巫镇高速公路隧道洞口支护施工技术及优化措施
2022-07-13闵帅
闵帅
(中铁十七局集团第一工程有限公司,山东 青岛 266555)
1 工程概况
重庆巫溪至陕西镇平高速公路(重庆境内)一分部段,正线起讫里程为K0+000—K11+350。主线路基1 960m,互通路基1 696m,盖板涵4 座,隧道1.5 座/8136km。其中巫溪隧道属于重点内容,为左、右线分修,设横洞、通风斜井各1座。
2 隧道洞口支护的常见方法
2.1 喷射混凝土
岩体存在裂隙时,制备适量的混凝土,将此部分材料喷射至裂缝内,起到咬合、镶嵌的作用,使原本相对分散的岩块衔接为完整的整体。在采取喷射混凝土的方法后,岩块体的黏结力和摩擦力均有所提升,围岩的稳定性得到保证,同时给围岩表面以抗力和剪力,总体来看受力条件得到优化,围岩能够维持三轴应力状态。
2.2 锚杆支护
取适量合适尺寸的锚杆,将其搭设至岩土体内,通过锚杆的应用,有效约束岩土体的变形;并且,锚杆的搭设会对围岩施加压力,改善洞室内表面围岩的受力状态,该部分能够稳定维持三轴应力状态;岩体刚度可控,无异常变化的情况。向岩土体中搭设系统锚杆后,可以构成稳定可靠的加固圈,构成力学性能良好的岩土体承载拱,以便有效承受外部荷载,加之岩土体的协同作用,可确保在外部荷载的作用下无坍塌等异常现象,提升现场的岩土体的稳定性[1]。
2.3 挂设钢筋网
钢筋网施工通常联合应用到锚杆装置。单从锚杆应用效果来看,其按照特定的间距打设到位,锚杆约束作用间的岩土体缺乏足够的稳定性(偏薄弱)。为了增强支护效果,在打设锚杆的基础上挂设钢筋网,通过此类材料来连接锚杆,建立三轴应力状态。此外,锚杆间可以相互连接,在此方式下,有效降低锚杆失效的概率。
在采取钢筋网支护时,需注意如下几点:①以相对灵活的方式设置钢筋网,具体需考虑到围岩面的起伏情况,将钢筋网合理铺设到位,避免局部间隙过大;②在铺设钢筋网前,先喷射一层混凝土;③设置的钢筋网需要与打设的锚杆保持稳定的连接关系,以免在后续喷射混凝土时由于扰动作用而失稳;④正式喷射施工中,一方面保证材料的质量,另一方面则要规范作业,例如严格控制喷头与被喷面的距离;⑤注重对各细部的喷射施工,例如钢筋网背阴面也要被混凝土有效填充。
2.4 注浆导管超前支护
超前锚杆、超前注浆导管等均是较为典型的超前支护方法。对于超前锚杆支护,其应用机理与锚杆支护相似,依托于锚杆的抗弯作用稳定岩土体,但需注意的是,仅设置锚杆所取得的加固效果有限。对于注浆导管的加固方法,通过浆液的作用,可以纵向支撑松散的岩土体,联合应用后部钢支撑和前方未开挖的岩土体,由两部分共同支撑中间的岩土体。并且,对导管内注浆和砂浆锚杆注浆后,岩土体的裂隙能够被注入的浆液有效填充,达到相对饱满的状态,浆液固结后,构成土层加固圈,此结构的刚度较大,在保证岩土体稳定性方面有突出的作用。
2.5 管棚超前支护
岩土体地层的成拱效果较差时,岩土体侧向压力较大,易威胁到隧道的稳定性,严重时有纵向坍塌风险,为此可采用管棚超前支护的方法。在洞口处施作管棚,在开挖的外轮廓线处布设大直径的钢管,发挥出类似于纵向钢梁的作用,在该构件布置方式下,可削弱岩土体自重产生的侧向压力,由于不良力的作用得到控制,前方地层的稳定性随之提升。为切实保证岩土体的稳定性,部分情况下也可在钢管上预留注浆孔,先根据要求将管棚设置到位,再组织注浆作业。
3 初期支护方案
从现场围岩特性、隧道质量要求等基础条件出发,确定隧道洞口初期支护的基本方案,即:联合应用ϕ22mm水泥砂浆锚杆、R25自进式中空注浆锚杆,统一按照梅花形布置的方式将各类锚杆设置至指定位置,视实际围岩等级灵活调整锚杆的布设间距及长度,此外根据锚杆的尺寸适配垫板。
