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提升变速器中壳体轴承安装孔加工质量

2022-05-31赵文波崔桐殷明伟宋玉铃齐长海李宏举

科学与财富 2022年1期
关键词:圆度精加工主轴

赵文波 崔桐 殷明伟 宋玉铃 齐长海 李宏举

1、目的及目标

随着国家汽车产品结构的调整、排放及柴改汽等相关新法规的不断出台,微型汽车的市场竞争日趋激烈,国内各微型汽车企业都加强了大扭矩新产品新车型的开发。东安动力作为大型国有上市企业,发扬长征精神,秉承奋斗者文化,加快新一代全新高质量产品的开发、制造,中壳体作为变速核心件之一,主要为各轴、齿轮提供定位、支撑、润滑等作用,其中,01轴轴承孔、02轴轴承孔分别为中间轴、输出轴定位基准,为重要尺寸,精度要求高,孔径公差为0.013mm,孔的粗糙度为Ra1.6,圆度为0.008。然而,现场加工时经常出现圆度大,覆盖公差的1/2以上,导致不合格品增加,不利于质量控制,存在一定质量风险,为了保证变速器质量,现场采用100%测量的手段,确保不合格产品不流入装配线,进而影响整机的事物质量。

2、统计分析

从2021年3月初,QC小组对轴承孔的孔径、圆度进行工段统计,连续10天,每天连续5件,取5件平均,对收集的数据进行统计。可以看出01轴孔径最大圆度为0.0083,平均为0.0063,超出公差要求;02轴孔径最大圆度为0.0072,平均为0.0059,处于极限状态。

3、原因分析

1、毛坯因素:中壳体材为压铸铝合金材料(ADC 12 JIS H 5302)。其中Si含量≤12%,Cu含量≤3.5%。零件硬度:HB≥90。轴承孔的加工余量为半径方向1.0mm;孔单边加工余量约为1.0mm;同时,轴承孔有两处特殊结构:01轴承孔圆周上有宽度为14mm的油槽,该结构导致01轴承孔为不连续切削,每当刀具处于油槽区域时,刀具出现偏刀现象,导致圆度增大。01轴承孔和02轴承孔交汇区最小壁厚为0.35mm,壁厚薄变形量大,导致轴承孔圆度增大。

2、工艺设计方面:轴承轴孔采用先粗加工后精加工的工艺设计,粗加工去除75%余量,精加工进行修形,为了保证节拍均衡。将粗、精加工排布在不同工序,为此,两次装夹粗,定位存在一偏差,对轴承孔加工质量带来一定影响。

3、刀具方面:01轴承孔和02轴承孔加工刀具实物图,该刀具为复合单刃精镗刀,采用金刚石刀片,微调单元的调整精度为0.002mm。轴承结构图,当切削刃在即将进入或者离开A区时,刀尖切削状态发生突变(进入A区域时应力变为0,离开A区域时瞬间产生切削应力),突变导致刀尖产生一定变形,导致尺寸变化;同理,刀具在B区域时由于交汇区壁薄,导致切削应力集中,变形量增加,进而导致轴承孔孔径波动、圆度增大。

4、冷却液方面:加工过程中孔壁受到的热量及刀具产生的热量出现不均衡时,其孔壁受热的扩张量也不一样,由于设备漏油,冷却液冷却、清洗效果不佳,导致加工孔孔壁受热也会不一样,易导致加工孔质量差。

4、解决措施

结合上述两个主要原因,采用头脑风暴法制定相应的措施,具体如下。

1、优化刀具结构:优化后的刀具结构,该结构采用导条+調整法兰式结构镗刀,8个导条和1个切削刃成40度均布,当刀尖1位于A区域时,导条2-8在圆周可以提供径向支撑力,平衡切削应力,改善偏刀问题,同理刀尖1位于圆周的任意位置,导条均匀提供支撑力,解决圆度差等问题。同时,该刀具引进调整法兰结构,调整螺钉共计4个成90度均布,通过调整4个方向螺钉可以修正刀具跳动,可控制在0.01mm以内,提供稳定切削力,改善轴承孔的圆度。

2、设备修复:通过年度大修项目更换全新的电主轴,修复主轴的圆跳动和直线度,经过反复验证后,主轴旋转圆跳动控制在0.005mm以内,直线度为0.008mm以内,保证良好的主轴切削精度,保证主轴与刀具具有良好的同轴度,在高速切削时,提供高效稳定的切削应力。

3、优化工艺方案:将轴承孔的粗精加工工序调整为同一工序,避免二次装夹带来的位置差异及余量发布不均问题,有效改善切削不均匀问题。

4、冷却液:通过查找和修复机床漏油、漏液等三漏问题,改善切削液性能;同时,更换切削液,每周对切削液的浓度和pH值进行监控,通过加水或加液等措施,将加工介质控制在合理的浓度范围,保证良好的清洗、冷却等功能,提供良好的加工环境。从而可以提高刀具使用寿命和加工质量。

5、实施效果

1、按照计划进行现场试验,今年5月25日完成调试,首件尺寸良好,检测20件工件,孔径分布在中差,圆度100%合格;按照前期的方式连续10天,每天连续5件,对收集的数据进行统计(表3),01轴承孔孔径在0.0076左右,圆度控制0.003以内,02轴承孔孔径在0.0177左右,圆度控制0.003以内,占比公差的1/2以内,合格率100%。

2、连抽测10天、每天10件的工件,运用Minitab对01轴孔径、02轴孔径过程能力进行分析,分别为01轴承孔、02轴承孔过程能力报告,它们的过程能力指数Ppk分别为2.13、3.73,满足大于1.67的要求,具备较强的过程保证能力。

3、质量确认:QC小组持续跟踪验证,截止目前为止,已累计加工中机匣5万件。轴承孔孔径100%合格,圆度100%合格,且控制在0.004以内,效果显著,达到预期的目标。

4、节约成本:优化后刀具寿命由3200件提高到8000件,优化前刀具单价为2655元,单件刀具成本为0.83元,优化后刀具单件为4126元,单件刀具成本为0.52,节省0.31元,截止目前为止,已累计加工中机匣5万件,节约刀具成本1.55万元;同时,合格率从75%提升到100%,单件原料和机加费用约为115元,按生产5万件,节约成本5X115X25%=143.75万。

参考文献

[1]王超,张丽娜,郝强.转盘轴承螺栓安装孔有限元分析[J].现代机械,2015(06):44-46.

[2]王建华,邱光涛.主轴轴承安装孔硬钻工艺优化[J].金属加工(冷加工),2013(22):50-51.

[3]张亚平,高聪颖,李云峰,李媛媛,王艳.转盘轴承安装孔位置的判定[J].轴承,2013(05):53-54.

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