沁北电厂#5锅炉NO x生成分析与建议
2022-06-26史小毅程世军
史小毅,程世军,王 杨,张 伟,王 越
(华能沁北发电有限责任公司,河南 济源 454662)
在能源结构变化的大环境下,火力发电厂当下掺烧煤泥的比例逐日增加,煤种变化复杂,同时机组调峰频次增加,导致锅炉燃烧工况变化频繁,劣质煤种比例的增加加剧了脱硝反应器的腐蚀,脱硝逻辑不合理过调常常导致喷氨量过大,导致能源浪费以及空预器堵塞,影响机组安全经济运行。因此,分析各种因素对脱硝反应的影响非常有意义。
1 沁北电厂三期燃烧设备概况[1]
沁北电厂三期#5机组为1 000 MW超超临界机组,配套锅炉为东方锅炉厂制造的超超临界本生滑压运行直流锅炉,锅炉型号DG3110/26.15-2型,单炉膛,平衡通风,尾部双烟道结构。锅炉设计煤种为晋城煤业集团赵庄煤矿煤,校核煤种为潞安矿业集团屯留煤矿煤。
磨煤机采用沈阳重型机械厂生产的MPS290辊盘式中速磨煤机,燃烧器为东方锅炉厂引进技术生产的旋流喷燃器,采用前后墙各3层,前、后墙对冲布置,其中A(后下)层燃烧器具有少油点火功能。燃烧系统设计采用分级燃烧和浓淡燃烧等技术,可有效减少NOx排放量并降低锅炉最低稳燃负荷。
2 NO x生成机理[2]
燃煤锅炉的NOx类型主要有3种,即燃料型、热力型、快速型,其生成机理如下。
2.1 燃料型NO x
燃料型NOx即燃料中的含氮物质氧化生成NOx,生成过程分3步:含氮挥发分析出、挥发分燃烧、焦炭中含氮物质燃烧。
含氮挥发分的燃烧与温度关系密切,而后期焦炭含氮物质在还原性气氛中会还原一部分挥发分NOx。燃料型NOx生成机理如图1所示。
图1 燃料型NO x生成机理
从图1可看出,燃料型NOx的生成和还原不仅与煤种的特性、煤中氮化合物存在的状态、煤中的氮热分解时在挥发分和焦碳中分配的比例及各自的成分有关,还与氧的质量浓度、燃烧温度相关。正常情况下燃料型占比为70%左右。
2.2 热力型NO x
空气中N2在高温烟气中与氧气发生反应生成热力型NOx,其生成量与温度密切相关,在1 400℃以下,热力型NOx生成量很少,但随着温度的上升,热力型NOx生成量迅速增加。
2.3 快速型NO x
燃烧过程中生成的CH原子团撞击N2分子,生成HCN类化合物再氧化,由于这个反应过程速度较快,因此称为快速型NOx。其反应化学式如下:
温度对快速型NOx的生成影响很小,与热力型和燃料型NOx的生成量相比,快速型NOx的生成量要少得多。
3 NO x生成影响因素
3.1 炉膛温度
NOx生成量随温度变化关系如图2所示。随着炉膛温度的变化,在不同温度区间下,NOx的生成总量中热力型NOx与燃料型NOx的比例在1 400℃后发生明显变化,1 400℃以上热力型NOx的生成量快速增加。
图2 NO x生成量随温度变化关系
3.2 燃烧区域氧量
调节主燃烧区域的风煤比例,对减少燃料型NOx的生成有很大帮助,送风量与煤量直接相关,控制投入制粉区域燃烧器的二次风量,可显著减少燃料型NOx生成量。
送风量增加时,NOx生成量会增加。锅炉是平衡通风,送风量增大时烟气流速必然加快,此时烟气与脱硝反应器的反应时间必然变短,导致脱硝效率变低;同时在相同的配风方式情况下,增加氧量,主燃烧区域的还原性气氛必然降低,导致NOx生成量增加。
3.3 煤质
挥发分较高时,会较快得消耗燃烧区域的氧气,有利于形成还原性气氛,减少NOx的生成量。随着煤泥掺烧比例的增大,燃烧区域的可燃物比例降低,必然导致燃烧区域的风煤比增加,此时,将增加NOx的生成量。
4 关于脱硝控制优化的改进
4.1 根据实际煤量及时调节运行燃烧器二次风开度
目前沁北电厂#5机组5台制粉系统及6台制粉系统运行时二次风开度在70%。根据煤量对二次风进行调节,研究中发现,在维持其他参数不变的情况下,尝试在同工况下进行二次风调整试验,分别将下层二次风开至100%、中层二次风开至100%、上层二次风开大100%,进行数据对比实验,验证不同二次风开度对脱销反应器入口NOx生成量变化的影响。
前后墙对冲燃烧950 MW负荷6台制粉系统运行实验数据如表1所示。
表1前后墙对冲燃烧950MW负荷6台制粉系统运行实验数据