3.1 ϕ22mm水泥砂浆锚杆施工工艺
(1)施工准备。全面检查锚杆,保证锚杆类型、质量、数量等方面均满足要求;根据锚杆的类型,适配合适型号的钻机,进场时检验其性能,若有故障则及时处理,保证钻机稳定运行。
(2)锚杆钻孔。钻孔作业由人工操作风洞凿岩机完成。为提高钻孔施工效率,搭建简易台架,于该处施钻;准确检测钻孔方向并予以控制,以垂直结构面或初喷混凝土表面为宜;钻孔的孔径要比锚杆直径大15mm;依据设计要求控制钻孔深度,误差控制在±50mm;钻进期间钻机始终保持稳定,钻进成孔后,通入高压风,清理钻孔期间残留在孔内的岩粉等物质。
(3)锚杆施工。对锚杆体钻头的水孔做详细的检查,判断是否堆积杂物,若有则予以清理,而后正式安装锚杆。锚杆安装到位后,用水和空气洗孔,其间观察孔口的实际情况,待该处返水或返气时,即可结束。
(4)注浆。材料选用纯水泥浆或1∶1 水泥砂浆,选取水泥等优质的原材料,按照0.4~0.5的水灰比制备。浆液拌制后,及时从杆体孔灌入,尽可能做到随拌随用。
3.2 R25自进式中空注浆锚杆施工工艺
(1)施工准备。全面检查锚杆,保证类型、质量和数量等方面均满足要求;根据锚杆的类型,适配合适型号的钻机,进场时检验钻机性能,保证钻机能够稳定运行。
(2)锚杆钻孔。钻孔施工采用潜孔钻,套上专用纤尾套,使该部分与锚杆稳定连接,在首节锚杆前端套钻头。根据现场勘查揭示的地质条件,合理设定锚杆长度,可根据长度要求在现场拼接。待第1节锚杆钻进到位后,在该构件的尾部套上连接套,连接下一节锚杆,以此类推。
(3)注浆。材料选用纯水泥浆或1∶1 水泥砂浆,按照0.4~0.5 的水灰比制备。浆液拌制后,及时从杆体中孔灌入,尽可能做到随拌随用。
锚杆尾端借助快速注浆接头与锚杆尾端注浆泵紧密连接,而后启用灰浆搅拌机,根据预先确定的配合比选取原材料,将水泥与其他材料均匀拌和。经过拌制后,将浆液输送至压浆泵内,全程压浆高压管始终保持顺直的姿态。压浆施工期间,考虑压浆泵的压力值或浆液的生产能力,据此动态调整压浆量。压浆结束后,随即将止浆塞安装好,再做锚固处理。锚杆局部外露,将该部分套上拱形垫板,并在垫板外上好球形螺母。
4 隧道洞口加固方案
基底偏软弱,右洞施工过程中,进尺达到10m后发现地表有开裂的迹象,观察此时的初期支护结构,发现有下沉和开裂问题。为此,制订加固方案,优化初期支护条件,强化隧道施工安全性。
4.1 注浆封闭地表
隧道上方地表有裂缝出现,而施工恰逢雨季,地表水易经由裂缝下渗,若未采取有效的控制措施,拱顶上覆土层将由于偏松散而在冲刷作用下受损。为此,采用挂网喷浆方法处理隧道上方地表。加固范围取隧道纵向15m、横向20m,地表设尺寸为20cm×20cm 的ϕ6mm 钢筋网片,在连接部位以焊接的方法设置1m 长的ϕ22mm 锚杆,起到加固的作用,而后组织C20 混凝土喷射施工,厚度按10cm控制[2]。
4.2 隧道边墙地表注浆
初期支护的拱脚存在向隧道内侧变形的发展趋势。为有效控制此现象,以地表垂直钻孔注浆的方法对隧道洞身的两侧做加固处理。注浆范围取隧道纵向10m,钻孔深度根据地表标高而定,为13~18m,孔径125mm,孔间距90cm×90cm(梅花形布置),设置壁厚为6mm 的ϕ108mm热轧无缝钢管。
