阻为0.47Ω,接线柱与壳体绝缘性良好。
5)调节控制保护器:检查左调节控制保护器电缆插头、插钉无松动,电缆上的GPE85线束外绝缘层有部分磨损,内部导线束绝缘良好,对线束磨损处进行重新包扎防护。检查1△接线排上所有与调节控制保护器相连线路,阻值均不大于0.5Ω。检查左右调节控制保护器负载均衡线路绝缘层良好,连线导通性能良好,与壳体绝缘性良好。
6)反流保护器:检查反流保护器安装固定牢靠,各接线固定良好,线路无断丝、磨损。测量S接线柱接地良好;检查内部线圈左右阻值匹配,测量值为430Ω;检查常开触点2-3接线柱阻值为∞,性能参数均符合技术标准。
7)短路保护插件及延时继电器:检查短路保护插件安装牢靠,电路板上连接点无氧化锈蚀,卡槽上金属接触弹片弹力正常;插件板上的电阻、电容、二极管、三极管外观无烧蚀、鼓包。检查延时继电器插针无弯曲变形,测量常闭触点1-3和2-4的阻值均为0.4Ω,内部线圈阻值为380Ω,技术状态正常。
8)二极管插件板:参照短路保护插件检查方法,检查二极管插件板外观正常;测量插件板上二极管压降值均符合规定要求,检查其安装方向和反向截止性能无异常,与右侧二极管插件板相同部位进行对照测量,确定技术状态正常。
9)电源控制板:测量电源控制板后侧双发电机开关控制的四根接线(EE、FF、J、Y)导通性良好,阻值均为0.45Ω;测量复位开关后的KK、G接线接地情况良好,开关功能正常。
10)电源系统线路:对左右电源系统所有接线逐根进行分段排查,发现左发电机正线与机体隔框有摩擦,但内部绝缘层和线芯未露出,重新进行包扎固定,其余线路未发现异常。
11)电源系统负载:利用地面电源车对机载设备进行通电检查正常,用机上蓄电瓶进行通电检查时,右侧蓄电瓶接触器开关打开后,没有出现半边供电现象,与正常现象不符。根据该异常现象,对照供电线路图册,判断左右汇流条之间出现非正常短接。在通电状态下,采取逐个通断机上用电设备断路器的方式,最终发现5α断路器板上的B5断路器接线上57G二极管正负极接反。将该57G二极管恢复正确安装方向后,再次打开右侧蓄电瓶接触器开关,飞机各设备供电正常。
4 试验验证
对照飞机供电系统图册及电源系统工作原理分析,当57G二极管反接并出现左汇流条电压低于右汇流条电压时,会形成自右汇流条向左汇流条的电流通路,当电压差达到一定值时,会使左汇流条形成反流保护。为准确核查故障原因,结合试车模拟验证飞行中57G二极管反接对电源系统的影响,具体试验过程如下:
1)将57G二极管恢复正确安装方向,采取间断接通和断开发电机开关的方式,先后4次检查左发电机断电后飞机均能正常并网供电;
2)将57G二极管反接,当将左发电机电压调低至27.8V时,手动断开左侧发电机,然后按压复位开关,发电机复位不成功,如此时将B5断路器断开,左发电机能正常复位供电;
3)将57G二极管恢复至正确安装方向,按每次0.1V的幅度调低左侧发电机电压至27.2V,并间断接通和断开发电机开关,检查发电机供电工作正常。
根据以上试验过程,可判断57G二极管反接是发电机自动断电保护及复位不成功的主要原因。
5 故障机理分析
经综合排查及试验验证,确认该机空中单发断电故障原因为57G二极管正负极接反,造成右汇流条至左汇流条之间形成反流通道,当短路保护插件探测到逆向电压瞬时超过某一临界值时,RL3线圈工作,断开发电机激磁线路,导致左发电机自动断电。
通过查阅汇流条向起落架控制面板电路图(见图1)可知,PP15连接左发电机汇流条,PP12连接右发电机汇流条,共同为起落架控制和指示控制面板提供双路供电,其中56G、57G二极管用于隔离左、右汇流条电压的相互干扰,确保左右发电机供电独立。当57G二极管正负极反接时,会形成由右汇流条经56G、57G二极管流向左汇流条的逆向电流回路。在飞机长期使用过程中,随着左发电机性能下降及飞行中负载影响,当左发电机电压低于右发电机电压超过56G和57G管压降之和时,电流回路会出现对左汇流条的瞬间反压冲击。当短路保护插件探测到该压降值低于某临界值时,会控制内部RL3继电器动作,断开发电机激磁线路,导致发电机自动断电。
图1 汇流条向起落架控制面板电路图
6 措施建议
1)全面校验机件。为防止因57G二极管反接可能导致的发电机、调节控制保护器、反流保护器等电源系统元器件内部隐性损伤,对该机电源系统相关部附件进行离位校验,确定其性能参数符合规定后再装机使用。
2)建立监控周期。由于电源系统隐性故障的不确定性,对该机重点监控使用一个T检周期。期间每次飞行及地面试车时,重点检查机上电流、电压等相关参数,在发生告警信号跳闪、电压电流指示不正常等现象时,应通过飞参判读、功能检查、性能测试等方法查明原因,确保隐患归零。
3)严格性能监控。加强对该机电源系统及起动装置的检查,飞行中出现发电机自动断电问题时,无论能否手动复位,均应立即返场或就近着陆;其他系统发生供电故障时,也应同步检查飞机电源线路和起动系统工作情况。
4)加强系统整治。结合飞机线路循环整治工作,每季度开展一次电源系统线路专项检查,及时处理导线束磨损、负极线松动等类似故障隐患,不断研究完善电源系统地面通电和检查程序,固化到日常检查及维修工卡中,以提高飞机电源系统检查维护的质量效果。