水电站磁极吊装工具设计及应用
2022-08-26施仁毅代轶帅
施仁毅,代轶帅,冯 盾,吕 强
(湖北清江水电开发有限责任公司,湖北 宜昌 443000)
水布垭电站位于湖北省巴东县境内,是清江流域梯级电站第一级,共4台机组,单台装机400 WM,总装机1 600 MW。单台机组磁极共有20对,其磁极长约3 400 mm,重约86 kN。要将磁极安全吊出并放倒进行检查处理,需要设计专用吊装工具。本文就水布垭电站磁极吊装工具设计及应用进行分析。
1 现有磁极吊装方案介绍
自2016年以来,水布垭电站C级及以上检修中,都需要把磁极吊出检查处理(如图1)。水布垭电站至投产以来,机组磁极吊装方案是:在主钩上挂两根8 t 10 m吊带,吊带自下而上锁紧磁极,再用尼龙绳自上而下打腰绳。原方案在实施过程中,由于主钩起吊点(铅垂线)难以做到与磁极重心重合,起吊过程中磁极容易发生倾斜,如果倾斜角度较大,会出现磁极从侧边滑出的风险;在整个捆绑中也费时费力;在磁极吊起后放倒,磁极上部也容易从吊带中滑出,造成磁极摔地,严重损伤磁极。
图1 原磁极吊装
在吊装磁极整个过程中主要存在以下几点困难[1]:
1)磁极本身无吊点。因磁极由线圈及框架组成,其精密度及导电性能要求极高,故无法在磁极框架上焊接吊点。
2)磁极放倒和竖起过程风险较大。由于磁极质量和体积较大,用吊带吊起放倒时,吊带极易侧滑,使磁极滑落而造成事故。
3)磁极棱角锋利,容易割伤吊带。为迫切解决吊装过程的难题,消除较大的安全隐患,需要设计磁极吊装专用工具。
2 磁极吊装工具的设计
2.1 结构设计
磁极吊装工具设计必须满足以下几点要求[2]:
1)其承重量要大于120 kN,磁极自身重约86 kN,吊出时T型榫头与磁轭间有最大约3 t的摩擦力。
2)磁极间最小间隙约8 cm,考虑到起吊平稳问题,需要留有部分间隙[3],故设计的工具侧边厚度不能超过5 cm。
3)框体上应有承重吊耳,放倒时能承受侧拉力。
4)框体能安全放入磁极间指定位置,因磁极间隙小,需要将框体分成两部分,主体框架从上面吊入,底板从下端旋入。
2.2 参数确定
根据结构设计的要求以及现场测量的部分数据,我们画出了相应的设计图(如图2)[4]及设计参数图(如图3)。
图2 磁极吊装工具设计
图3 磁极吊装工具设计参数
其框体、底座及吊耳采用Q235钢,因吊装承重主要在螺杆上,螺杆采用材质为Q235钢或中碳钢的梯形螺纹Tr36x6,设计的具体参数如表1所示。
表1 磁极吊装工具设计参数
2.3 参数说明及校核
1)考虑到起吊过程中的摩擦力,校核取总重量G=120 kN,Q235钢的许用应力为160 MPa,屈服应力为240 MPa。框体厚度为20 mm,框体与螺杆间满焊连接,其承重的易发生断裂处集中在螺杆处,故不单独对框体进行校核。考虑到吊带的选型、使用方便性及成本,此处也简单对吊带进行验算校核。
2)螺杆的校核。单根螺杆的拉伸应力:
σ=G/S=120 kN/817 mm2=146.9 MPa<σs
式中:S为单根螺杆的截面有效面积。
单根螺杆的切应力τ:由于起吊过程中螺杆几乎不受水平作用力,故无需对剪切力进行校核。
由上面螺杆校核可知,所选螺杆尺寸及强度满足设计要求。
3)吊带的校核。吊带用卡环与吊耳相连并直接挂在桥机主钩上,10 m吊带对折长为5 m,两吊耳间距为300 mm,起吊时吊带与竖直方向夹角约为18°,考虑到吊带绕过主钩,校核时取20°,单根吊带最大承受拉力。
F=G/2/cos20°=6.39 t
故选用两根8 T吊带满足设计要求。
2.4 结论
经校核计算,当采用设计的磁极专用吊具及两根8 T吊带吊装水布垭磁极时,各项参数均在许用的安全参数范围内,故其专用工具是安全可靠的,能满足实际使用需求。
3 磁极吊装
磁极吊装[5]步骤分为三步:1)吊装前准备。吊装前进行安全交底,专人检查专用工具有无损伤、螺杆有无锈蚀、螺帽是否能正常旋入和退出、吊带有无损伤、人员是否就位。
2)正式起吊。首先将专用工具用主钩从发电机层磁极间隙中放入,两侧主板卡住磁极(如图4),通过专用工具夹紧磁极,上下垫入枕木,再从上风洞层装入底板,并用管钳拧紧,随后起吊。
图4 工具装入图
3)放倒。磁极吊起后,用双钩放倒(如图5),为防止磁极在放倒过程中侧滑,在起吊过程中,增加了四条间距相等的捆带,固定磁极与框架。
图5 磁极放倒图
4 安全性和便利性
1)消除了磁极吊装操作过程中的系列安全风险,磁极吊装过程中不会发生前后重心偏移,在放倒和竖起时安全可靠。
2)提高了功效,吊出一块磁极的时间由原来3 h缩短为1.5 h,人员由原来的10人缩减到现在5人,大大提高了效率。
3)专用工具分成两部分便于搬运、安装和拆卸,并且推广到隔河岩磁极吊装工具优化工作中。
使用专用工具对磁极进行吊装,起吊平稳性和安全性良好。整个操作过程,减少了人员,降低了劳动强度,缩短了时间,提高了整体效益。
5 现场效果验证
设计的专用工具,自2018年以来,已经在水布垭电厂机组的历次检修中得到了应用,并在水布垭电厂2019年机组扩修中进行了20对磁极持续吊装的检验。事实证明,该工具安全可靠,能满足水布垭机组检修磁极吊装需求,同时也大大降低了磁极吊装过程的安全风险,提高了工作效率。
6 结 语
对于水电站的B级以下检修级别,一般不用吊出磁极检查处理,但水布垭电厂机组自2018年以来,机组运行不太稳定,每次C级及以上的检修级别都需要吊出磁极,特别对于近年来机组的扩修,对磁极吊装的工期进一步缩短,这就对磁极吊装工艺提出了更高的要求。在此背景下,设计的专用磁极吊装工具,解决了因磁极间间隙小而无法装入常规吊装工具、放倒过程磁极可能滑出的隐患等问题,不仅仅提高了工作效率,同时也大大提高了安全性。该工具也为其他水电站磁极吊装工艺提供参考。