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某水电站尾水进人门缺陷研究处理

2022-05-28曹家起杨德志闫志飞刘警安

水电站机电技术 2022年5期
关键词:筋板尾水水轮机

曹家起,杨德志,闫志飞,刘警安

(雅砻江流域水电开发有限公司官地水力发电厂,四川 成都 610051)

0 前言

该水电站位于四川省凉山州西昌市与盐源县交界处,与西昌市直线距离约40 km,公路里程约80 km。主要建筑物由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(碾压混凝土重力坝)、消力池、右岸引水系统及地下厂房发电系统组成。右岸布置引水发电系统,压力管道采用单机单管供水,右岸地下厂房装机4台600 MW机组,总装机容量2 400 MW,年平均发电量为111.29亿kW·h。电站的开发任务主要是发电,与上游电站作为一组电源同步运行,在电力系统中承担调峰及调频任务。4台机组于2013年3月全部投产发电,水轮机型号为HLD538-LJ-770型混流式立轴水轮机,由东方电气集团东方电机有限公司制造。

1 尾水进人门结构介绍

该水电站尾水管的型式为窄高弯肘形尾水管,为便于进入尾水管检查和维修转轮而不必拆卸水轮机,在锥管段上设置有1个600 mm×800 mm的进人门,进人门座由现场焊接在尾水锥管上,左右各设置两道长筋板、两道短筋板以增加尾水门强度,门盖由26颗M 24不锈钢螺栓把合至门座,检修期从左至右打开方便人员进出(如图1所示)。并在锥管里衬的适当位置设有测压接头,用于测量锥管压力,压力脉动等。在进人门下部两侧设有小门及凹槽,用于检修平台的安装。布置情况如图2所示。

图1 尾水进人门现场示意图

图2 尾水进人门布置图

2 运行过程中发现的问题及原因分析

该水电站首台机组于2012年3月31日正式发电,2013年全部投产,至今已良好运行近十年,在2020年1月巡检发现2号机组部分尾水门筋板存在不同程度裂纹(如图3、4、5所示),部分裂纹已延伸至尾水管本体,对机组安全稳定运行产生了很大隐患。对问题产生原因、处理方法进行分析。

图3 左侧第二块筋板裂纹

图4 左侧第四块筋板裂纹

图5 左侧第四块筋板裂纹延伸图

产生原因分析如下:

(1)尾水压力脉动较大,且进人门周围无混凝土包裹,因此进人门附近振动比较大,焊缝容易产生裂纹。

(2)2号机尾水门左侧少焊2块短筋板,该筋板作用是增加刚强度,缺失对整体受力产生影响。

(3)进人门附近焊缝焊脚偏小,焊接质量较差。

因机组暂不具备消缺条件,因此为保证机组安全运行,将进行以下几个方面研究,择出最优工况,并每天进行机组巡视检查,确保裂纹无扩大趋势。

3 压力脉动对尾水管壁产生的影响

研究表明,转轮出口、直锥段进口处压力脉动值很大,沿尾水管流动方向减弱,肘管处略有增强[1]。同时由于尾水管内本来就会出现复杂的流体运动,尤其是在过渡过程中,更是伴随着压力脉动,气泡产生和溃灭,这样就使得尾水管内的水流呈三维的气液两相流状态[2]。更加难以进行研究。

尾水管压力脉动产生和机组运行的工况有很大关系,经验表明,机组在部分负荷时,明显感觉较大振动,在满负荷及超负荷时振动较小,因此本文将通过水轮机模型数据及大量监控数据分析,择出最优运行工况,以满足机组健康稳定运行。水轮机主要参数见表1。

表1 水轮机主要参数

4 水轮机模型实验数据

HLD538-LJ-770水轮机在出厂时已进行详细模型实验,最终实验报告部分如下(模型测点见图6、表2):

图6 水轮机模型测点

表2 模型测点示意图

(1)在长期连续安全稳定运行范围内,尾水锥管距转轮出口0.30D2测点处所测得的压力脉动时域相对幅值最大6.5%,出现在最低水头45%预想出力附近,频谱分析表明,无明显的激振频率;在部分负荷运行工况,频谱分析表明,压力脉动频率为0.25~0.4倍的转频,为典型低频涡带频率。

(2)模型水轮机尾水锥管距转轮出口0.30D2处压力脉动试验结果见表3。

5 运行过程中曲线分析

曲线分析主要截取不同出力下,导叶开度及尾水管压力脉动变化规律(如图7、图8、图9所示)。

图7 出力变化下压力脉动变化值

图8 90%额定出力下压力脉动变化值

图9 额定出力下压力脉动变化值

曲线分析可以得知,机组调整负荷时压力脉动变化最大,90%额定出力下,压力值为0.19 MPa,额定出力下,压力值为0.20 MPa。可以得知压力在80%~100%P下,尾水管所受压力脉动最小。