表1(续)
该工况下,单独开大任意运行制粉系统二次风挡板会增大燃烧区风煤比,减弱主燃烧区的还原氛围,会提高NOx生成量,但是影响幅度不大(影响幅度受燃尽风和停运二次风开度占比影响),实验数据变化仅100 mg/m3左右。
实际运行中可以根据燃烧情况调节运行层二次风,但配风量过少时,会导致CO的含量极剧增加,此时煤炭的灰熔点将明显降低,从而加大炉膛结焦的可能性,此时由于烛燃烧区域的供氧量少,会导致锅炉效率下降,燃烧长度变长,容易导致炉膛正上方的屏超温,目前#5炉屏过蒸汽温度超温频繁,#5炉水冷壁区域结焦情况严重。
4.2 制粉系统晚启早停且大煤量运行
从调节主燃烧区域风煤比的角度出发,以沁北电厂#5机组常见的减负荷工况为例:减负荷过程中,随着制粉系统平均煤量不断减少,NOx生成量逐渐增加,说明在不改变制粉系统运行方式、数量相同、配风方式不变的情况下,燃烧层煤量越多,NOx生成量越少;3台制粉系统运行时,NOx生成量快速减少,这是由于制粉系统的运行方式改变,同时制粉系统平均煤量变化;机组调峰期间,煤量减少,氧量增加,同时低负荷期间由于机组屏过蒸汽温度偏差,关小锅炉后墙停运层二次风以及A侧燃尽风挡板,NOx生成量反而快速增加。
关小燃尽风及停运的上层二次风挡板,脱硝反应器入口NOx增加明显,原因是燃尽风对于高温烟气来说是冷风,大量投入燃尽风可在炉膛沿高度方向大部分范围内降低炉膛温度,温度高于1 400℃的区域为热力型NOx生成的主要区域,燃烬风挡板开大可降低沿烟气流场方向上的区域温度,有利于减少热力型NOx的生成量,但是炉膛的风量是一定的,燃尽风挡板开度开度过大,导致火焰下部燃烧不充分,温度降低,锅炉效率必然下降。
4.3 加强燃烧器的检修维护工作
沁北电厂#5机组上层燃烧器磨损较为严重,上层燃烧器的位置较高,在新能源快速发展的今天,火力发电厂调峰频繁,日平均负荷逐渐下降,因此上层制粉系统启动的时间越来越短,根据炉膛的正常温度分布,上层燃烧器所处环境烟气温度远高于中下层,因此损坏的概率较大,建议在检修期间针对性地修复烧损严重的燃烧器,增加停运制粉系统的冷却风量,控制NOx质量浓度。
4.4 加强对煤泥制粉系统的调节
目前火电厂因为运行成本问题导致煤泥掺烧比例增大,而煤泥中可燃物燃烧难度较大,因此在煤泥层燃烧器中大量投入二次风,必然会导致该层风煤比燃烧过大,导致NOx生成量增加,因此运行中可增加煤泥制粉系统的二次随煤量,但可比非煤泥制粉系统适当少一些,以减少NOx生成。
4.5 加强脱硝反应器的设备维护及检修工作
在正常的锅炉运行工况中,催化剂的反应效果受多方面因素影响。根据现场试验等调节各个分区的喷氨气调门或者手门开度,保证反应器上无大部分反应死区,从而防止氨逃逸。
沁北电厂使用了最新的INFIT控制系统,保证环保参数不超标,逻辑控制中存在一定过调情况,应当优化INFIT系统的相关逻辑,保证喷氨自动控制,防止人为手动大幅度调整。INFIT投入烟囱模式自动控制情况下,烟囱入口NOx质量浓度达到45 mg/m3以上时,调门会陡然开大,虽能保证环保指标,但会导致喷氨量突增,为防止喷氨调门出现这样的波动,一般会人为将NOx设定值控制在43 mg/m3以下,这样无形减弱了机组自动调节潜力,应将NOx质量浓度达到45 mg/m3喷氨调门突开改为NOx质量浓度达到55 mg/m3时喷氨调门突开,或者修改上述逻辑中调门开启速率,防止喷氨量大幅度变化,减少过量氨气喷入。
净烟气分析仪的价格昂贵,但随着运行时间增加,分析仪类似零飘等问题频繁发生,系统测点失准会导致脱销系统过量喷氨,因此应加强脱销参数分析仪的维护保养工作,运行人员应加强对脱销氨逃逸量的监视,同时对比两侧反应器出口NOx质量浓度与烟囱入口NOx质量浓度含量,发现脱销系统参数异常及时处理,保证机组喷氨量正常。
5 结语
从运行调整方面控制NOx生成量,加大设备维护力度保证脱硝系统可靠运行同样重要。NOx控制必须兼顾燃烧稳定性,锅炉稳燃是机组运行的基石,排除设备因素,大部分降低NOx的控制方式往往与加强稳燃的控制方式存在矛盾点,运行过程中应加强分析总结,力争找到最佳的平衡点以实现双赢。