HJS 油田H4 区长4+5 油藏油水井双向堵水研究
2022-06-21朱向前朱雨沫董传宾胡晓雪刘昱瑭蒋园园
朱向前,朱雨沫,董传宾,安 然,胡晓雪,陈 立,刘昱瑭,王 舸,蒋园园,赵 婷
(1.中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710020;2.中国石油长庆油田分公司第一输油处,陕西西安 710000)
1 油藏概况
H4 区长4+5 油藏平均油层厚度8.4 m,空气渗透率0.6×10-3μm2,孔隙度13.5%,含油饱和度50.0%,原油黏度2.3 mPa·s,饱和压力7.65 MPa,气油比71.1 m3/t,岩石表面润湿性以中性~亲水特征为主,敏感性试验结果为弱~无水敏、弱~中等偏弱速敏、弱酸,属于超低渗油藏,驱动类型为弹性溶解气驱。平面上物性变化较大,纵向上长4+52物性好于长4+51。
2 开发现状及矛盾[1]
2.1 开发现状
H4 区投产初期措施方式主要为水力压裂,平均加砂量29 m3,平均砂比32%,平均排量2.2 m3/min。H4 区目前油井总数953 口,开井821 口,日产液2 096 m3,日产油670 t,综合含水61.9%,平均动液面1 729 m,地质储量采油速度0.67%,地质储量采出程度8.94%。注水井总井数389 口,开井346 口,日注水7 129 m3,平均单井日注水22 m3,月注采比3.5,累计注采比3.1。水驱控制程度94.7%,水驱动用程度63.1%。平均地层压力14.7 MPa,压力保持水平94.8%。自然递减15.1%;综合递减13.9%,含水上升率4.6%。
2.2 开发矛盾
2.2.1 纵向发育多套砂体、多层系矛盾突出 H4 长4+5 油藏纵向发育6 个小层19 套单砂体,空间叠置关系复杂,平面上多期河道改道频繁非均质性强。多小层开发导致高水淹段与低水淹段相间分布,油井见水层位识别及治理难度大。
2.2.2 水驱规律复杂、油井多方向见水 剖面上:纵向多套单砂体叠置,非均质性强导致层间、层内矛盾突出;注入水沿高渗层段突进(剖面吸水不均占比27.8%),低渗层剩余油难动用。平面上:注入水沿高渗水驱通道突进,存在NE45°、NE75°等多个见水方向;加密后与水线距离缩短、动态缝不断延伸,缝网规律复杂,水驱规律复杂,见水风险增加。
2.2.3 低产低效井多,治理难度大 全区低产井327 口,占开井数的40.6%,其中孔隙性见水井133 口,占比42.0%。见水井逐年增多是导致H4 区低产井占比大的主要原因;见水层位及方向识别难度大,见水井治理有效率低,制约油藏长期稳产开发。
3 油井堵水技术原理及技术体系评价
3.1 油、水井堵水技术原理
在注水井堵水调剖空间和油井堵水空间注入堵剂,都可封堵高渗层,改变注入水的驱替方向,从而提高水驱波及系数从而提高水驱采收率。曲线拐点至注水井一侧为注水井调剖空间,曲线拐点至油井一侧为油井堵水空间(见图1)。
图1 油水井间压力分布曲线
油井堵水选择性堵水剂采用了改性聚合物(见图2),亲油疏水基团能够增加聚合物的吸附量,具有良好的聚合和吸附特性,增强了对油的选择性。聚合物吸附在孔壁上形成凝胶,降低了孔道的水流截面,对水流有明显的限流作用。当水经过时聚合物及凝胶亲水膨胀,阻碍了水的流动;当油流过时,它收缩,对油流动影响小。的本质是降低多孔介质的渗透率。
图2 油井选择性堵水机理示意图
图3 注水井堵水调剖示意图
渗流力学的基本理论:
降低高渗层水流速度的主要因素:黏度μ:聚合物驱的目标控制因素;孔隙度Φ:调剖的目标控制因素;比表面积S:聚合物微球调驱的目标控制因素,通过纳米级微球增大比表面积。
3.2 油、水井堵水技术异同
相同点:油、水井堵水都是利用聚合物的黏度降低水相流速,同时,利用体膨颗粒、PEG-1 等凝胶颗粒填充高渗通道,聚合物和凝胶颗粒共同作用,降低水相渗透率。