6 尾水门筋板裂纹处理

由以上分析可以得出,为保证机组安全运行,做出以下措施:

(1)尽量减少2号机作为调峰、调频机组运作。

(2)根据水头变化,及时调整负荷,尽量使2号机处于压力脉动最小的出力范围。

(3)每天进行巡视检查,每周进行一次PT探伤,如有延伸趋势,立即汇报处理。

(4)根据工作安排在具备处理条件(尾水管完全排空)时完全处理缺陷。

2020年~2021年机组检修期间,对2号机尾水门筋板裂纹进行了完全的处理。在机组停机状态并排空尾水后,将原门盖拆下,并对所有焊缝进行PT探伤,在过流面尾水门区域周围全面进行UT探伤,以检查是否存在隐形缺陷。安装工艺门盖(如图10所示),以增加门座密封面在焊接过程中的刚性,避免因焊接导致门座变形,产生不良后果,通过工艺门盖中间,焊接人员可自由进出流道,现场通过工艺门盖与密封面的把合间隙调节速度和方位,确保门座密封面焊接后的平整度。具体处理方法及要求如下:

图10 工艺门盖结构图

(1)对存在裂纹处的门座焊缝清理掉长100 mm(对称裂纹处),对裂纹按30°角,深25 mm刨开(碳弧气刨)。用锥磨头或旋转锉清理刨开斜面见金属光泽。PT探伤检查斜面上及清理门座焊缝处不能存在裂纹,否则继续清理至无裂纹为止。清理斜面见金属光泽。焊补各清理处,要求预热到90℃~110℃,焊接电流130 A~160 A,逐层锤击消应,到距离表面10 mm时暂停。过流面沿焊缝位置清理坡口,清根,按30°角深25 mm刨开(碳弧气刨),用锥磨头或旋转锉清理刨开斜面见金属光泽。PT探伤检查底、斜面上不能存在裂纹,否则继续清理至无裂纹为止。清理斜面见金属光泽。 焊补清理处,要求预热到90℃~110℃,焊接电流130 A~160 A,逐层锤击消应,满焊。将过流面外侧焊缝满焊。打磨焊缝表面平滑过渡。分段、对称清理门座角焊缝、打磨见金属光泽。PT检查是否存在裂纹,焊接门座清理处的角焊缝,每段按200 mm长一次各分4段对称进行。注意检查工具门盖与门座密封平面的间隙,按间隙变化的情况调整焊接方位及焊接速度。至门座焊缝满足设计要求为止,打磨角焊缝,PT探伤检查合格。锥管本体裂纹处理完成后再装焊筋板。焊接要求同上述焊接要求一致。

(2)按原图纸要求增加左侧两块筋板;在进人门上、下方各增加一处筋板,以增加进人门刚性,减少焊缝疲劳。

(3)将筋板与门座间角焊由10改为12,以增加焊量,保证焊缝强度。

(4)将原机组的焊缝全部进行打磨处理,并按角焊12进行补焊,焊后对焊缝进行PT探伤,以确保焊接质量。

(5)焊接前预热,焊接过程中必须逐层锤击消应,确保焊后门座密封平面的平面度要求。锥管焊接部位应采用AWSE309L不锈钢焊条,筋板与门座焊接部分应采用CHE5015碳钢焊条。

缺陷处理后,经PT探伤无问题,满足运行要求,并在后续运行期间进行6个月定期探伤检查均未发现异常,将尾水门焊缝探伤列入机组后期检修重点检查项目,进行跟踪检查。至此,电站尾水进人门缺陷已完全进行处理。

7 结论

(1)水电站水轮机组在机组调整负荷时压力脉动变化最大,因此应避免尾水门或尾水锥管有缺陷并暂时不具备条件处理的机组担任调峰、调频机组。

(2)根据模型实验结论及运行过程中数据分析,可以得出在不同水头下,调整出力可有效减少尾水管压力脉动产生,在80%~100%P下,尾水管所受压力脉动最小。

(3)结合机组检修工作,在具备条件的情况下,该水电站对机组尾水进人门进行了全面的检查、处理,经过1年运行,目前均无新增裂纹,机组运行良好。

研究水电站尾水进人门缺陷有助于提升混流式电站面对相似问题处理能力及方法,具有较大的参考意义。

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