为保证钻孔效果,用全站仪进行钻孔测量放样,确定准确的孔位以及地面标高,而后在指定位置利用钻机钻进施工。钻孔后,清理孔内的杂物,而后尽快将注浆管下入,以免堵塞孔洞。注浆管连接时,为保证连接的严密性与稳定性,采用丝扣连接的方法。水泥浆液注浆施工时,加强对注浆压力的观测与记录,判断该项指标的实际情况,予以有效的控制,通常以0.4~1MPa较为合适[3]。
4.3 加强洞内支撑
为避免洞内初支拱顶持续下沉的问题,决定用20b型工字钢对洞内纵向10m做加固处理,即借助该类工字钢稳定支撑钢拱架。相邻工字钢以纵向钢筋焊接的方法稳定连接,考虑到工字钢可能会下沉的情况(与受力较大、受力面积较小有关),在工字钢的下支撑点处设合适尺寸的钢板,分散作用力。
洞内支撑方案见图1。结合图中信息展开分析,在支撑时,先将残留在钢板底部的稀泥、废渣清理干净,而后垫上钢板,架立工字钢斜撑,架设到位后采取焊接措施,使斜撑和钢拱架、下垫钢板稳定结合于一体。在前述基础上,完成纵向连接钢筋的焊接作业。
图1 洞内支撑方案
4.4 钢拱架锁脚小导管加固
在钢拱架拱脚部位设锁脚小导管,采取此措施进一步提高钢拱架的稳定性,避免下沉。选材方面,锁脚小导管选用的是热轧无缝钢管,长4.5m、壁厚3.5mm、外径42mm,除尾部1m 外,其余部分的管壁四周均钻ϕ8mm 压浆孔。向小导管内插入长度为4.2m 的ϕ22mm锚杆,而后再组织注浆作业。
4.5 洞内注浆
钢拱架经过加固处理后,可维持稳定,再从套拱到掌子面纵向10m 区域设ϕ42mm 注浆小导管,在小导管尾部焊接ϕ6.5mm加筋箍,除管道尾端1m外,管壁四周均按纵向15mm 的间距设置ϕ8mm 压浆孔。为保证注浆效果,先用全站仪测放注浆孔,而后将制作好的注浆小导管设置到位。对钢管逐一编号,以跳跃式的方法注浆,即先完成奇数号钢管的注浆作业,而后再转为偶数号,注浆期间灵活调整注浆压力,以0.4~1MPa为宜。
4.6 软基加固处理
在采取钢拱架加固、注浆加固等措施后,初期支护拱顶下沉现象不再继续发生,喷射的混凝土保持稳定,未见继续开裂的情况。在此前提下,及时开挖下导坑、施作仰拱,将相关工作落到实处后,尽快使隧道断面封闭成环。为保证仰拱基础开挖的安全性,先检验现场地基的承载力,对于不满足要求的部分,用C25 混凝土回填。在前述基础上,将底脚的钢拱架接上,将洞内支撑钢架拆除,确认各项准备工作均无误后,正式开挖下导坑以及施作仰拱。
5 施工效果分析
5.1 堵水效果
原始状态下(未采取处理措施时),隧道内存在较为明显的渗水问题,而在落实封闭地表、边墙地表垂直注浆、洞内注浆等相关措施后,洞内渗水问题得到有效的解决,仅存在零星滴水问题,但并不会对现场安全状况造成影响,表明堵水效果较好。
5.2 地表裂缝与沉降的控制效果
对地表做封闭处理后,原本存在于地表的裂缝被有效填充,结构恢复相对完整的状态;地表的稳定性也得到保证,即地表沉降趋于稳定。
5.3 初期支护的加固效果
初期支护拱顶下沉不再继续发生,仰拱施工结束后做详细的检查,最为明显的区域集中在钢拱架处,下沉量为14cm,但未超过预留值20cm 限度。另外,初期支护拱脚向隧道内侧的变形现象也得到有效抑制,实测结果显示拱脚最大变形量为16cm,未超过预留值20cm 限度。已经存在的混凝土裂缝无发展的趋势,后续也几乎不存在新裂缝,混凝土结构保持相对完整的状态。
6 结语
隧道洞口段围岩条件特殊,通常存在部分浅埋、松散破碎的岩体,而隧道洞口施工的扰动作用较强,容易破坏围岩的稳定性,改变其初始应力状态,必须采取有效的初期支护方法。在巫镇高速公路隧道工程中,洞口初期支护效果良好,表明采取的初期支护方法以及优化措施具有可行性,可供同类施工参考。