不同点:注水井堵水后持续注水,不必担心堵剂反吐;油井堵水后恢复生产,应防止堵剂反吐,增加了无机封口段塞。油井堵水主要封堵近井的高渗孔隙,注水井端堵水应向深部驱替,封堵深部高渗带。
3.3 油、水井堵水技术体系
室内评价聚合物冻胶基液黏度≤150 mPa·s,注入性好。成胶时间可控,最长可达72 h,且在地层温度老化6 个月之后,黏度仍≥4 000 mPa·s。
交联聚合物冻胶、PEG 单相凝胶均有良好的封堵性,封堵率大于85%(见表1,表2)。
表1 交联聚合物冻胶主要性能
表2 PEG 单相凝胶与聚合物冻胶、体膨颗粒性能对比
3.4 油井堵水施工参数确定
式中:R,r-不同位置化学剂的内外环半径,m;h-油层厚度,m;φ-地层中高渗透层的孔隙度,%;α-突进系数,%。
采取“活性剂洗油+冻胶颗粒+高强度封口+顶替”结合的封堵工艺(见图4),利用冻胶颗粒的变形移动能力,对远端裂缝及大孔道进行深部封堵,利用无机高强度堵剂对近井出水孔道进行填充、封堵。
图4 油井堵水段塞设计思路
3.5 注水井堵水调剖施工参数确定
式中:R,r-不同位置化学剂的内外环半径,m;h-油层厚度,m;φ-地层中高渗透层的孔隙度,%;α-突进系数,%;β-方向系数,%。
采取“交联聚合物冻胶+凝胶颗粒”交替注入的封堵工艺(见图5)。利用交联聚合物冻胶的强黏性,前置挂壁造架;利用凝胶颗粒对远端裂缝及大孔道进行深部封堵;交替注入深推堵剂,延长有效期。
图5 注水井堵水调剖段塞设计思路
4 实施效果分析
4.1 整体实施情况
2019 年在H4 区长4+5 油藏试验油、水井双向堵水9 口(见表3,图6),措施后油井含水均有不同幅度下降,液量较措施前下降约70 m3,最大增油量达12 t,9 口井累增油量2 396 t。
图6 2019 年双向堵水井归一生产曲线
表3 2019 年双向堵水井生产情况表
4.2 先从油井端封堵高渗通道,利于水井堵剂向其他高渗孔隙运移
安167-27 井2019 年5 月油井堵水,本井降水增油效果显著;7 月对注水井实施调剖后,井组内2 口油井含水大幅下降,调剖施工结束后持续有效。
认识:优先从油井端对高渗通道进行封堵,在后续实施注水井堵水过程中,更有利于堵剂向其他深部高渗孔隙进行驱替,继而降低侧向油井含水。类似井:安163-29。
4.3 双向堵水对高渗通道封堵性更强,更利于侧向油井见效
安加166-313 井2019 年3 月油井堵水,液量下降明显,降水效果一般;5 月对注水井实施调剖,井组内2口井见效明显,含水下降,产量上升,调剖有效期得到延长。
认识:油、水井双向堵水在封堵高渗通道的同时,也扩大了水驱波及体积,促使侧向油井见效。类似井:安加166-272。
4.4 双向堵水能够阻止优势见水通道的形成,避免造成无效注水循环
安169-32 井位于H4 区优势见水方向上,2019 年6 月补孔压裂后见水自喷,油井堵水后开抽,液量下降明显;同年10 月、2020 年4 月对两侧注水井进行调剖,有效阻止了优势见水通道的行程。
认识:油、水井双向堵水能够阻止优势见水通道的形成,避免水线注水强度过大、沿水线窜流、无法有效动用水线两侧剩余油。类似井:安169-28。
5 认识及下步建议
5.1 取得认识
(1)油、水井双向堵水能恢复水淹油井产能,同时避免了注水沿水淹通道窜流,避免了无效注水循环,更有利于油藏高效开发;
(2)先从油井端封堵高渗通道,利于水井堵剂向其他高渗孔隙运移;
(3)双向堵水对高渗通道封堵性更强,更利于侧向油井见效;
(4)双向堵水能够阻止优势见水通道的形成。
5.2 下步建议
(1)堵水时机选择至关重要,油井见水初期治理效果好;
(2)双向堵水应先在油井端治理,油井正常生产后,再进行水井调剖,避免油井堵水施工排量过大形成见水通道;同时,也有利于堵剂向深部高渗孔隙运移。