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PLC控制在镗床改造上的应用

2022-06-24郭海娟吴利芳

电子制作 2022年10期
关键词:参数设置施耐德手动

郭海娟,吴利芳

(1.秦皇岛益兴重工科技有限公司,河北秦皇岛,066000;2.北京铁路电气化学校,北京,102202)

0 引言

对镗床进行电气系统改造时,利用原有的伺服控制器,原先电气柜不满足新设计要求,故弃用,新增加一个700*350*1250的电气柜,选用西门子PLC,原先电气柜中的断路器,保险以及继电器能用的都利用,由于伺服控制器线束上没有线号,而且接头处有掉焊,所以新买入伺服控制器插头,重新配线,原有的电缆有破损的地方,故弃用。

1 镗床工艺动作要求

根据生产工序的要求,改造后的工艺需要满足:工件放到工位后,自动完成找零位,确定原点位置,保证后续工序位移正确,夹紧气缸自动夹紧工件,然后两边的刀头开始自动前进,行进到慢速位,根据提前设定好的行进位移,刀头开始自动镗工件,一直行进到停止位,夹紧气缸松开,刀头自动退到起始位,开始下一次动作循环。整个过程要求定位精准,行进位移完全按照设定参数,从而保证该道工序的精准度。

图1 动作顺序

2 PLC系统构成图

改造后的镗床需要具备以下基础功能:

手动:操作按钮集中在触摸屏上,要求操作相应的功能按钮完成相应的动作,各功能操作互不干涉。

自动:工件放到工位后,先“回到零位”,然后按下电气柜上的“启动”按钮,工件自动按照程序设定进行一轮循环动作。

参数设置:根据工艺需求,设定各个位置的参数。

报警显示:当设备有报警时,主画面的报警指示灯会闪烁,然后切换到“报警画面”,查找相关报警。

整个操作集中在触摸屏上。

整个电气系统的主要I/O点如图2所示。

图2 I/0点

另外,设备配备有一套小型液压系统,两套夹紧油缸,PLC通过控制电磁阀的开与关,通过油缸的伸缩,实现对工件的夹紧和松开。整个系统只有开关量,没有其它模拟量,相对来说,控制比较简单,只需要将伺服控制器的参数设置好,通过PLC控制伺服,进而实现位移的更改。

3 电气系统要求

按照生产要求以及预算规定,制定新的电气元件采购计划,原先电气柜内能用的电气元件都利用,采购新的电气元件秉着性价比,以最低的成本实现最好的功能。

元件清单如表1所示。

表1

8 断路器OSMC32N2C10A 3 个 施耐德9 断路器 OSMC32N1C6A 1 个 利旧10 保险 6A 1 个 利旧11 接触器 LC1-D32 2 个 施耐德12 接触器 LC1-D25 1 个 施耐德13 热继电器 LRD-22C 16~24A 2 个 施耐德14 热继电器 LRD-14C 7~10A 1 个 施耐德15 插座 三孔 1 个 利旧16 中间继电器 DRM270024LT 10 个 魏德米勒 利旧17 X6插头 55100-0600 2 个18 X5端子座 54306-5011 2 个19 X5外壳 54331-0501 2 个20 急停按钮 1 个 施耐德21 电控柜700×350×1250+200mm 1 个22 辅材 1 套

4 PLC和触摸屏的选型

■ 4.1 CPU的选型

基于系统功能要求、性价比,采购周期等,综合考虑,选择西门子的S7-200 smart系列里的6ES7 288-1ST60-0AA0模块,晶体管输出,DC24V供电,此CPU含有36个开关量输入,24个开关量输出,点数在满足实际需求的同时,还有余量,满足要求,而且它属于西门子里比较经济型的CPU模块,在小型自动化设备上应用比较广泛。自带以太网口,可以方便的与触摸屏进行连接,同时有高速脉冲输出,可以和伺服控制器连接,实现设备的调速和定位等,基本指令执行时间非常快,完全满足现场控制需求。

■ 4.2 触摸屏的选型

触摸屏需满足系统稳定,性价比高,综合考虑,选择昆仑通态的TPC1061Ti,10.2英寸高亮度显示屏,图像显示和数据处理都可以满足设计要求,而且该型号的触摸屏,在工厂内其它设备上也有安装,方便出现故障后,能够快速维修更换,节省时间,保证生产。

