E708A板式换热器水击原因分析及结垢的整改措施
2022-07-13白金路
白金路
摘 要:河北鑫海化工集团公司动力车间300t/h凝结水回收装置使用了6台板式换热器,其中E708AD20C-1.0/180(1375*740*1695mm)实现凝结水与循环水换热、E708BD20C-1.0/180(1375*740*1695mm)是凝結水与除盐水换热,E709A、E709B两台,D20C-1.0/165(1575*740*1695mm)一开一备,实现凝结水与除盐水换热,E710A、E710B两台,D35D-1.0/150(1723*1160*1695mm),一开一备,实现进混床凝结水与循环水换热。板材:316,换热器的作用是实现凝结水回水降温,实现除盐水加温输送倒锅炉除氧器。
关键词:E708A板式换热器 水击 结垢 堵塞
300t/h凝结水回收装置于2021年9月开始运行,板式换热器同期正常投入使用。2022年4月初,班组巡检中发现E708A板式换热器有轻微的水击声音,4月27日水击声音逐渐变大,冲撞声音较大,已经影响该换热器的可靠运行,车间经过反复调整水击生不见减小,经运行测量分析如下:
1、主要分析数据
1.1 E708A板式换热器东面南北侧温度最大偏差39℃,
1.2 E708A板式换热器西面南北侧温度最大偏差63℃
1.3 E708A板式换热器负荷调整过程中,东面南北侧温度最大偏差45℃
1.4 同期测量冷媒为除盐水的E708B板式换热器西面南北侧、东面南北侧温度最大偏差均为4℃
2、分析结论
2.1 E708A温差最大部位两侧相对统一,据此基本上可以确定冷媒(循环水)局部发生了偏流,温差效应是水击的根本原因,压力交变是水击的特性。
2.2 可能存在的气阻现象,在线处置和判定:松开冷媒(循环水)的上法兰,试着排出气体,现场没有气体排出,可以判定气阻现象不存在。
2.3 通过反冲洗测试是否能实现冷媒(循环水侧)实现对污堵物进行冲洗的目标,通过在线解开进口阀门换热器一侧法兰,大流量反冲洗没有明显效果,水击现象和温差没有变化。
2.4 确定换热器冷端(循环水侧)污堵,停用E708A换热器,解体板片检查,检修队伍松开换热板后,现场确认板片污堵严重,做清洗准备。
3、盐垢的处理措施(测量垢样绿根:448PPm;钙离子:42545ppm):分析碳酸钙、磷酸钙垢占主要成分(处理原则:保护性处置)
3.1 初期采用高压水清洗(10-15Mpa)的办法,表面浮垢可以冲洗掉,底层积垢难以冲洗干净。
3.2 试验使用柠檬酸浸泡清洗效果不明显。
3.3 测试使用草酸清洗剂化学浸泡方案。软毛刷擦刷后冲洗处置,直到不见钙垢后完成清洗(避免使用盐酸等强酸)。每面结垢的板片需要草酸清洗剂用量为500ml,效果明显确定该方案。
3.4 清洗时,将草酸清洗剂均匀地涂抹在干燥的结垢板面,浸泡3-5min后,用毛刷擦洗板面后,再浸泡2min,然后用高压水枪冲洗干净。
3.5 重复步骤清理另外一面结垢的板片。一组板片清洗完毕后放置于盛满除盐水水槽内浸泡时间不少于30分钟,
3.6 板片在水槽内取出放在指定位置准备安装。
4、E708A板片回装过程控制:
4.1 所有板片、垫片冲洗干净,无任何颗粒性杂质,
4.2 更换全部橡胶垫片,
4.3 检查每一组垫片满足有效的弹性,无损伤、无折痕、无缺陷;
4.4 检查每一片传热板无裂纹、无损伤、无漏洞,
4.5 在平台上逐片压平压实后紧固(如在就地回装要求更要严格,确保垫片、板片对应齐整)
4.6 紧固扭矩符合厂家规定
5、关于对E710板换的污堵预判和处置原则
5.1 如有条件可以停运循环水时清理循环水过滤器,提前形成停用循环水方案。
5.2 停运该板式换热器,解体板式换热器E710进行清洗,清洗完成后回装投入运行。
参考文献:
1.GB16409-1996板式换热器设计规范
2.HG/T2387-92 《工业设备化学清洗质量标准》