APP下载

某厂一级反渗透膜的污染与清洗

2022-05-23龚雷坚

皮革制作与环保科技 2022年5期
关键词:清洗液全膜反渗透膜

程 实,龚雷坚

(江苏华电昆山热电有限公司运行部,江苏 苏州 215000)

1 前言

全膜水处理技术被越来越多的发电厂所采用,而反渗透系统作为其中的一个重要组成部分,其运行情况的好坏直接影响了整个全膜水处理系统的使用寿命。因此,防止反渗透系统受到污染和受到污染后的化学清洗,是反渗透系统能否安全稳定运行的重要保障。

1.1 某厂全膜水处理系统介绍

全膜水处理系统是配套2×220 MW燃机热电联产项目的化学制水系统。其整个系统如图1所示。

图1 全膜水处理系统

1.2 某厂全膜水处理系统运行情况

某厂全膜水处理系统调试结束后,在各项指标达到设计要求后投入运行,已运行了近两年的时间。期间A套一级反渗透由于压差升高,进行了一次化学清洗。清洗后各项运行指标恢复到调试之后的状况[1]。

2 一级反渗透污染情况分析

2.1 一级反渗透(A)运行情况:

一级反渗透系统为一级二段TFC涡卷式反渗透膜,为16:8排列,共144支膜,单套出力为:132 m3/h(25 ℃),系统设计回收率为75%。脱盐率>98%。在调试结束后,各项运行参数为:进水余氯为0,进水DD为1 098 µs/cm,进水SDI为1.67,产水DD为10.2 µs/cm。进水压力为0.90 MPa(升压泵自动变频调整)时,一段压差为0.12 MPa,二段压差为0.14 MPa,产水流量为116 T/H,浓水排放流量为30.8 T/H.经过一年半的运行,当产水流量为115 T/H时,进水压力可达到0.22 MPa,一段,二段压差分别为0.19 MPa和0.34 MPa。段间压差超过设计要求,保护动作引起一级反渗透(A)跳停。通过分析,决定进行在线化学清洗。

2.2 某厂一级反渗透系统受污染情况分析

一级反渗透(A)的段间压差开始慢慢的升高,分析原因,主要从以下几个方面入手:(1)排除人为操作和设备的原因;(2)分析近阶段原水水质情况;(3)打开一级反渗透保安过滤器检查内部情况;(4)打开一级反渗透膜壳端盖检查内部情况;(5)刮取内部污染物进行分析。经过分析发现,近阶段原水中COD含量较高,最高时达到了6.8 mg/L(高锰酸钾法),具体数据详见表1。而保安过滤器的内部与反渗透膜壳的内部都有部分土黄色,腥臭味,粘呼呼的物质,经过化验,此物质内TOC含量较高。由此可以判断:上述问题是由于一级反渗透系统受到有机物的污染而造成的[2]。

表1 化学水处理COD测定报告

3 一级反渗透的化学清洗

3.1 制定一级反渗透的化学清洗方案

根据某厂一级反渗透的运行情况和污染情况,制定了相应的化学清洗方案,具体内容详见表2、表3。

表2 一级反渗透综合垢类清洗步骤

表3 清洗一套一级反渗透所用药剂量

根据不同的污染类型进行针对性的清洗[3]。根据某厂的运行水源及预处理状况,选择如下清洗方案,

3.2 一级反渗透的化学清洗过程

3.2.1 清洗总则

切换阀门→冲洗系统检漏→换水→杀菌→换水→碱性性清洗剂清洗→换水→酸性清洗剂清洗→换水→换水冲洗干净→投运

3.2.2 清洗步骤

(1)检查清洗水箱以及连接管路,并用RO透过水清洗干净;

(2)检查并调换新的保安过滤芯;

(3)用RO透过水装入清洗水箱,让水箱内的水量保持能循环的最小水量,8英寸压力管水容积可以按50 L/支计算;

(4)启动清洗水泵,排除RO膜管中的水,调整清洗水循环流量,8英寸压力管的最大流量为9 m3/h·支,推荐流量5~7 m3/h·支,检查管路的泄露情况。

(5)使用非氧化性杀菌剂GS-573 杀菌,配制800~1 000 ppm浓度的清洗液,清洗30 min;

(6)冲洗系统15 min;

(7)配制用氢氧化钠+十二烷基苯磺酸钠清洗剂溶液,检查清洗液的pH值,并用盐酸或氨水调节至11.50以上;

(8)控制清洗液的温度在30~35 ℃;

(9)开启清洗泵,以进水方向循环清洗1 h,浸泡0.5 h,然后循环1 h,如有必要,可以重复以上步骤几次;

(10)每隔30 min检查清洗液的pH值和温度,并记录;

(11)如果清洗液的pH值快速超过10.5,就应考虑添加清洗剂;如有必要,可以考虑浸泡过夜;

(12)清洗结束,把接入水箱的回水管直接放置排水沟,排放系统内的清洗液,并用透过水冲洗系统至pH值接近透过水为止;

(13)配制酸性清洗剂(盐酸)清洗液;

(14)把清洗液搅拌均匀;

(15)检查清洗液的pH值并用氢氧化钠或盐酸(工业纯级以上)调节至2.50;

(16)重复以上步骤7~8。如有必要,可以考虑浸泡过夜;

(17)清洗结束,把接入水箱的回水管直接放置排水沟,排放系统内的清洗液,并用透过水冲洗系统至pH值接近透过水为止;

(18)使用非氧化性杀菌剂GS-573 杀菌,配制800~1 000 ppm浓度的清洗液清洗30 min;

(19)冲洗系统,清洗结束,准备投运。

3.3 某厂一级反渗透的化学清洗的效果

经过化学清洗,一级反渗透(A)各项运行参数已恢复到调试之后的状况,具体数据详见图2、表4。

表4 一级反渗透(A)清洗前后各项运行参数对比

图2 反渗透清洗前后压差对比

4 总结

通过此次对A套一级反渗透系统污染的情况进行分析和化学清洗,大家对提高一级反渗透进水水质,特别是控制和降低有机物的含量以及重要性有了非常直观的了解,并且对如何做好反渗透系统的化学清洗有了更深入的了解。为了确保反渗透系统的稳定运行,控制和降低有机物污染对一级反渗透系统的危害,制定了几项保障措施。(1)为了提高预处理出水水质,可通过在沉淀池进口加次氯酸钠,来降低预处理出水有机物的含量。(2)可通过调整加药量来有效控制超滤出口余氯的含量。(3)通过在一级反渗透进口加非氧化性杀菌剂,来进一步降低一级反渗透进口有机物的含量。

猜你喜欢

清洗液全膜反渗透膜
饮用水反渗透膜元件验证指标体系的构建及评估应用
半干旱区全膜覆土穴播对小麦土壤氮素矿化、无机氮及产量的影响
反渗透膜污堵原因分析及应对策略
春油菜青杂5号不同覆盖模式温度、水分效应研究
一种平移式OLED基板清洗装置
发动机曲轴生锈影响因素浅析
青海省马铃薯全膜双垄沟播栽培技术
高梁不同地膜覆盖增产效果对比试验初报
反渗透膜元件失效的原因分析及对策
在水处理中反渗透膜的运用研究与讨论