5 PLC系统控制过程

■ 5.1 手动操作

油泵电机启动:油泵电机无论在手动画面和自动画面都可以启动和停止,而且没有连锁条件。

伺服电机动作:X轴是面向设备操作的左侧,Y轴是面向设备操作的右侧。

为了方便操作者校尺,伺服电机动作有两种操作方式:

相对运动:以X轴操作为例,在X轴相对位移中输入一个值M,然后再按下“X轴进”,X轴前进M,按下“X轴退”,X轴后退M。

绝对运动:以X轴操作为例,先按下“X轴回原点”后,“X轴定位位置”中输入一个值N,按下“X轴定位启动”,无论X轴电机在哪个位置,都会回到位移N处。

刀头电机动作:按下“左电机启动”,左电机启动,按下“左电机停止”,左电机停止;按下“右电机启动”,右电机启动,按下“右电机停止”,右电机停止。

夹紧松开电磁阀动作:手动时,夹紧松开电磁阀都是点动控制。

一直按着“左夹紧”,左夹紧电磁阀得电,左夹紧,“左夹紧到位”指示灯亮;

一直按着“左松开”,左松开电磁阀得电,左松开,“左松开到位”指示灯亮。

右边同理。

定位进退:按下“定位进”气动阀得电,工装夹紧;按下“定位退”,定位退启动阀得电,工装松开。

图3 手动画面

■ 5.2 手动伺服速度设置

在“X轴手动速度”或“Y轴手动速度”中输入相应速度,最大值为10。

自动操作:以X轴为例,在图4参数设置画面中,分别输入“X轴起点坐标”为0,“慢速位坐标”、“停止位坐标”、“快速速度”、“慢速速度”、“定位进延时”、“定位退延时”。

图4 参数设置

图5 主画面

按下“回零”,等“X轴回零成功”和“Y轴回零成功”指示灯亮后,正常上料,按下触摸屏下方的“启动”按钮,自动程序开始。

“单次回零根数”设定为实际需要的根数,产量到设定值后,程序自动回零。

参数设置:参照图4的参数设置界面,X轴和Y轴的慢速坐标位数据设置应一致。

参数设置界面中有“二次夹紧位置1”、“二次夹紧位置2”、“二次夹紧位置3”,操作者可自行设置相应数据,数据设置是以X轴为参考轴,数据设置范围必须在“X轴慢速坐标位”到“X轴停止坐标位”之间。

报警画面:在系统出现报警后,界面的报警指示灯会闪烁,进入“报警画面”后,查看相关报警信息。

故障处理:当需要处理故障后,维修人员在“手动画面”中按下“设备维护”按钮,进入维修界面。

图6 维修画面

此时,操作工无法进行任何操作,可以避免误操作伤害到维修人员。

当夹夹紧限位有任何一个损坏时,紧急处理方式是在“参数设置”界面按下“夹紧强制到位”,在“强制夹紧延时”框内输入时间,这个时间为操作人员根据夹紧到位的时间具体来设置,松开限位同理。

6 改造后效果

■ 6.1 生产效率提高

原先的操作系统由于缺少初始资料,无法实现全自动操作,操作者只能靠手动操作,改造后,操作者只需要每次在上料完成后,在柜门上按下“启动”按钮,即可实现全自动操作,生产效率提高很多。

■ 6.2 维修效率提高

原始设备采用运动控制板加PC机,现场有一个电气柜加一个操作柜,中间有好几个线束,并且都有轻微受损,电气元件没有统一到一个柜内,当出现故障时,查找故障极其费劲,维修时间增长,严重影响到生产,改造后,有了完整的电气图纸,每个线路上都有线号,由于操作和元件集中到一个柜内,故障率大幅降低,即使出现轻微小故障时,操作者完全可以根据触摸屏屏幕上的提醒,去查找原因,省去了专业维修工去查找故障,查找故障和处理故障速度很快,极大的节省了维修时间。

7 总结

随着工厂中对生产效率提升的要求,厂内设备需要满足24小时全自动化运行,设备能否稳定运行成为提高生产效率的关键性因素,电气系统设计必须要满足稳定,维修快。对于一些以前的破旧设备,在机械结构和液压系统完好的情况下,电气系统非常有必要做出改造。

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